某水电站主变高压侧电压互感器C相电压异常分析与讨论
2021-04-14雅砻江流域水电开发有限公司丁泽涛
雅砻江流域水电开发有限公司 丁泽涛
2014至2019年以来,某水电站监控系统多次短时报“GIS#1主变高压侧Ubc、Uca 线电压越低限”、“5014开关保护装置异常报警”信号。经检查确认,5014开关保护装置异常报警原因均为#1主变高压侧C 相电压短时降低导致。2019年1月5日05点28分19秒,监控系统报“#1安控装置PT 断线”,持续时间约6分35秒,导致该水电站1号安控装置闭锁及对应变电站安控装置异常报警,同时也伴有“5014开关保护装置异常报警”信号。经现场检查确认,报警原因均为#1主变高压侧C 相电压降低、自产零序电压异常。针对此异常现象,结合历次异常事件数据对511YH C 相电压异常开展进一步检查和分析。
1 事件经过
2017年3月16日03时04分、03时05分、03时23分、04时56分、06时07分、08时28分,CCS 多次发“1号主变高压侧线电压Ubc475.82kV 低限报警、超低限报警,1号主变高压侧线电压Uca475.55kV 低限报警、超低限报警”等信号。查询历史数据发现,06时07分15秒报警事件时刻511YH Ua 为306.30 kV、Ub 为306.80kV、Uc 为242.75kV,检查1号主变及相关500kV 一次设备运行正常。
经提取历史数据分析发现,#1主变高压侧线电压Ubc、Uca 越低限事件在2014年、2015年、2016年、2017年、2018年分别发生13次、2次、0次、2次、0次,且每次发生时均伴有GIS 开关或隔刀动作。但每次GIS 开关或隔刀动作不一定出现#1主变高压侧线电压Ubc、Uca 越低限报警,仍存在一定偶然性。为进一步确定报警原因,根据某水电站GIS 500kV设备操作时GIS#1主变高压侧线电压越低限报警、5014开关保护装置异常报警检查处理方案,于2018年4月19日对GIS#1主变高压侧电压互感器511YH相关外部二次回路(自LCP2以外)检查,包括电缆芯线核对、绝缘测试、端子紧固与更换等,确认二次回路、元件及电缆无异常。
2018年5月10日19时41分,当运行操作合上50122刀闸后,CCS 再次瞬报“1号主变高压侧线电压Ubc498.40kV 低限报警、超低限报警”、“1号主变高压侧线电压Uca498.04kV 低限报警、超低限报警”,5s 后恢复正常。现场检查511YH、5014、5013开关一、二次设备运行正常。为更直观捕捉电压变化趋势,分别于2018年5月11日与2018年5月20日,将511YH 二次绕组接入故障录波仪内对异常电压波形进行捕捉。
经统计,从2016年12月17日5014开关保护改造投运后多次报PT 断线异常报警信号及具体报警次数为:2017年1月至2018年1月0次;2018年2月1次,持续时间(秒)5;2018年3月3次,持续时间(秒)2、6、2;2018年4月1次,持续时间(秒)3;2018年5月至10月0次;2018年11月1次,持续时间(秒)2;2018年12月5次,持续时间(秒)2、3、2、2、2;2019年1月1日至7日6次,持续时间(秒)3、5、3、11、4、10。自2018年5月31日安控装置改造投运后,1号安控装置在2019年1月5日5点28分和18点47分分别发生两次PT 断线报警,持续时间分别为6分35秒和24秒。
2 检查处理过程
2.1 511YH 一次部分检查
2013年12月,GIS 5013开关大修时从送出线路出线套管处对511YH 分相施加317.5kV 电压,加压时间15min,试验合格。
2018年4月14日,检修班组对511YH 进行了一、二次绕组直流电阻、绝缘电阻和极性、变比试验,试验数据如表1。其中,由于测试时串入大地回路,测量变比偏差在-1.3至-1.0之间,均超过其0.2级的规定,但三相偏差基本一致。经与同类型的512YH、513YH 试验数据进行对比,各试验数据变化不大。因现场受到试验设备及运行工况条件限制,该次检查暂未对511Y 开展交流耐压、励磁特性试验以及在线局放的实时监测,且故障具有瞬时性,因此暂不能完全排除511YH本体异常。
表1 511YH 试验记录表
2.2 二次回路接地检查
按照《某水电站GIS500kV 设备操作时GIS#1主变高压侧线电压越低限报警、5014开关保护装置异常报警检查处理方案》完成了对二次回路及设备(监控部分)、二次回路及设备(保护部分)的检查。二次回路检查内容包括5013开关现地控制屏LCP2、GIS 模拟屏MCP、接口屏IFP、GIS开关站现地控制单元9LCU、#1安控装置、#2安控装置、5014开关保护装置、5013开关保护装置二次回路核对、绝缘测试、端子紧固及更换、接地核查等。同时,在5013开关现地控制屏LCP2内加装等电位接地排,将1号主变高压侧9-1PT 的二次回路接地点由保护接地排改接入等电位接地排。
2.3 9LCU电度表测量回路检查
9LCU 内511YH 二次侧电压由电度表测得,CCS 多次报Ubc、Uac 电压越低限,Uab 电压正常。经5月12日至5月22日故障录波信息可知,511YH 二次侧绕组不单是第一组绕组C 相电压出现越低限情况,第二组绕组C 相同样出现越低限情况,初步排除测量元件问题。
2.4 临时录波检查情况
自2018年5月12日开始,在GIS 现地控制屏接入临时故障录波仪,实时监测GIS 开关操作时511YH 的波形,录波情况如下。
图1 511YH 二次绕组接线图
2018年5月12日5043开关分闸,录波发现511YH第一绕组C 相电压有明显下降,第一绕组C 相电压最低下降至约46V(正常值约为60V),其中3次谐波值达12%(图2),其中1、2、3通道分别为第一绕组A 相、B 相、C 相,5、6、7通道分别为第二绕组A 相、B 相、C 相;2018年5月16日50331隔 刀分闸,录波发现511YH 第二绕组C 相有明显电压下降,第二绕组C 相电压最低下降至约50V(正常值约为60V),其中3次谐波值达8%(图3),其中1、2、3通道分别为第一绕组C 相、第二绕组C 相、第三绕组C 相。
图2 511YH 电压异常波形图
图3 511YH 电压异常波形图
2018年5月22日9时4分左右,GIS 无任何操作,录波发现511YH 第二绕组C 相电压有明显下降(图4),其中1、2、3通道分别为第一绕组C 相、第二绕组C 相、第三绕组C 相;2018年5月22日50121隔刀合闸,录波发现511YH 第一绕组C 相电压、第二绕组C 相电压有明显下降,但第一绕组持续时间很短(图5),其中1、2、3通道分别为第一绕组C 相、第二绕组C 相、第三绕组C 相。
图4 511YH 电压异常波形图
图5 511YH 电压异常波形图
图6 511YH 电压异常波形图
2019年1月6日,在LCP2屏内断开了511YH 的第二绕组负荷,此时C 相电压仍然有降低,基本排除LCP 屏至负载侧二次回路对511YH C 相电压降低的影响。在LCP2屏内断开511YH 的第二绕组负荷后电压异常(图6),其中1、2、3、4通道分别为第二绕组A 相、B 相、C 相及自产零序电压。
3 检查结论和处理建议
5014开关保护和安控装置PT 断线报警判据如下:安控装置SCS-500E、5014开关保护PCS-921A 的PT 断线报警定值分别为3U0大于5.56V、延时5s 报警,3U0大于8V、延时1.25s 报警;PT 断线恢复定值分别为3U0恢复正常后瞬时返回,3U0恢复正常后延时2s 后返回。
综合监控系统GIS#1主变高压侧Ubc、Uca 线电压越低限、5014开关保护装置异常报警及安控装置异常报警等事件,结合检查情况及波形数据分析,初步判断511YH 本体至LCP2屏段存在异常。为彻底消除设备隐患,建议对511YH 本体、本体至LCP2屏段二次回路进行彻底检查,必要时进行更换建议采用自PT 端子屏向负荷辐射方式,对GIS 全部电压互感器二次回路进行统一改进,保证各二次回路规范、独立、简洁、清晰。