高边坡光面爆破技术研究
2021-03-15李庆松韩荣伟王席珍曾辉明
李庆松 韩荣伟 王席珍 曾辉明
【摘 要】光面爆破是减少高边坡超欠挖、保持围岩稳定的关键技术。文章以某核电站边坡工程为例,在分析总结原爆破方案存在的主要问题后,进行爆破参数优化,提出了一套适用于高边坡的光面爆破技术。实践结果表明:高边坡光面爆破技术能有效地减少超欠挖,平均超欠挖由0.3~0.4 m下降至0.1~0.15 m,半孔率从70%左右提升到90%以上。
【关键词】光面爆破;高边坡;超欠挖;半孔率
【中图分类号】TU746.5 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2021)01-0076-03
光面爆破是一种常用于边坡开挖的控制爆破技术[1]。高边坡开挖采用光面爆破能减少超挖[2],形成规整坡面,提高了轮廓质量。采用合理的光面爆破技术,爆后边坡轮廓面平整,超欠挖控制在要求范围内,则后续支护工材料消耗小,能降低项目成本。高边坡光面爆破的效果与其设计原则、施工参数、装药结构、安全技术措施相关[3]。
以某核电站待开挖边坡工程为例,在分析原爆破方案造成的超欠挖较大、半孔率较低原因的基础上,针对工程特点,提出了适合本工程的高边坡光面爆破技术,可为类似工程提供参考。
1 工程概况
某核电站待开挖边坡三面环山,南面临海,地形由北向南逐渐倾斜。边坡南面50 m处为大件堆场及材料周转厂和长坑水库、物资堆放区,其中长坑水库处有一变电站;北面250 m处为生态科技园,80 m处有军事基地,120 m处有信号塔;东西两侧均为空旷山区,没有人员居住,也不存在重要设施。
光面爆破区域为KL段第六至第八级边坡,边坡坡比为1∶0.5和1∶0.75。根据现场勘察,场地内松散土层主要由第四系组成,基岩主要由流纹质熔结凝灰岩,局部地段为沉凝灰岩。边坡各岩土层按从上到下的顺序分层为粉质黏土、流纹质熔结凝灰岩、沉凝灰岩、辉绿岩和闪长玢岩,整体以强风化和中等风化的流纹质熔结凝灰岩为主。
2 原爆破设计方案
2.1 原设计方案光面爆破参数
根据现场设备情况,光面爆破选择115 mm孔径,采用直径为32 mm的乳化炸药,不耦合系数为3.59。根据坡面设计要求,炮孔倾角坡度为1∶0.5时,取63.43°;坡度为1∶0.75时,取53.13°。台阶高度为12 m,炮孔超深取0.5 m;孔长度L,经计算坡度为1∶0.5时,取13.9 m;坡度为1∶0.75时,取15 m。
2.2 原设计方案装药结构和爆破网路
光面爆破采用不耦合装药,采用一根导爆索对折放置于竹片上,32 mm乳化炸药药卷均匀地分布在竹片上并与导爆索充分接触,用胶布将导爆索和乳化炸药药卷固定,用专用炮泥填塞孔口。装药结构如图1所示。
爆破网路如图2所示。为确保光面爆破孔的起爆时间比主炮孔滞后110 ms以上,光面孔采用ms-10段毫秒延期导爆管雷管起爆,缓冲孔采用ms-7段毫秒延期导爆管雷管起爆。
2.3 原设计方案爆破效果分析
采用原设计方案进行光面爆破,爆后超欠挖量平均达到0.3~0.4 m,而设计要求为±0.15 m,爆破后不得不采用机械方法修整边坡坡面,导致成本增加。经统计,采用原设计方案光面爆破半孔率平均为70%,爆破效果不理想。此外,从爆破后炮孔分布分析,光面孔的钻孔质量有待加强,部分炮孔倾斜度不符合要求,甚至出现“八”字孔。
经分析,沿着炮孔自上而下,孔口处及炮孔上部出现超挖现象,此处坡面过于破碎,而孔底处则出现欠挖现象,孔底岩体没有得到充分破碎,这是导致半孔率和超欠挖超标的原因。
3 改进的光面爆破方案及效果分析
3.1 改进的爆破方案
为改善光面爆破效果,对原设计方案进行调整与改进,首先优化爆破参数,针对炮孔上部岩体过破碎,下部岩体破碎不佳的情况,设计采用底部加强装药、中间正常装药和顶部减弱装药的装药结构。其次在主炮区采用工业电子雷管,提高微差延时精度。改进方案爆破参数见表2,改进的光面爆破装药结构如图3所示,爆破网路如图4所示。
爆破网路采用工业电子雷管,提高微差时间精度,主炮孔、缓冲孔采用逐孔起爆,孔间微差时间为15 ms,主炮孔和缓冲孔微差间隔时间为50 ms,光面孔与缓冲孔延期时间为130 ms。
3.2 改善钻孔质量措施
钻孔的质量对光面爆破有重要的影响,要避免钻孔倾斜度发生较大变化,更要避免“八”字孔。
对即将进行爆破作业的区域进行清理,尤其是危石的清除,使其能满足钻孔设备作业的需要。需对钻孔平台进行平整,倾斜度不能超过10 cm。同时,在钻进过程中,使用角度盘和测斜仪,在钻孔过程中对钻机进行全面跟进,及时地对钻机进行调整以保证钻孔质量,每钻进2 m进行一次钻孔倾斜度的测量,及时纠偏。
孔位要避免布置在岩石松动圈内及节理发育或岩性变化大的地方。若无法避免可以调整孔位,调整时要注意抵抗线、排距和孔距之间的关系。应保证前后的孔网面积不超过10%,过大或过小都是不恰当的。
3.3 改进方案的爆破效果及对比
改进的方案充分考虑到光面孔的底部夹制作用大,增加了孔底的装药量;同时,在顶部减小药量,以防止孔口过度破碎和上部孔周边的超挖现象。改进的爆破方案采取改善钻孔质量的措施,及时纠偏确保光面孔的钻孔质量。
对原方案爆破效果和改进方案的爆破效果进行对比发现,高边坡光面爆破技术能有效地减少超欠挖,平均超欠挖由0.3~0.4 m下降至0.1~0.15 m,半孔率从70%左右提升到90%以上。原爆破方案和改进方案的爆破效果对比如图5所示。采用改进方案的爆破效果明显改善,尤其是底部的欠挖得到了很好的控制,减少了后期的机械破碎工作。
4 结语
(1)本工程采用改进的高边坡光面爆破技术,平均超欠挖由0.3~0.4 m下降至0.1~0.15 m,半孔率从70%左右提升到90%以上。
(2)采用工业电子雷管进行微差爆破,能够提高光面爆破中主炮孔和缓冲孔的延期精度,进而改善光面爆破效果。
(3)高边坡光面爆破采用底部加强装药、中间正常装药、顶部减弱装药的装药结构,合理地布置炸药,能够降低超欠挖量,提高半孔率。
(4)确保钻孔平台的平整度,使用角度盘和测斜仪监测炮孔钻进的角度,及时纠偏,有助于改善光面孔钻孔质量,进而改善高边坡光面爆破的效果。
参 考 文 献
[1]张继春,潘强,郑爽英,等.特大斷面公路隧道的光面爆破技术研究[J].爆破,2018,35(4):52-57.
[2]汪学清,单仁亮,黄宝龙.光面爆破技术在破碎的软岩巷道掘进中的应用研究[J].爆破,2008,25(3):12-16.
[3]唐大龙.深路堑石方开挖光面爆破技术研究[J].兰州工业学院学报,2019,26(2):38-41.