哈尔乌素选煤厂降低浅槽矸石带煤率的试验研究
2021-03-12刘利明陈大明
刘利明,陈大明,柳 骁,李 昊
(1.哈尔乌素选煤厂;2准能选煤厂,内蒙古 鄂尔多斯 010300)
1 问题分析
哈尔乌素选煤厂为特大型露天矿选煤厂,加工能力达到30.0 Mt/a。选煤工艺为块煤重介浅槽分选,结合露天矿分优劣煤层开采,其中A系统主要洗选优煤,B、CD系统加工6上、6下劣煤。由于露天矿6上、6下原煤灰分波动较大,洗选系统分选密度难以适时调整,经常造成矸石带煤率超标。由于缺少煤质变化规律性分析,生产现场的分选密度调控一直没有具体指导方向与参数,未形成一套整体细化的理论体系,没有数据支撑,全凭经验进行调控,无法保证密度调节的准确性和指导性,存在资源浪费、生产能力利用不充分的问题。加之以往规定每月对矸中带煤比例进行一次化验检测,由于检测频率不高,无法随时利用矸中含煤指标指导现场实际生产,存在工艺调节不及时、洗选过程盲目的问题。基于以上问题,有必要通过试验研究,采用数理统计,建立数学模型,结合煤质特征,合理确定分选密度,用于指导实际生产。
2 利用数学模型建立函数关系解决问题
通过对B、CD系统不同原煤中的矸石进行采样化验,得出矸石带煤率。收集统计采样期间B、CD系统原煤发热量,制作原煤发热量分布柱状图,观察图示,总结试验原煤发热量的置信区间。利用多组采样试验数据分别绘制2条不规则平滑曲线,初步代表现场生产过程中矸石带煤率与生产密度的关系及趋势,利用试验中汇总的几组数据,计算出实际矸石带煤率与分选密度的函数关系,将此函数图像表示出来,应与手绘2条不规则曲线相吻合,其斜率以及曲线走向应该基本一致。最后令函数中的f(x)即矸石带煤率不超过5%,求x即分选密度的取值范围,得出试验最终结论。
3 试验介绍
哈尔乌素选煤厂共有3套洗选系统,其中A系统洗选1号破碎站的6中煤,属于优煤,发热量高、矸石含量低,密度要求长期保持在1.85±0.05 g/cm3,排矸较少,因此A系统不参与此次试验,不做采样。B系统、CD系统分别洗选6上、6下煤,煤质具有较高的不稳定性,属于劣煤,因此分别对B、CD系统进行采样化验。
为确保采样代表性,B系统和CD系统实行分系统单独运行停机采样方式。确定采样系统后,单系统单独运行30 min以后,整套系统重载停机,901矸石带式输送机物料全部来自单系统,且留样物料正常,符合现场采样条件,组织人员进行901矸石带式输送机多点断面采样,分别对901机头、机尾、机中部进行采样。采用停机采样法,从停止的胶带机上取出一全横截段作为子样,能够确保所有粒级都采到,横截段取自各部位俩托辊架中间部分。
由于露天矿原煤发热量高低会直接影响选煤厂矸石带煤率,原煤发热量越高,矸石带煤率越低,反之亦然。因此试验需要对矸石采样时间段的原煤发热量进行统计,最终给出试验结果对应原煤发热量试用范围。研究决定从煤质信息管理系统中查询对应时间段701原煤带式输送机上快样检测结果,作为试验期间的原煤发热量进行分析。
4 试验数据汇总分析
4.1 数据汇总
收集15组采样数据及毛煤发热量后分别制作“CD系统矸石带煤率检测结果表”、“B系统矸石带煤率检测结果表”、“原煤发热量统计结果表”。
CD系统矸石做7组采样,试验数据详见表1。
表1 CD系统矸石带煤率检测结果
B系统矸石做8组采样,试验数据详见表2。
表2 B系统矸石带煤率检测结果
原煤发热量统计结果见表3。
表3 原煤发热量统计结果
4.2 数据分析
表1中有4组矸石带煤数据超过5%,分选密度分别为1.704 g/cm3、1.689 g/cm3、1.648 g/cm3、1.604 g/cm3,观察发现,分选密度越低对应的矸石带煤率越高;有3组矸石带煤率未超过5%,其分选密度分别为1.707 g/cm3、1.752 g/cm3、1.801 g/cm3,说明分选密度越高对应矸石带煤率越低。分析表1可知,CD系统矸石带煤率在 5%时,实际生产密度应介于1.700~1.710 g/cm3之间。表2中有1组矸石带煤数据超过5%,其分选密度为1.612 g/cm3,有7组矸石带煤率未超过5%,其分选密度分别为1.713 g/cm3、1.723 g/cm3、1.740 g/cm3、1.742 g/cm3、1.752 g/cm3、1.762 g/cm3、1.803 g/cm3,观察发现,分选密度越高对应矸石带煤率越低。分析表2可知,B单双系统矸石带煤率在 5%时,实际生产密度应介于1.650~1.710 g/cm3之间。
表3中共有12组数据,其中原煤发热量处于14.23~15.06 MJ/kg之间有1组数据,原煤发热量处于15.06~15.90 MJ/kg之间有2组数据,原煤发热量处于15.90~16.74 MJ/kg之间有5组数据,原煤发热量处于16.74~17.57 MJ/kg之间有2组数据,原煤发热量处于17.57~18.41 MJ/kg之间有2组数据。观察发现,此次试验过程中原煤发热量大多在15.06~17.57 MJ/kg之间。
5 推导函数关系建立数学模型
5.1 推导关系曲线
通过观察不同煤种的试验数据发现,重介浅槽工艺中分选密度与矸中带煤率有密切关系,实际生产分选密度越低,矸石中夹杂精煤越多。为了研究这两项指标间的具体关系,结合试验结果绘制矸石带煤率与分选密度关系曲线图,见图1、图2。汇总原煤发热量绘制柱状图、曲线图见图3、图4。
图1 CD系统试验结果曲线
图2 B系统试验结果曲线
图4 原煤发热量推导曲线
通过图1可以看出,CD系统矸石带煤率与浅槽分选密度成类直线型增长,分选密度降低矸石带煤率逐步提升。
通过图2可以看出,B系统在浅槽分选密度由1.803 g/cm3降到1.762 g/cm3时矸石带煤率反而出现了轻微下降,当分选密度小于1.713 g/cm3时成指数型增长。
通过图3可以看出,试验过程中原煤发热量主要集中在15.06~17.57 MJ/kg,结合图4发现,当发热量处于15.06~17.57 MJ/kg时,曲线图符合正太分布,即满足日常原煤发热量规律。
总结图3、图4可以认定此次试验对原煤发热量在15.06~17.57 MJ/kg之间的分选密度调控具有指导意义。
总结发现,由试验数据绘制的2条矸石带煤率与浅槽分选密度关系曲线图基本满足实际原则,但还存在一定误差,不能作为指导生产的实际结论,因此需要计算矸石带煤率与浅槽分选密度的函数,给出函数关系建立数学模型。
5.2 建立数学模型
5.2.1 建立CD系统矸石带煤率与分选密度的函数关系
通过整理计算表1中各数据得出函数如下:
f(x)=P1x+P2
P1=-40.8
P2=74.6⟹f(x)=-40.8x+74.6
式中,x——浅槽分选密度,g/cm3;
f(x)——矸石带煤率,%。
由此函数绘制平滑曲线,见图5。
图5 CD系统试验结果推导曲线
“选煤厂煤质管理办法”中严格要求选煤厂洗选产品煤中夹矸率不得超过5%。即f(x)=-40.8x+74.6中令f(x)≤5%,解得:x≥1.71。
通过函数关系推导试验结论:CD系统分选密度在不低于1.71 g/cm3时,矸石带煤率不高于5%。
5.2.2 建立B系统矸石带煤率与分选密度的函数关系
通过整理计算表2中各数据得出函数如下:
f(x)=a×xb
a=2.384×106
b=-24.93⟹f(x)=2.384×106×x-24.93
式中,x——浅槽分选密度,g/cm3;
f(x)——矸石带煤率,%。
由此函数绘制平滑曲线图见图6。
图6 B系统实验结果推导曲线
“选煤厂煤质管理办法”中严格要求选煤厂洗选产品煤中夹矸率不得超过5%。即f(x)=2.384×106×x-24.93中令f(x)≤5%,解得:x≥1.69。
通过函数关系推导试验结论:B系统分选密度在不低于1.69 g/cm3时矸石带煤率不高于5%。
6 结 语
为保证哈尔乌素选煤厂分选劣质煤矸石带煤率不高于5%,在原煤发热量介于15.06~17.57 MJ/kg的置信区间时,要求B系统浅槽分选密度不得低于1.69 g/cm3,CD系统浅槽分选密度不得低于1.71 g/cm3。
针对B系统分选密度调节给出指导意见:采用降密度提高商品煤发热量方法时,由函数关系曲线图可知,B系统分选密度低于1.70 g/cm3后矸石带煤率将出现指数型增长,较小的分选密度变化就会导致矸石带煤率大幅度增加,分选密度高于1.70 g/cm3时,降低分选密度矸石带煤率缓慢增加并未超出指标。理论上可以最大提升发热量的分选密度为1.69 g/cm3。
针对CD系统分选密度调节给出指导意见:观察CD系统矸石带煤率与分选密度函数关系曲线图发现,矸石带煤率随分选密度的降低稳步提升,并未出现明显拐点,但是斜率较大,因此CD系统不建议大幅度的降低分选密度来达到提升发热量的目的。理论上可以最大提升发热量的分选密度为1.71 g/cm3。
此次试验原煤发热量置信区间为15.06~17.57 MJ/kg,当原煤发热量小于15.06 MJ/kg或大于17.57 MJ/kg时,试验结论将不具有指导性。
通过矸石带煤检测试验推导出的结论对哈尔乌素选煤厂的B、CD系统重介浅槽工艺的调节具有一定指导意义,浅槽分选密度的精准控制可保证矸石带煤率的稳定合格,最终实现生产过程中分选密度的合理调节,为分选密度下限设定了一个标准,保证精煤的充分回收,提高商品煤发热量。同时减少矸石带煤率,降低资源的浪费,为选煤厂提质增效做出有力的贡献。