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选煤厂原煤配煤入洗方案对比优化

2021-02-22

陕西煤炭 2021年1期
关键词:精煤矸石原煤

边 远

(大同煤矿集团精煤分公司,山西 大同 037007)

0 引言

山西某矿配套选煤厂于1998年建设完成,煤炭洗选能力提升至120万t/a,主要洗选该矿的9号、10号煤层。其中9号煤层赋存较为稳定,全区可采,厚度在2.88~4.96 m,平均3.25 m,局部含有厚度在0.1~0.3 m泥岩夹矸;10号煤层部分可采,厚1.25~3.86 m,平均2.35 m,含一层0.3 m厚夹矸;12号厚1.52~3.68 m,平均2.02 m。从9号、10号、12号原煤可选性来分析,9号煤层精煤产率高,矸石含量相对较低,10号煤层属于难以洗选煤层,12号煤层分选性中等。为此,从经济性、选煤厂洗选工艺以及9号、10号、12号煤层煤质等方面出发,对配煤入洗方案进行优化。

1 洗选工艺及存在的问题

1.1 选煤厂洗选工艺

用跳汰机对原煤洗选,分选出矸石、精煤以及中煤等产品。精煤用振动筛脱泥、脱水后再进行13 mm分级,粒径>13 mm为块精煤;粒径在0.5~13 mm间需要再通过离心机进行脱水处理,形成末精煤。中煤采用提升机提升至中煤筛进行脱水处理后形成中煤产品。粒径在0.5 mm以下的煤泥采用分级旋流器处理后,0.3~0.5 mm间粒径煤采用粗煤泥分选机处理,并经压滤机脱水后形成精煤,底流采用高频振动筛脱水处理后形成中煤;粒径小于0.3 mm的煤泥通过浮选机进行处理,并脱水后形成精煤[1-3]。具体煤炭洗选工艺流程如图1所示。

图1 选煤厂煤炭洗选工艺流程

1.2 选煤厂存在问题分析

该选煤厂设计之初原煤为极易或易洗选煤炭,采用跳汰机对此类原煤洗选时具有极强的适应能力。但随采深增加、煤量变差,选煤厂的煤炭洗选工艺过程,操作方案、生产组织以及人员素质、过程控制等方面仍是延续易选煤方式[4-7]。在生产工艺方面,未对煤炭分选设备进行有效管控,只注重产品灰分控制,未充分考虑各个环节涉及到的单个设备性能,从而导致灰分高;浮选机分选出的尾矿含有精煤等[8-11]。在洗选得到的产品方面,灰分含量不平稳时,当灰分过高时,影响产品销售;当出现灰分含量过低时,又会影响产品产率。

2 配煤方案优化

2.1 入选原煤分选

2.1.1 9号煤层原煤浮沉及可选性

选煤厂采用10号煤层洗选的精煤具有高硫、高灰分特点,具体硫分、灰分含量分别为4.3%、10.3%,造成洗选出的精煤不仅无市场,而且也不能满足环保要求。因此,需要将10号煤层与优质的9号煤层或者12号煤层进行配比入洗,通过配煤改善原煤的可选性,从而提升产品的竞争力及销售价格。具体9号煤层原煤浮沉结果见表1,可选性曲线如图2所示。

表1 9号煤层原煤浮沉结果

图2 9号煤可选性曲线

9号煤层为矿井煤质最好煤层,具有灰分低,发热量高等优点,不需要分选就可以直接作为精煤进行销售,但显然单独销售9号煤层不可行,存在许多现实问题。

2.1.2 10号煤层原煤浮沉及可选性

10号煤层原煤浮沉结果见表2,可选性曲线如图3所示。从表2、图3可以看出,10号煤层精煤灰分在10.55%时,理论产品产率为44%;分选密度为1.5 g/cm3时,中煤灰分含量为39.88%,产率为10.68%,扣除密度>1.8 g/cm3的矸石,±0.1含量占比17.12%,综合评定的可选性为中等。

图3 10号煤可选性曲线

表2 10号煤层原煤浮沉结果

2.1.3 12号煤层原煤浮沉及可选性

12号煤层原煤浮沉结果见表3,可选性曲线如图4所示。12号煤层精煤灰分在10.5%时,理论产品产率为59%;中煤灰分含量为44.05%,产率为9.37%,分选密度1.5 g/cm3,扣除密度大于1.8 g/cm3的矸石,±0.1含量占比18.61%,综合评定的可选性为中等。

表3 12号煤层原煤浮沉结果

2.2 配煤优化

2.2.1 方案拟定

从经济方面考虑,选煤厂入选收益可以采用下述公式计算[12-13]

洗选收益=中煤产值+精煤产值-吨煤加工成本-原煤单价

(1)

计算得出单独洗选9号、10号、12号煤层时,选煤厂吨煤洗选效益见表4。

表4 单独洗选9号、10号、12号煤层选煤厂吨煤洗选效益

考虑到配煤洗选,具体确定2种方案,方案一为9号煤层与10号煤按照3∶8进行配煤洗选;方案二为12号煤与10号煤按照7∶3进行配煤洗选。

2.2.2 方案一分析

具体采用方案一将9号煤与10号煤按照3∶8进行配比,配煤后的沉浮试验结果见表5、可选性曲线如图5所示。采用方案一时,精煤灰分控制在9%时,理论产品产率为59.50%,精煤硫分控制在3%以内;中煤分选密度为1.58 g/cm3,理论产率为5.96%。扣除密度>1.8 g/cm3的矸石,±0.1含量占比为8.52%,经综合评定其可选性为易选。配煤生产的精煤预测不含税价格为586元/t,中煤不含税价格为125元/t。根据公式(1)计算得出的选煤厂入选吨煤收益为-55.18元/t。

图5 9号煤与10号煤按照3∶8配比可选性曲线

表5 9号煤与10号煤按照3∶8配比沉浮试验结果

精煤灰分控制在10.5%时,理论产品产率为64%,精煤硫分控制在3%以内;中煤分选密度为1.72 g/cm3,理论产率为1.96%。扣除密度大于1.8 g/cm3的矸石,±0.1含量占比为7.02%,综合评定的可选性为极易选。根据公式(1)计算得出的选煤厂入选吨煤收益为-27.08元/t。

2.2.3 方案二分析

方案二为考虑矿井9号煤层存在缺口,将12号煤层与10号煤层按照7∶3进行配比入选,具体采用方案一配煤后的沉浮试验结果见表6、可选性曲线如图6所示。精煤灰分控制在10.5%时,理论产品产率为53.60%,精煤硫分控制在2.2%以内;中煤分选密度1.52 g/cm3,理论灰分含量为41.69%。扣除密度>1.8 g/cm3的矸石,±0.1含量占比为22.24%,综合评定的可选性为中等。配煤生产的精煤预测不含税价格为741.38元/t,中煤不含税价格为135元/t。根据公式(1)计算得出的选煤厂入选吨煤收益为-13.93元/t。

图6 12号煤与10号煤按照7∶3配比可选性曲线

表6 12号煤与10号煤按照7∶3配比沉浮试验结果

2.2.4 方案确定

通过上式分析发现,选煤厂若不采取配煤方案,单独洗选9号煤时亏损43元/t;单独对矿井10号煤层进行洗选亏损61.26元/t,可选性为中等;单独洗选12号煤时亏损145.20元/t,可选性为中等。对原煤进行配煤后,若选取方案一(9号煤与10号煤按照3∶8配比),洗选时亏损27.08元/t,可选性为易选;若选取方案二(12号煤与10号煤按照7∶3配比),洗选时亏损13.93元/t,可选性为中等。综合上述分析,从经济性以及设备改造适用性方面分析,配煤选取方案二,即12号煤与10号煤按照7∶3配比进洗选,可以取得显著经济效益,同时原煤可选性为中等,采用的跳汰分选工艺经过简单改造后即可满足生产需要。

3 设备改造

随采深增加、煤质变差,原煤中矸石量更多。根据原煤煤质变化情况以及生产实际需要,将选煤厂现采用的ZKB1835中煤脱水筛进行升级改造为ZKB1236,改造后的振动筛处理能力提升50%以上;在末煤处理方面,将TLL-1000离心机改造成BHSG1400,处理能力提升67%以上,同时将脱水筛、离心机电机上增加变频控制器,实现振动筛及离心机的灵活控制。将浮选精煤原采用的圆盘压滤机改造成快开压滤机,改造后的压滤机处理能力更强,产品水分更低(较改造前降低20%以上),并新增粗煤泥分选装置,实现原煤全粒径分选,有效降低分选后的产品灰分。改造后的粗精煤灰分由改造前的15%降低至9%,有效提升了产品品质。具体设备改造前后的处理效果见表7。

表7 设备改造前后对比表

4 结论

(1)通过进行配煤,并对洗选工艺进行优化,生产效率得以提升,由原有85%提升至90%;同时对洗选设备进行改造,改造后,设备的适用性及稳定性得以提升,降低了由于设备故障影响生产时间的概率。

(2)配煤后生产的产品硫分含量可以达到销售需要,将销售受限的高硫分煤通过配煤有效降低硫分含量,产品取得较好的销售成绩。

(3)通过进行配煤分选,得出选煤厂最佳的配煤方式,即将12号煤与10号煤按照7∶3方式进行洗选,将洗选亏损降低至13.15元,有效提升了选煤厂生产效益。

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