300 kt/a湿法制酸装置的运行实践
2021-02-28顾洪宽马青华李爱玲
顾洪宽,马青华,李爱玲
(广东宏瑞能源科技股份有限公司,广东惠州516000)
广东宏瑞能源科技股份有限公司(以下简称宏瑞股份)100 kt/a炼油废气综合利用项目主要用于处理某石化企业10 Mt/a炼油产生的部分炼油废气,引进丹麦托普索湿法制酸技术及国内氨法脱硫尾气处理技术,一步法直接生产硫酸产品,产生的尾气经处理后达标排放。
炼油废气综合利用装置包括300 kt/a 湿法制酸和氨法尾气脱硫两个生产系统,配套设施有:循环水站、硫酸储罐、装车栈台及地中衡、变配电站等,其余公用工程如天然气、脱盐水、氮气和仪表风等直接由某石化企业管道供应。该装置设计操作弹性为50%~110%,按年运行8 400 h设计。产品为w(H2SO4)98%浓硫酸、中压蒸汽和硫酸铵。硫酸通过槽车运送到周边企业,装置副产过热蒸汽通过汽轮机做功后抽出中压蒸汽,该蒸汽通过管道输送到某石化企业3.8 MPa中压蒸汽管网,固体硫酸铵装袋后对外销售。
2018年2月3 日装置首次投料试生产,2月5日生产出w(H2SO4)98%硫酸产品,并成功向某石化企业输送合格中压蒸汽,2月25日产出第一批硫酸铵且产品一次性合格。2018年12月装置停车检修,2019年1月2日恢复生产。2019年5月单独运行汽轮机驱动的冷风机K131A,电驱动冷风机K131B备用。
1 工艺技术
主装置采用丹麦托普索公司的湿法制酸(WSA)工艺生产硫酸和高压蒸汽,尾气处理装置采用某环保公司的氨法脱硫工艺脱除尾气中的SO2副产硫酸铵。该装置在国内是首次将WSA工艺和氨法尾气脱硫工艺相结合的装置[1],是世界上单套产能最大的WSA制酸装置,也是国内最大的能够直接连续生产试剂级硫酸的装置。氨法脱硫工艺不产生废水和稀硫酸,SO2脱除率高[2]。硫酸系统管道采用碳钢内衬PTFE,尾气管道采用玻璃钢内衬ECTFE,脱硫塔和氧化塔采用玻璃钢材质。主装置工艺流程见图1。
该装置有以下主要特点:
1)原料是炼油废气和液体硫磺,可以单独处理炼油废气,也可以在处理炼油废气的同时,补充液体硫磺。
2)有别于传统的硫磺制酸,焚烧炉的助燃风不需要干燥处理,生产硫酸时一般不需要补充工艺水。
3)采用过氧燃烧,燃烧后的工艺气φ(SO2)在5%~6%。
4)在进转化器之前对工艺气进行脱硝处理,保证硫酸产品中较低的硝酸盐含量和尾气中NOx不超标。
5)采用一转一冷工艺,简化工艺流程。转化器内有3层催化剂及3个床间换热器,催化剂总装填量 620 m3。
6)硫酸冷凝器用干净的空气冷却,加热后的热空气作为焚烧炉的助燃风及加热锅炉给水、干燥硫酸铵,充分回收利用装置的热能,降低装置能耗。
7)副产的 5.8 MPa、450 ℃高压过热蒸汽通过汽轮机驱动冷风机K131A,抽出的3.8 MPa、400℃的中压蒸汽直接并入某石化企业中压蒸汽管网,体现了能量的梯级利用,提高了装置的能源利用效率。
8) 尾气在脱硫塔内经洗涤降温、吸收SO2和水洗除雾后,外排尾气内控指标[干基,基准φ(O2)3%]如下:逃逸氨(ρ)≤10 mg/m3、硫酸雾(ρ)≤30 mg/m3、ρ(SO2)≤ 50 mg/m3、ρ(NOx)≤ 100 mg/m3。
9)酸性气燃烧炉配有BMS系统,其中包括自动点火、气密检测、进料、停车、吹扫、停电保护等安全联锁保护系统,提高了装置运行的安全性和自动化水平。
10)余热锅炉系统设计操作压力为5.8 MPa,最大产气量为 100 t/h。
11)酸冷却器为阿法拉伐板式换热器,占地面积小,传热效率高。
12)有热风机、冷风机和尾气风机,所有风机均有备用风机,确保了装置的可靠运行。
2 装置运行情况
湿法制酸装置投产以来各月平均负荷情况见表1。
表1 湿法制酸装置月均负荷统计
当装置负荷达到75%及以上时,汽轮机驱动的冷风机K131A具备投用条件。装置实际运行产品收率和原辅料单耗均优于设计值。只开1台电驱动冷风机K131B冬季可以满足100%负荷的运行要求。其中有10 d时间装置连续平稳运行110%左右负荷(最高111.2%),说明该装置完全达到了设计操作弹性。
2018年投产以来,单独运行风机K131B单日最大负荷101.6%(设计能力为75%),单独运行风机K131A的单日最大负荷111.2%(设计能力为100%)。
装置的单耗统计见表2。
表2 装置产品收率及原辅料单耗统计
冷风机、热风机和尾气风机均设置了备用风机,其中冷风机K131B和热风机K132B的备用风机均分别按K131A和K132A风机能力的75%配置;尾气风机K133A/B的风机能力相同,并考虑了20%的裕量。除了K131A采用汽轮机驱动,其余风机均为变频电机驱动。
工况一:只运行1台冷风机K131B;工况二:冷风机K131A和K131B同时运行;工况三:只运行汽轮机驱动冷风机K131A,K131B备用。
3 生产规模和原料
3.1 生产规模
装置设计规模(100%负荷)为硫酸35.578 t/h、中压蒸汽 73.99 t/h、硫酸铵 0.470 5 t/h,处理炼油废气 9 424 m3/h。
3.2 原材料
酸性气和燃料气从上游的CLAUS制硫装置供应。为节省设备投资和减少装置的泄漏点,在设计装置时没有对原料酸性气和燃料气设取样点,共享上游的分析检测结果,宏瑞股份不再分析检测。实际执行时,由于上游分析结果不准,分析检测报告中酸性气的组成仅做参考。该装置主要原料来自上游石化企业的酸性气,主要组分为:φ(H2S)85.00%、φ(CxHy)0.12%、φ(CO2)10.56%、φ(H2O)3.89%、φ(NH3)0.26%、φ(H2)0.11%。
4 装置工艺标定
标定时间为2019年5月28日0∶00至2019年5月31日0∶00,装置标定72 h。标定期间装置平均负荷110%,达到设计最大负荷。
4.1 工艺操作数据
标定期间主要操作参数(72 h平均值)见表3。
表3 主要工艺参数
4.2 物料消耗
标定期间物料消耗数据见表4。
由表4可见:110%负荷下,汽轮机驱动代替电机驱动冷风机,汽酸比为2.3∶1。装置实际运行的原料、辅料的消耗低于设计值,压缩空气和氮气的单耗高于设计值。整体而言,装置运行效果达到设计要求。
4.3 硫回收率
标定期间装置总硫回收率为99.99%,WSA装置硫回收率99.64%,硫回收率情况见表5。
表5 标定期间硫回收率
4.4 SO2转化率
标定期间制酸装置SO2平均转化率为99.33%,89%的SO2在转化器一段催化剂床层完成转化,10%在二段完成,三段转化率只有0.2%。SO2转化率统计数据见表6。
表6 SO2转化率统计数据
4.5 尾气脱硫
尾气脱硫系统操作指标(实测值)见表7。
表7 尾气脱硫系统操作指标(实测值)
由表7可见:尾气中各项污染物均能达标排放。根据分析结果计算脱除率,脱硫塔对尾气中SO2和酸雾的脱除率均大于98%,经尾气处理后NOx和氨的浓度都有增加。尾气脱硫采用的是氨法脱硫工艺,吸收液中的氨和尾气中的SO2反应生成硫酸铵,因此脱硫处理后氨含量增加。尾气处理系统的温度小于45 ℃,不存在NOx的生成条件,初步判断是检测有误。
4.6 露点腐蚀
因为酸性气、工艺气和尾气中都有含水的酸性气体,存在露点腐蚀的可能性,因此在生产过程中要重点监管工艺气运行温度和露点。与金属管道、设备接触气体的运行温度需高于露点10 ℃以上为最佳,运行温度低于露点的,使用内衬PTFE、喷涂ECTFE或玻璃钢材质。各关键点温度及露点腐蚀情况见表8。
表8 各关键点温度及露点腐蚀情况
4.7 WSA冷凝器热效率
WSA冷凝器热回收率见表9。
表9 WSA冷凝器热回收率
冷风经过WSA冷凝器换热后变成258 ℃热风,进入工艺气系统的热风流量为196 840 m3/h,约有50%的热风进入工艺气,约有21%的热风加热锅炉给水,少量热风用于硫酸铵干燥,其余约占25%的热风放空。WSA冷凝器热回收率为83.8%。
4.8 三废排放
宏瑞股份“三废”排放执行GB 31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》、广东省地方标准DB44/T 27—2001《大气污染物排放限值》(第二时段二级标准)及GB 14554—1993《恶臭污染物排放标准》,标定期间装置SO2、硫酸雾、NOx、氨等大气污染物均远低于排放标准限值。标定期间无对外排放市政污水,市政水口阀门关闭,阀门井内水质合格,说明装置区无污染物泄漏至市政雨水管网。
4.9 标定结论
1)72 h标定平均负荷110%,装置在设计最大负荷下可以连续安全平稳运行,达到设计要求。
2)汽轮机驱动冷风机,降低了电耗,汽酸比会降低。
3)装置能耗低于设计指标。
4)SO2转化器、脱硝反应器运行正常,达到设计要求。
5)110 %负荷下,电机、泵、风机和汽轮机的能力仍有一定余量。
6)装置热回收利用效率71.69%,硫回收利用率99.99%。
7)工艺气运行温度高于露点,WSA冷凝器出口尾气运行温度低于露点,但相关设备及管道均已做防腐处理。
8)硫酸、中压蒸汽和硫酸铵产品质量稳定合格。
9)脱硫塔脱硫和除酸雾效果良好。
10)标定期间SO2排放均明显优于国家及地方标准。
5 装置问题及改进建议
1)焚烧炉前燃料气调节阀微量内漏,增加了燃料气消耗,增加生产成本但不影响安全生产。
2)工业水水质差无法正常使用,用生活水替代工业水,基本满足使用需求。
3)工业水设计流量 504 kt/a(60 t/h),生活用水设计流量126 kt/a(15 t/h)。标定期间生活水最大流量11.52 t/h,没有超过生活水的设计流量。上游供宏瑞股份使用生产水来自134单元的一个小水箱,当尾气处理单元开启大量冲洗水时(40 t/h),需提前联系上游将水箱的补水阀开大,避免抽空水箱。
4)除氧器平台及连接管道振动较大,设计院已给出解决方案。
5)汽包放空阀内漏,标定结束后更换放空阀。
6)装置负荷较高时,冷凝器模块可看见硫酸雾逸出,说明冷凝器顶部酸除雾垫已经有缝隙,待检修时对破碎玻璃管和除雾垫维修。
7)除氧器进水阀设计选型偏小,需将旁路手阀打开才能满足脱盐水流量要求。
8)夏季气温较高,酸冷却器进出口酸温接近高报值。
6 结语
宏瑞股份300 kt/a湿法制酸装置是世界最大规模湿法制酸装置,具有设计先进、装置运行可靠、热回收效率高、操作弹性大(实际在30%~110%)的优点,产品硫酸品质可达到试剂级。该装置设计标准、建设要求和运营水平不低于上游石化装置标准,满足四年一次大修要求。关键的工艺设备、电气仪表均选用国际、国内一流品牌。WSA工艺硫回收率超过99%,正常生产情况下无废水、废渣等二次污染物排放,大气污染物远低于国家和地方标准要求。该装置的成功投运标志着我国硫酸技术又迈上一个新的高度。