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提高九6区八道湾油藏火烧辅助吞吐生产效果研究与现场应

2021-02-21程璐

新视线·建筑与电力 2021年9期
关键词:含水井口火烧

程璐

九6区八道湾组油藏经过多年吞吐开发,采出程度达到30.1%,超过标定采收率29.7%,在本项目开展前平均吞吐轮次11.7轮,油汽比0.04,处于吞吐后期低效、无效开发阶段,开井率仅30%,区域大面积油井因低产、高含水关井。为了盘活剩余储量资源,探索低效停关区效益开发新途径,2018年优选了961588井组开展火烧吞吐试验,取得了较好成效。借鉴2018年中温气驱实验的经验,在2019年继续优选出961585井组进行中温气驱实验,以及961588的二轮中温气驱,效果较好。

1、开发简况

1993年九区八道湾组油藏开始大规模投入开发,其中九6区八道湾组油藏由于地面大部分区域与已开发的齐古组油藏重叠,只完钻开发了东北部87口井。后由于该区域油井生产效果变差,2000年开始对九6、九9区八道湾组油藏实施上返齐古组生产,九6区上返53口井。2005年开始对九6区八道湾组油藏进行加密调整。

2、吞吐开发效果评价

2.1累积及生产现状

九6区八道湾组油藏共有井数360口,其中水平井21口,1992年在油藏东北部投入开发,1992年老区开发109口井,2005年扩边区开发58口井,2006年扩边开发193口井,后续东北部早期投入开发的井由于生产效果变差陆续上返至上覆齐古组开发。采油一区九6区八道湾组油藏共有井数64口,开井数目前36口。2019年9月生产现状:总井数64口,开井数25口,开井率39%,平均吞吐生产轮次11轮,月产油水平24.8 t/d,产液水平196 t/d,油汽比0.05,含水87 %。

2.2 目前油藏存在问题

(1)九6区八道湾吞吐递减幅度大,稳产难度大。

(2)九6区八道湾吞吐井开井率低,关停井总数较大。

(3)九6区八道湾组油藏生产形势严峻,吞吐效果较差,亟需改善吞吐效果技术。

2.3 2018年火烧试验井组效果评价

2018年在九6区八道湾组油藏实施火烧吞吐试验井1口,周围相邻一线井及二线井合计16口,其中一线井、二线井各8口,试验井组平均有效厚度11.7m,储量45.02万吨,20℃原油粘度2.57万mpa.s,孔隙度25%,渗透率535mD,原始含油饱和度64.7%,试验井组截止2018年6月试验开展前采出程度14.8%,剩余油较为富集。

2.3.1 井组火烧吞吐效果分析

试验井组措施前总井数17口,2018年现状开井12口,产油水平10.6t/d,含水92.1%

2.3.2 注汽特征

①蒸汽预热阶段:7.1日开始注蒸汽,7.9停注,累积注蒸汽预热1019t,7.9-7.10开始注点火剂,7.10注控氧段塞蒸汽168t,预热阶段注汽压力逐渐上升,上升1MPa。

②点火注空气阶段:7.11开始注空气,启用一台设备,7.18启用两台,考虑增点空压机后注汽压力没有上升,7.25停注空气,累注空气30.01万Nm3,最后注286t蒸汽段塞后焖井。

2.3.3 火烧(中温气驱)试验效果分析

试验区井组火烧后产液平稳,产油水平上升了12.6t/d,含水下降了10.6%,且保持了140d的较长的稳定生产期。

2.3.4典型受效井分析

典型受效井961584因悬绳器断处于关井状态,距离点火井76m,初期日产油达到7.9t/d,生產效果显著提升,油温在40℃左右,日产油稳定保持在4.3t/d,目前日产油5.4t/d,含水仅36%

3、2019年火烧试验井组效果评价

3.1 火烧吞吐试验井组概况

试验区位于九浅25井区西北部九区中部断裂上盘,油藏中部埋深250m,单井平均储量2.64×104t,油层连通性好,平均油层厚度9.5m,隔层厚度6.5m,50℃原油粘度520~2863mPa.s,属于中等渗透性、中等原油粘度井区。

3.2 961585试验过程

(1)蒸汽预热阶段:日注量平均为261t/d ,累计注入1013t,井口压力平均3.1MPa,井口温度平均208℃;

(2)空气注入阶段: 初始阶段一台压缩机,日注量为1.01万方,压力平均3.2MPa,8月9日采用2台压缩机,注入速度为2.02万方,压力平均3.8MPa,累计注入30.13×104Nm3 。

3.3  961585试验结果

961585于9月5日自喷转抽,投产至今累计生产42天,累计产油303t,目前日产油1.98t/d。井组见效5口井,日产油较措施前上升14.03t/d,含水下降21个百分点,累计增油量462t。

3.4  961585及邻井效果分析

961585为措施井,9月5日后含水下降至80%,目前套管气量大处于常开,目前生产稳定,日产液11t/d,日产油2.7t/d 。

961581为措施受效井,初期油量液量上升快,目前套管气量大处于常开,目前下降快,日产液8.7t/d,日产油0.2t/d 。

961584为措施受效井,初期产量上升快,井口温度上升明显,9月19日后受961588注气影响,目前日产液13.7t/d,日产油2.6t/d 。

961578为措施井,初期含水高,产液量大,井口温度变化不大,属于受效后见液不见油的井。目前生产稳定,日产液13.8t/d,日产油0.1t/d 。

4、结论及建议

(1)从注气阶段检测情况看,961588(2018年)和961585井井口一氧化碳浓度高,氧气浓度较低,是明显的燃烧充分的特征。2019年961588第二次注气低温燃烧尾气中,氧气浓度在10-15.7%之间,显示燃烧不充分的特征。

(2)从注气后井口温度特征看,2018年 961588井措施后井口温度相对较高,周边井窜扰控关时间较长,2019年对961585和961588井低温燃烧后,井口温度相对较低,周边邻井窜扰控关时间相对较低。

(3)从生产阶段的井口特征看,井口套管气均较大,证明注气燃烧阶段气体扩散较快且范围较大,而温度扩散半径则小得多,持续时间也较短。

(4)对比2018年961588井和2019年两井次的生产状况看,中温气驱均有气驱的特征,但961585井火烧吞吐的特征更明显一点。

(5)从961588井第二次注气燃烧特征看,因为尾气中氧气浓度较高,可燃气体组分也较高,疑似燃烧不充分。油井转抽初期无法正常启抽,需要伴热才能启抽,961588和961584井均伴热44小时后才启抽。因此后续需要持续观察油井生产状况。

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