提高出钢口寿命生产实践
2021-01-22鲁怀亮崔忠林
鲁怀亮,崔忠林
(金烨钢铁公司炼钢厂,山西 长治046000)
转炉出钢口是钢水由转炉进入钢包的唯一通道,它是转炉的关键定型耐材,其寿命长短是反映转炉冶炼指标的综合体现之一。出钢时,可实现钢渣分离,减少钢渣流入钢包所造成的钢水污染,减轻合金元素烧损;同时,出钢口钢流对钢包钢水强搅拌,促进了夹渣和脱氧产物上浮,但是,由于其在使用过程中,受到气相氧化—组织结构恶化—磨损侵蚀等因素的影响,致使其形状不规则、出钢钢流散流、挡渣效果差等问题,导致频繁更换出钢口套砖,因此,其寿命长短不仅影响转炉的作业率,也影响钢水的质量。
1 出钢口套砖损毁机理
1)炉气的氧化。从转炉装入铁水到吹炼过程中,出钢口都处于高温氧化气氛下,吹炼过程中所产生的炉气含有大量的CO,从出钢口排出时发生C-O反应,在出钢口内壁表面生成脱碳层,直接造成出钢口的损毁。
2)钢水、炉渣的摩擦损毁及机械冲刷破坏。出钢时,出钢口要承受转炉内钢水的巨大压力,同时钢水、炉渣在流出出钢口时,与出钢口内壁产生摩擦、冲刷,直接对出钢口内壁造成机械破坏。
炉渣碱度太低或渣中的MgO含量低,会产生以下化学反应:
3)钢水、炉渣的高温熔解。在高温钢水的作用下,出钢口的材料会软化,强度显著降低,甚至会熔解,造成出钢口的损毁。
4)耐材随着温度的变化,会产生热应力,在交替的出钢和吹炼过程中,温度剧烈变化,对出钢口套管进行热冲击。
2 现状分析
目前,金烨钢铁公司炼钢厂的1座转炉已退出了生产序列,仅有1座转炉正常生产,打破了原来的铁、钢、轧生产平衡状态,炼钢工序成为制约生产平衡的关键环节,尤其是对单台套设备—转炉的稳定运行成为关键影响因素,通过对生产情况分析,转炉作业率低的主要影响因素是出钢口套管使用寿命短,平均寿命仅130次,每月因更换出钢口套管需用时30 h,造成出钢口套管寿命短的因素有:
1)终点温度高。由于生产节奏慢,铸机平均拉速2.3 m/min,转炉终点温度控制的高,平均温度1 675℃,在出钢高温时,出钢口材料会软化,强度显著降低,甚至会熔解,造成出钢口的损毁。
2)终点碳控制的低。由于长期生产Q195钢种,终点碳控制的低,平均0.04%,钢水达到出钢条件后,具有较强的氧化性,尤其是炉渣的氧化性更强,因此钢水和钢渣中的[O]会从镁碳质出钢口材料中夺取碳,从而使出钢口套砖结构疏松而强度变差。
3)采用“前塞后球”工艺执行效果差。金烨钢铁公司炼钢厂采用的是出完钢后,必须用挡渣塞堵住出钢口,快出完钢时,人工投挡渣球挡渣,但是在执行过程中,由于挡渣塞只有一个尺寸,可用于新更换的出钢口,到使用后期,使用效果变差,操作工不在堵出钢口,造成每支套管使用挡渣塞的炉数不到50%;虽然每炉出钢后期,都要人工投挡渣球挡渣,但是在操作过程中,却存在一是投球时间把控的不好,投球迟,挡渣球还没有落到出钢口上方,就出完钢,炉渣进入钢包内;投球过早,球在钢水中长时间侵蚀,影响挡渣效果;二是挡渣球密度小,投入后,浮在炉渣上方,落不下去,既增加了耐材成本,有起不到挡渣的效果。
2.1 生产节奏不稳定
由于铁水供应不稳定,炼钢生产组织采取的是低中包包龄、慢节奏模式,即当铁水存储量达到350 t时,开始组织生产,这样,每次停炉时间在6 h左右,耐材受急冷急热的影响,加剧了出钢口套管的侵蚀。
2.2 采用渣补工艺效果差
每次溅完渣后,基本上直接从炉前将炉渣倒掉,从炉后倒渣的比例不到20%,虽然从炉后倒渣,也不考虑渣性如何,能否起到护炉和维护出钢口内腔的效果,只是机械的执行工艺规定。
2.3 更换出钢口套管不规范
一是扩孔不规范,要求扩孔直径比套管外径大50~80 mm,且必须对中出钢口座砖,不允许偏斜,在实际扩孔过程中,却因操作扩孔机不熟练,存在一定的偏差;二是填料时,必须填实、烧结好,方可投用,但是填料时,在炉前采用喷补机先将外口喷堵住,待干燥后,再将炉子摇到炉后,进行人工填料,人工投料时,投料不均匀且投料部位不合适,水量控制的不合理,造成填料填充不实,烧结效果差。
3 实施过程
3.1 耐材的改进
通过与耐材厂家沟通,要求制作的出钢口套管必须是分体式套管,中间由钢管和法兰组装成一体,出钢口套管材质选用耐高温腐蚀的MT-16A镁碳砖粘贴成型,其尺寸内径为Ф160 mm,外径Ф280 mm壁厚120 mm,要求前期出钢时间不超4 min,后期出钢时间不低于1.5 min,出钢温降40~60℃,出钢温度控制在1 660℃以内(异常情况除外)。
为了快速更换出钢口套管,要求厂家重新修改了配方,选用了流动性好,烧结性能好,耐冲刷性能高的自流料,要求耐火温度1 400℃以上,粒度3~5 mm以下,可以将缝隙密实填充。
3.2 快速更换出钢口技术
快速更换出钢口技术是指停炉不停机的情况下,利用压钢时间,更换出钢口套管,要求更换时间控制在35~40 min,为此,提出了“八字方针”,即:水少、料少、填实、烘干。这就要求钻眼作业时,看好钻孔机的位子,一定要保证孔道的直线度;炉长放置出钢口套管时,控制好出钢口更换的角度,保证四周缝隙均匀;在炉前填料时,由原来的喷补改为人工填补,炉后由专人控制水量、专人投料,保证所填料在缝隙内产生一定的沸腾,确保料填实,填均匀,烘干后,快速冶炼,使套管—填充料—座砖烧结为一体。
3.3 提高终点双命中率
通过提高装准率,了解入炉料信息,摇炉工在吹炼前,根据掌握的入炉信息,准确计算渣料配加量,且在吹炼过程中,动态调整,确保整个吹炼过程温度可控,同时优化了钢包周转数量,保证红包出钢,减少过程温降,提高铸机拉速,缩短浇注时间;在提高终点碳命中率控制方面,逐步改变了以往“一拉到底”的操作习惯,提高了火焰判断能力,通过一系列措施的实施,平均终点温度控制在1 652℃以下且高温钢比例不足5%、平均终点碳0.068%且低于0.06%的比例低于15%(生产Q195除外),终点双命中率达到了80%以上。
3.4 严格执行“前塞后球”工艺
为了进一步提高出钢口寿命,根据前后前出钢口大小,要求耐材厂家提供两种不同规格的挡渣塞,要求转炉操作工每次吹炼前必须用挡渣塞堵住出钢口,避免在吹炼前期和吹炼过程中,从出钢口溢出的酸性渣和气流对出钢口耐材的侵蚀和冲刷。
在优化出钢挡渣工艺时,一是提出了挡渣球的尺寸、密度必须严格按图纸要求加工;二是要求转炉终渣作粘,且有一定的流动性,保证挡渣球投入后,能缓慢落到出钢口上方;三是优化了挡渣球投入方法,减轻对出钢口的机械撞击,要求投放挡渣球时,尽量往炉口一侧投放,使挡渣球滚动到位,避免直接撞击出钢口;四是控制好投入时机,要求钢包内钢水出至4/5时投球,杜绝早投或迟投,起不到挡渣的效果。
3.5 采用后倒渣工艺
溅渣结束后,从出钢面倒渣,炉渣通过出钢口时部分附着下来,形成挂渣层,这样不仅维护了出钢面,同时提高了出钢口寿命,要采取后倒渣工艺,对终渣控制提出了更高的要求,结合我厂实际,要求终渣w(TFe)≤15%、w(FeO)≤12%、R=3.0~3.4,后倒渣比例必保50%以上。
4 取得的效果
通过一系列措施的实施,取得了明显的效果,出钢口寿命由原来的平均130次,提高到平均491次,最高523次,为金烨钢铁公司炼钢厂降低成本、提高产能创出了明显的经济效益,仅降低耐材成本一项,年创效益35万元;减少出钢口更换次数和缩短更换时间,年增加钢产量5万余t。
5 结论
1)提高出钢口寿命是提高转炉作业率,确保系统平衡的有效途径。
2)提高出钢口寿命优化了各项控制指标,平均终点温度降低了23℃、平均终点碳提高了0.018%,双命中率达到了80%以上。
3)提高出钢口寿命使岗位职工增强了标准化操作的意识。
4)提高出钢口寿命,既减少了更换次数,又提高了产量,取得了明显的经济效益。