煤矿顺槽掘进施工与变形量监测分析
2021-03-13梁继强
梁继强
(大同市青磁窑煤矿,山西 大同 037007)
青磁窑煤矿5602 回风顺槽顶板主要为泥岩和页岩,节理裂隙发育,顺槽中部分布有断层,且含有季节性裂隙水,自稳能力差,容易产生变形失稳,甚至发生安全事故。结合实际情况,顺槽支护顶板采用锚杆、金属网、锚索联合支护方式,帮部采用锚杆、金属网联合支护,提高顺槽结构的稳定性,并布置测点进行变形量监测,分析确定支护效果。
1 概况
5602 回风顺槽沿煤层走向布置,与运输顺槽相距80 m,分为南北两段,先进行南段开挖支护,施工到切眼位置再进行北段施工。5602 回风顺槽东部为采空区,与回风顺槽相距150 m。5602 回风顺槽车场口东部50 m 为井底车场,距回风联络巷开口20 m。回风顺槽顶板为泥岩,厚度为0.6 m,直接顶板为砂质泥岩,厚度为0.9~1.2 m,底板为砂质页岩,厚度为3.1 m 左右。回风顺槽全长653 m,设计宽度3.6 m,高度3.0 m,巷道施工工期为4 个月。在巷道掘进施工过程中,先进行物探,基本探明前方的构造和水情,回风顺槽中部发育有F5 断层,水量小,主要为季节性裂隙水。
2 顺槽支护方案
5602 回风顺槽顶板支护采用方格网布置锚杆+金属网+锚索支护,左右两帮采用金属网+螺纹钢锚杆支护。
顶板锚索支护在巷道中心线两侧各布置一排,锚索选用Φ15.24 mm×7000 mm 钢绞线,锚固剂选用MS/K2340。锚索布置形式采用“2-1-2”,钻孔选用MQT-130 型风动锚杆钻机,锚孔深度为7 m。锚索与岩面垂直布置,外露长度小于350 mm,锚索预紧力为150 kN。锚杆应紧跟煤头支设,最大滞后距离不得超过5 m。
锚杆采用Φ22 mm×2500 mm 螺纹锚杆,锚固剂选用MS/K2340 树脂药卷。巷道顶锚杆和帮锚杆布置间排距为800 mm×800 mm,两帮最上一排锚杆距顶板距离为300 mm。锚杆外露长度不得超过50 mm,顶锚杆和帮锚杆锚固力分别不低于125 kN和100 kN。顶帮锚杆均选用MS/K2340 树脂药卷,每孔两根。锚杆安装时搅拌时间不少于45 s,搅拌完成后90~18 s,安装托板,拧紧螺母。
金属网采用Φ 6 mm 盘条制作,网片尺寸为2000 mm× 1000 mm,金属网搭接不少于100 mm。金属网使用12 号铁丝绑扎,绑扎间距为200 mm,拧紧圈数为3 圈以上。顺槽支护结构如图1。
图1 顺槽工作面支护结构设计图
3 顺槽变形量监测分析
为了确定5602 回风顺槽的支护效果,在左帮、右帮和顶板布置测点,进行周边收敛位移量监测。经过17 d 的观测,巷道收敛变形基本趋于稳定,收集数据绘制累积收敛变形变化曲线和收敛变形变化速率变化曲线,如图2、图3。
分析图2 和图3 曲线变化情况可知,巷道支护前期收敛变形量较大,变化速率也较快,后期收敛变形较小,收敛速率明显变小,总体变形趋于稳定。左帮、右帮和顶板的收敛变化规律基本一致,均在观测17 d 后达到了稳定状态。结合监测数据,巷道最大收敛速率达到0.025 m/d,出现在右帮,左帮和顶板最大收敛变形速率分别为0.02 m/d和0.018 m/d。在17 d 的观测过程中,没有发现巷道出现开裂、剥落等现象,说明采用的支护结构可以满足顺槽支护的要求,支护后巷道结构稳定。
图2 巷道累积收敛变化曲线
图3 巷道收敛速率变化曲线
4 结语
(1)结合超前地质探测结果,探明开挖面前方地质情况,能够较好地控制开挖效果,巷道开挖后超欠挖少,成型稳定。
(2)合理支护后,分析变形量监测结果,得出左帮、右帮和顶板监测前期收敛变形量和变形速率均较大,而后期逐步趋于稳定,得出支护后巷道结构稳定,达到了设计要求。