某型飞机刹车压力信号异常故障分析
2021-04-12卢明刘超
卢明 刘超
摘要:针对某型飞机刹车系统故障进行分析,查明前后主轮刹车信号不一致的原因,结合飞机日常维护特点,对液压系统的维护提出了合理建议。
关键词:刹车系统;回油滤;胶状物
Keywords:brake system;oil return filtration;jelly
1 故障现象
某型飞机飞行后飞参译码发现,着陆后刹车制动时前主轮与后主轮刹车压力正常,刹车信号牌工作一致;松开刹车踏板时,后主轮刹车绿色信号牌熄灭延迟,刹车压力下降缓慢。
2 原理分析
2.1 刹车系统附件
刹车操纵系统由控制电位计、刹车系统电动组合、刹车减压电磁活门、定量器、刹车蓄压瓶、液压电门、刹车装置、双信号传感器、离心式传感器、电动回油活门、停机刹车减压器、双位置电磁活门、换向活门、单向活门、刹车装置动作筒和刹车压力表组成。仪表板装有4块刹车压力表,分别对应指示主起落架4个机轮的刹车压力,压力表传感器装在节流器后面的管路中。压力表的左侧和右侧各有1个绿色信号牌,当刹车装置内压力超过(4~8)×105Pa时燃亮。
2.2 刹车系统原理
1)踩下刹车踏板后,刹车减压电磁活门通电,液压系统来油(含蓄压瓶),经双位置电磁活门、刹车减压电磁活门、电动回油活门、换向活门、定量器和节流器去往机轮刹车装置进行刹车,由于刹车减压电磁活门的作用,刹车压力与刹车踏板的踩踏行程成正比。
2)松开刹车踏板后,刹车减压电磁活门断电,关闭来油路,刹车装置内的油液从来油路回油,高压油液经刹车回油滤过滤后,直接回到机身液压油箱。
2.3 故障原因
根据刹车工作原理,结合刹车管路各附件的功能分析制定故障树,如图2所示。
3 故障排除
1)拆下前后排主机轮刹车压力传感器,将二者互换再安装,再次进行刹车和解除刹车试验,故障现象仍然存在,由此判断后主轮刹車压力信号器工作正常。
2)用液压清洗车对该飞机的机身液压油进行循环清洗并取样,液压油污染度为7级,符合油液污染度不大于9级的规定。
3)拆下节流器进行清洗检查,重新组装后再次进行刹车试验,故障现象依旧,考虑到后排共有8个刹车盘,同时故障的机率较小,故障排查转向刹车回油滤。仔细对比工作正常的回油滤和刹车异常的回油滤发现,刹车异常的回油滤虽然经过了超声波清洗,但油滤滤网上仍存在一层不易洗去的胶状附着物,更换回油滤新件后故障现象消失,刹车信号系统恢复正常。
4 结论
上述故障的根本原因是:刹车回油滤滤网外部产生并附着了一层胶状物,使刹车回油滤回油缓慢,刹车压力不能迅速解除,导致刹车压力信号异常。
刹车系统的液压油长期在高温高压环境下工作,并有金属的催化作用,很容易发生聚合,烃类分子的碳和氧、氢和氧都会发生反应,形成胶质和碳化物,附着在回油滤的滤网上。
因此,在日常维护中需要注意以下几点:
1)监控液压系统工作压力和温度,防止油液高温氧化。
2)50小时对机身液压油进行循环,100小时取样化验,防止油液污染度超标。
3)定期更换液压油,清洗油滤和节流器。
4)加添液压油或拆卸液压系统附件时,必须采取保护措施,防止杂质和水分进入液压系统内部。
5)定期检修时,务必放出液压油箱沉淀物。
作者简介
卢明,工程师,从事飞机、发动机综合监控工作。
刘超,工程师,从事航空机务一线保障及管理工作。