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发电机组电制动停机过程测速装置误发信号的分析

2021-03-20曹华锋陈钰林莫元雄赵兵罗克武

水电站机电技术 2021年2期
关键词:测频基波停机

曹华锋,陈钰林,莫元雄,赵兵,罗克武

(广东省能源集团天生桥一级水电开发有限责任公司水力发电厂,贵州 兴义 562400)

0 引言

天生桥一级水电厂装配了4×300 MW机组,测速采用SJ-22D转速测控装置,通过测量机械转速脉冲信号和发电机机端电压频率,实现对发电机组转速的测量和控制。2019年5月至7月,2号机多次出现电制动停机过程中,转速下降至40%Ne时,在转子加上制动励磁电流后,测速装置误发转速大于95%Ne、115%Ne信号。期间还导致了励磁调节器电制动停机后不能切换至等待状态,以及在机组远方开机过程中建压不成功的问题。虽然误发过速信号,但机组仍能完成停机,下次开机时,机组启动→起励建压→并网运行一切正常。2号机从5月13日首次误发过速信号后,又经历多次制动停机过程,并未出现过速信号。但6月20日后又出现数次制动停机时故障重现的情况,可见故障具有随机的特点。在确认测速装置本身无故障之后,初步判断是外界电磁干扰所致,因而将二次电缆更换为抗干扰性能更佳的产品,但故障并未消除。经过反复试验及分析,最终查出故障的原因是电压互感器(PT)一次B相保险存在缺陷使其电阻大幅增加而且数值不稳定所致,经更换B相PT一次保险后,制动停机时不再出现误发信号故障。现对故障进行分析,供同行参考。

发电机回路的简化接线如图1所示,发电机中性点采用经消弧线圈接地方式,发电机回路的三相对地电容分别为Ca、Cb、Cc,Y0/Y0接法的PT一、二次中性点接地,PT二次侧线电压Uab接测速装置的电气测频回路输入端,发电机出囗接电气制动短路开关QK。机组停机过程可以分为4个阶段:解列后灭磁前、解列灭磁后、转速下降至40%Ne制动前、转速下降至40%Ne投入制动后。现就4个阶段的运行情况分别进行论述,分析事件的原因和特点。

图1 发电机回路简化接线图

1 解列后灭磁前

采用B相保险完好和B相保险有缺陷两种情况进行分析对比,以便更清晰了解故障的特点。

1.1 PT一次B相保险完好

此时机端三相电压接近额定电压,PT二次线电压约100 V,相电压100/V。经测量相电压中三次谐波电压大约为基波的2.5 %,由于三相中三次谐波电压相位差是3×120°,所以是同相位的,各相的三次谐波电压可通过消弧线圈和各相对地电容(由于PT的励磁电抗比对地电容容抗大得多,可以忽略)形成电流通路,则PT可以测到各相对地电容上的三次谐波电压,而电气测频采样电压是线电压,a、b相三次谐波相互抵消,因此线电压只有基波而不含三次谐波分量,测速装置显示的是与转速相对应的基波频率。此时的基波电压矢量图如图2所示。

图2 解列灭磁基波电压矢量图

1.2 PT一次B相保险有缺陷

PT一次保险在长期运行中,会受到各种稳态和暂态因素的冲击[1]。例如,本厂机组在系统中担负调峰、调频、自动发电控制的任务,每台机每年开停机100多次至300多次,每次开机建压时,PT及其一次保险就会受到励磁涌流的冲击。诸多因素对PT一次保险影响的不断积累,就可能使保险出现缺陷。具体到本次故障来说,PT保险在某种因素的冲击下,B相保险的薄弱处出现了一个微小的断囗,但在一些点上还有粘连,并不是完全断裂。机组正常运行和解列后,机端电压为额定电压18 kV左右,B相保险的微小断囗会产生电弧,因电弧电阻很小,PT的B相一、二次电压并没有明显变化,对机组运行没有影响,加之调速用PT没有开囗三角绕组,不能测量到零序电压的微小变化。如果忽略很小的电弧电阻,情况与本文1.1部分相同,矢量图也和图2相同,测速装置显示正常。

2 解列灭磁后

2.1 PT一次B相保险完好

机组解列灭磁后,机端三相电压只有数值很小的剩磁电压(残压),实测PT二次剩磁线电压大约3 V左右,但三相残压的相位关系和上述灭磁前本文1.1部分是一样,三次谐波电压也只有剩磁基波电压的2.5%,且电气测频采样电压不含三次谐波。由于残压Uab超过测速装置的采样门槛电压0.2 V,故正确显示与转速相对应的基波频率,这时的基波矢量的相位关系与图2相同,只是幅值大大减小而己。

2.2 PT一次B相保险有缺陷

由于机端三相电压只有数值很小的剩磁电压,B相保险微小断囗的电弧会自行熄灭,保险没有缺陷时的电阻值很小(本厂现在使用的1 A保险只有3.4 Ω),可以忽略,断囗熄弧后保险的电阻值会大幅升高,使B相PT的励磁电抗串联了缺陷保险的电阻R,如图3所示。从图1可见,各相PT一次绕组与该相对地电容是并联的,而PT的励磁电抗比电容容抗大得多。例如,实测本厂单相PT二次绕组加上额定电压57.7 V时的励磁电流是0.56 A,则二次侧励磁电抗为57.7/0.56=103 Ω,PT电压比K=180,PT一次励磁电抗为XH=103×(180)2= 3 337 kΩ,5台PT励磁电抗并联为667 kΩ,发电机回路每相对地电容C0=1.268 6 μF, 计算得对地电容基波容抗XC0=2.51 kΩ,励磁电抗为容抗的200多倍,虽然B相保险阻值增大使该相的总阻抗(R+jXH)增大了,但几乎不会引起PT中性点产生位移,加在各相PT端口上(保险前面)的仍然是三相平衡电压。从图3可见,加于电阻上的电压为UR,加于B相PT一次绕组的电压为UB1,B相电压UB是二者的矢量和,即:

图3 B相保险有缺陷等效电路图

图4 解列灭磁后的基波电压

以上采用PT一次侧电压来分析,变换成二次侧电压只要除以变比K(180)即可。

3 转速下降至40%Ne制动前

3.1 PT一次B相保险完好

这时机端三相残压随转速按比例下降,但相位关系和三次谐波的描述与2.1部分是相同的,由于转速下降至40%Ne,PT二次基波线电压U˙ab降为3×0.4=1.2 V,高于采样门槛电压0.2 V,测速装置会正确测量和显示实际频率(20 Hz左右)。

3.2 PT一次B相保险有缺陷

机端三相残压随转速按比例下降,其描述与本文2.2部分是相同的,各电压矢量的相位关系也与图4相同,只是幅值随转速下降了,这时的基波最小采样电压为,仍高于采样门槛电压。虽然三次谐波和其他干扰波叠加在基波上,使波形有所畸变,但基波幅值远比谐波和干扰波大,而测频采样的削波电路,使波形只剩下底部幅值很小的一块(0.2 V左右),波形畸变不会影响正确频率测量。

4 转速下降至40%Ne投入制动后

这时的情况与制动前有很大的不同:①合上图1中的短路开关QK使发电机机端三相短路,当然PT一次侧引线也是三相短路;②发电机重新投入励磁,制动励磁电流大约等于空载励磁电流。

4.1 PT一次B相保险完好

励磁的投入使发电机三相定子绕组产生了感应电势,因而产生了三相短路制动电流,设制动电流为定子额定电流,则发电机励磁电流为空载额定值。设发电机的三相基波电势是三相平衡的,即幅值相等、相位互差120°,所产生的基波制动电流也是三相平衡的,因而没有基波电流进入消弧线圈和各相对地电容,所以PT上没有基波电压。

发电机的三次谐波电势是同相位的,三次谐波电流通过消弧线圈和各相对地电容形成通路,则PT测到的是对地电容(三相并联)上的三次谐波电压,由于PT一次引出端三相短路,故PT各相测到的是同一电压,显然各相电压Ua、Ub、Uc的幅值和相位都是相同的,如图5(a)矢量图所示,则两个相电压矢量相减的线电压Uab、Ubc、Uca都等于零,也即残压测频的采样电压为零,测速装置没有频率显示。表1列出了现场测试的数据,可见3个相电压幅值和相位相差很小,3个线电压数值接近于零,表中列出了以A相电压为基准的理论值与之对比。

图5 制动投入后三次谐波电压矢量图

表1 投入制动后各电压的实测值和理论值

4.2 PT一次B相保险有缺陷

测频采样电压uab的录波图如图6所示,图中最上面通道是B相保险有缺陷的波形,从录波图上面通道可见,波形己经畸变,含有高频的干扰波,但仍以三次谐波为主,只要细数一定时间间隔的波形数就可以看出频率约为60 Hz。测频采样电压如果大于测速采样门槛电压0.2 V,测速装置会显示三次谐波频率。投制动后三次谐波电压矢量图如图5(b)所示,由于忽略PT绕组电阻,则的夹角是90°, 故随着R阻值的变化的轨迹是以为直径的一个半圆。

图6 PT二次线电压uab录波图

录波图下面两通道是另外两组PT三相保险都完好时的波形,这时uab没有基波和三次谐波,只有高频干扰波,幅值低于采样门槛电压,测速装置就不会显示频率。

表2 投入制动后各电压的实测值

B相保险有缺陷时,投入制动后出现过速信号的某个运行状态,各电压的实测值如表2所示。这些电压中不但有三次谐波, 也含有高频干扰波,而图5(b)的矢量图只能表示三次谐波正弦电压。如果忽略高频干扰波,认为二次电压Ua、Uab为三次谐波正弦电压,则乘以PT电压比K就为一次电压,即UA=KUa=0.489K,UAB1=KUab=UR=0.271K。从图5(b)中的直角三角形可以算得UB1=0.407K,前面己算得PT的基波励磁电抗为3 337 kΩ,三次谐波(60 Hz)的励磁电抗为XPT=3 337×60/50=4 004 kΩ。从数值看,UB1/UR=IXPT/IR=XPT/R,可以算出本次发信状态时的保险电阻为R=XPT×UR/UB1=4 004×0.271/0.407=2 666 kΩ。

当UR等于采样门槛电压0.2 V时,可计算出UB1=0.446K。转速装置能发过速信号的保险临界电阻值RCP=XPT×UR/UB1=4 004×0.2/0.446=1 796 kΩ。所以保险电阻值必须大于RCP才能发信。运行中,因电流冲击(如开机励磁涌流冲击)、振动、接触电阻等原因,保险电阻值是不稳定的,在各次停机制动时,若保险电阻值大于RCP(1 796 kΩ)就会发信,小于RCP则不发信,这与运行实际情况相符合。曾将有缺陷的B相保险拆下实测其直流电阻值,经过摇动或放在不同位置阻值都不同,大约在200~2 700 kΩ的范围内变动。

转速装置误发过速信号的条件有二:①采样电压Uab大于门槛电压(0.2 V), 这在前面巳分析过;②实测频率大于告警整定频率,转速下降至40%Ne投入电制动时,对应基波频率为20 Hz,而采样电压Uab测到三次谐波频率60 Hz,转速115%Ne告警整定频率为57.5 Hz,转速95%Ne告警整定频率为47.5 Hz,故测速装置两个告警信号都会启动。停机过程中随着转速下降使三次谐波频率小于57.5 Hz时, 转速115%Ne告警信号先复归,转速继续下降使三次谐波频率小于47.5 Hz时, 转速95%Ne告警信号复归。

5 结语

(1)发电机出囗PT一次保险故障时有发生[2-4],它们大多是在正常运行或开停机过程中出现的,是外部和内部各种因素对保险的不利影响不断积累,而由量变到质变的过程。保险故障的情况各异,有快熔或慢熔,有完全断裂或不完全断裂,本文所述的就属于电阻增大的不完全断裂故障,具有相当的隐蔽性。经反复试验及分析,才查出故障原因是发电机出囗PT一次B相保险存在缺陷使其电阻增加,导致电气测频采样电路出现三次谐波电压所致,当阻值增大到使三次谐波电压大于测频采样门槛电压时,测速装置就会发告警信号。

(2)PT高压绕组属于一次电路,低压绕组属于二次电路,电厂的检修部门往往设一次、二次、通信等班组,各司其职。但是现场的一、二次设备是密不可分的,一次设备的运行监控是靠二次设备来实施的,其故障现象往往由二次设备反映出来。因此在故障分析和查找时,必须一、二次综合考虑。一般查找故障的顺序应是先一次、后二次,因为一次回路接线要比二次回路简单得多。例如这次故障,在经过认真分析确定故障出在B相PT回路后,应先检查PT的高压保险和高压绕组,如果没有问题再查二次回路。

(3)PT一次保险故障是诸多影响因素复合作用并不断积累的结果,因此要定期测量保险的电阻值以便及时发现缺陷,如果本次测量的电阻值比上次测值增加量大于5%原阻值,应更换该保险。

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