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660MW燃煤机组锅炉磨煤机入口一次风流场优化技术应用研究

2021-03-15国家能源集团宿迁发电有限公司西安热工研究院有限公司朱晋永梅振锋

电力设备管理 2021年2期
关键词:风门风道磨煤机

国家能源集团宿迁发电有限公司 房 新 肖 荣 西安热工研究院有限公司 朱晋永 梅振锋

国家能源集团宿迁发电有限公司二期装设两台660MW 燃煤汽轮发电机组,锅炉为超超临界压力二次再热直流锅炉,采用单炉膛塔式布置、四角切向燃烧、摆动喷嘴加烟气再循环调温、平衡通风、全钢架悬吊结构、露天布置、固态干排渣,锅炉燃用烟煤。机组自投产以来,锅炉磨煤机入口在线一次风量测量长期存在偏差过大、波动剧烈等问题,导致磨入口热一次风门始终无法投入自动,一次风煤比控制十分粗放,日常运行中始终将磨入口一次风量控制在较高水平,对锅炉的运行产生了诸多不利影响:磨煤机出口粉管风速长期保持高速运行,管道、风门和燃烧器磨损加剧;燃烧器出口一次风速过大,煤粉着火燃烧推迟,屏式过热器等高温受热面壁温超温、灰渣可燃物含量上升;磨煤机入口冷一次风渗入量过大,锅炉的排烟温度上升等。因此,磨煤机入口一次风量在线测量不准,锅炉运行的安全性和经济性都受到了严重影响。

1 优化内容

磨煤机入口上游布置有冷、热一次风混合风道,风量测点及温度测点布置在磨煤机入口处,由于现场布置空间的限制,从冷、热一次风混合风道到风量测量截面之间的管道距离极短,冷、热一次风难以混合均匀,一次风道内流场及温度场分布不均匀直接导致一次风测量不准确,进而影响磨入口一次风量的精细化自动控制[1,2]。本文采用的磨煤机入口一次风道流场优化技术,通过开发并设置磨入口一次风混流及均流装置[3],改善一次风道内冷、热风的混合和均布,得到更加均匀的一次风流场和温度场分布,提升磨煤机入口一次风量测量的准确性,主要改造内容包括冷风渗入口改造、增加冷风风箱以及增加全截面多点自清灰式在线风量测量元件(图1)。

图1 优化方案示意图

表1为CFD 数值模拟结果,优化后,在线风量测量元件截面处的流速分布相对标准偏差由优化前的24.0%降低至7.5%,温度分布的相对标准偏差由优化前的12.8%降低至3.9%,速度及温度偏差均显著减小,优化效果明显。

表1 一次风流场分布数值模拟结果统计(优化前后对比)

2 应用效果

磨煤机入口一次风流场优化技术应用后,在不同的风量工况条件下,依据等截面网格的原则[4-6]对磨煤机一次风进行了速度场及温度场测试,并将改造前后的数据进行对比。表2为优化改造后磨煤机入口一次风量标定试验结果,以D 磨为例,优化后在线风量测量装置在不同风量下的系数最大相对偏差均低于4%,风量系数的线性较好。表3为C 磨和F 磨入口一次风阻力对比结果。通过改造前后磨煤机入口一次风压损的比较,得出改造后阻力变化值,结果表明磨煤机流场优化后风道阻力未增加。

表2 D 磨煤机入口一次风量标定试验结果

表3 C、F 磨煤机入口一次风压损对比

表4和表5为500MW 负荷下,磨入口一次风量优化试验结果及煤耗分析。500MW 负荷下,将B、C、F 磨入口热一次风门适当关小,A、D、E磨入口风门开度保持不变,磨入口总风量从450t/h 减小至417t/h,一次风机总电流从256.2A 减小至244.2A,减小了12A,同时,排烟温度从138.8℃降低至137.3℃,降低了1.5℃,锅炉热效率提升了0.09个百分点,供电煤耗降低约0.3g/kWh。

3 结语

磨煤机入口一次风量测风元件位置截面的流场和温度场分布不均,是造成一次风量测量不准确的根本原因。通过设置磨入口一次风混流及均流装置,能够在不增加风道阻力的前提下,大大改善磨煤机入口一次风流场及温度场的均匀性,为一次风量在线精确测量奠定基础。磨煤机入口一次风量的精确测量能够直接减小风机电流,降低排烟温度,提升锅炉效率,有利于锅炉的安全经济运行。

表4 500MW 负荷磨入口一次风量优化试验结果

表5 500MW 负荷磨入口一次风量优化煤耗分析

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