磨煤机动静环节能改造研究
2021-01-21马增平
马增平
摘要:近年来,随着电力市场环境的变化,节能减排、降本增效成为电力市场的主旋律。磨煤机作为耗电量大的设备之一,优化其运行方式、提高可靠性和节能改造的意义尤为重要。基于此,本文对磨煤机动静环节能改造进行探究,具有重要意义。
关键词:磨煤机;动静环;节能改造
引言:水泥行业、冶金行业、电力行业的循环流煤粉制备、风磨式磨煤机、双进双出磨煤机等是必备的粉磨设备,纵观现有设备和生产技术水平技术发现弊端较多,产量低时,粉磨电耗偏高,设备维护量大,生产成本高,多数企业希望通过技术改造的方法来解决问题,实现磨煤机的节能改造。但由于一些企业对粉磨新技术解不够,有的采用一些不适应的技术,使得改造效果不明显,操作条件低,为解决这些问题,本文展开具体研究。
一、现有磨煤机存在的不足
(一)环流磨煤机
环流磨煤机是一种粉磨仓,经分级机回流的粗粉占台产量的200-300%。由于回粉量大,直接影响原煤散状物料的破碎功能,大颗粒物料在磨内停留时间短,达不到理想颗粒被排除在磨外,形成恶性循环,所以即磨削效率降低,循环电机功耗增加,是造成高功耗的原因之一。另外,由于研磨腔平均物料颗粒较大,且粒度不均匀,因此研磨体的平均球径偏大,对含有大量细粉的物料需要大直径研磨介质才能进行细磨,可能是因为颗粒大,无法配置小直径的研磨介质,就研磨介质而言,如果小直径的钢球能完成研磨功能,则不使用大直径的研磨体,因为每吨大直径磨体的数量远少于小直径磨体的数量,因此小磨体的磨削效率必须降低。
(二)风扫式磨煤机
风扫式磨煤机是在循环流磨煤机的基础上发展起来的,磨机筒体是磨粉机,磨仓物料磨回的方式是靠配置负压压力风机产生负压外拉风拉磨,通过粗粉分离器分级,磨入仓内进行循环磨粉。它的缺点是负压风机配置的电机功率很大,接近磨粉机的电机功率,因为被风吹走的煤粉不仅是成品,还有200%左右的不合格产品,其中将抽出2mm颗粒,风扇风压为7000PA,风量应符合要求。在这里可以看出,用于物料输送和循环的风机功率太大,是机械式提升选粉机功率的数倍。磨削电耗与非磨削电耗为1:1,无用功较多是缺点之一。
(三)双进双出磨煤机
该磨机结构优于风扫式磨机,但也存在一些缺点,一方面,第一仓粉磨时会出现大量粗颗粒,磨粉能力分布不均。一仓二仓不平衡,给二仓带来压力,磨削效率下降。另外,由于部分大颗粒进入二仓,二仓物料粒度不均匀,使二仓分级球直径较大,由于大颗粒的存在,可不配置小直径研磨体,如果小直径钢球较小,则研磨体数量较少,研磨效率必定低。磨削功耗一定很高,这是另一个缺点。
以上三种磨机主轴承均为巴氏合金轴承,运行时摩擦阻力力矩大,需消耗电机耗电量的10%左右,而磨煤机为热风循环,空心轴温度超过200度,具有对滑动轴承有不良影响,需要大量冷却油润滑油站循环冷却润滑。润滑油裂变严重,润滑油消耗量大,生产成本高,缺点较多。
二、磨煤机动静环节能改造有效途径
(一)对制浆系统设备进行维护改造
应对制浆系统设备进行维护改造。磨煤机是制浆工段的核心设备,大修应在原有基础上引入智能加油系统,大齿轮精细维护,现场生产环境能够得到极大改善,为下一步磨粉机更环保、更高效的清洁文明生产提供强大的新引擎。改造前出口温度在70℃以上,空煤比在2.8-3.0之间,磨机电流在35-40A之间波动。磨煤机产量增加导致磨煤机温度下降。首选应取出磨机压架垫铁,将磨机出口温度下限调整为60℃。磨煤机启动过程中耗煤量小,启动过程中振动大,所有磨煤机的液压加载力由5Mpa降低到3.5mpa。
改造后磨煤机运行效果较为显著,磨机产量可保持在80t/h左右,出口温度保持在60℃以上,空煤比保持在2.3以下,磨机电流在40-45A之间波动,磨机振动在合理范围内。同时,机组高负荷运行时,仅需5台磨机共同运行即可满足机组需要,为磨机的定期维护创造条件,显着提高粉磨系统设备的可靠性。在此前提下,磨煤机电耗和单耗显着降低,磨煤机平均电耗降低0.0487%,平均单耗降低0.64千瓦时/吨煤,为节能降耗提质做出积极贡献。
(二)及时进行动静环更换大修
要及时进行煤化工甲烷化B系列技术给水泵两端机封更换大修,完成技术泵机封完成历史使命、更换检查,实现持续稳定运行。之前,泵封使用的冷却水介质为循环水,运行一段时间后,密封弹簧基本会失效,造成泄漏。因此,可以将密封冷却水介质改为生产水,并添加脱盐水介质作为密封冲洗水,泵机的密封维护频率从一个多月改为600多天稳定运行。随后,泵开始出现机封回水高温现象。从现场来看,主要原因是机封内部泄漏,可能是机封运行时间长,动静环磨损所致。由于现阶段处于冬季供电期,保证安装区设备的稳定运行显得尤为重要。为使设备运行状态保持在可控状态,机械队应立即对泵进行定期检查,检查更换两侧机封。可采用60MW超超临界燃煤发电机组,针对制粉系统存在的问题,实现机动、静环等问题进行项目配套,得多项中速动环专利,功耗降低不低于5%,实现增加,实现高负荷下五用一备的安全运行,续为发电企业提供优质的燃烧和粉碎解决方案和服务。
(三)提高施工人员综合素质
为确保工作能按时顺利完成,可以将机器封口工作分为两组。由于泵体附有管路,内部结构复杂,自由端拆卸比驱动端困难得多。为确保维修安全与质量保证齐头并进,团队应选择维修能力强、经验丰富的人员作为团队工作的负责人。任务伊始,工作负责人首先应对全体职工进行安全宣讲,维修人员努力克服维修空间狭小、油污严重等困难,实现磨煤机的动静环节能改造。为使泵尽快投入使用,维修人员应尽快完成技术给水泵的密封更换并进行试运行。磨煤机改造应以新能源为重任,始终坚守一线,确保生产稳定,为攻坚战赢得整体能源和凝聚力,全力以赴。
比如说,针对磨煤机产量不足这一问题,设备管理部门应将其纳入党建项目,组建党员技术队伍,积极与设备厂家沟通,听取电厂专家意见,组织运维专业人士召开专门会议,制定专门的管理方案。为确保改造工作顺利实施,施工前,技术专业人员应提前谋划,联系施工人员进厂,准备新能源材料,积极协调各方面资源,与相关單位配合,合理分工,采用“白加黑”轮班工作模式。在施工过程中,有条不紊地开展工作,反复调整啮合间隙和齿轮跳动值,力求调整到最佳性能值,确保设备改造后的最佳运行效果,高效率、高质量完成1A磨煤机节能齿轮的改造。机组启动后,平均运行电流比改造前降低30A,节能效果显着。技术专业人员应始终坚持“开源、节流、节能、降耗”的工作理念,发扬“务实专业、开拓创新、敢为人先”的精神,助力节能改造工作不断进取,追求卓越经营和发展。
(四)调整研磨体的分级
由于气缸在工作时与滚动轴承线接触,油量少,油脂变质现象很小。通过查找资料,小钢厂每年可节省数万至数十万元的电费,大型钢厂每年可节省数十万至百万元的电费。经过节能改造后的优势主要在于:可降低工作电流;降低启动电流;节省大量润滑油;年末维修、清洗轴承非常方便;滚动轴承内部也可更换部件。在磨机仓内,磨机尾部设有风筛装置,降低风扫磨机、环流磨机用于物料提升、分级和循环的风机的风压和风量和卸料磨,降低风机工作电流,降低电机功率输出,大大降低磨粉的电耗。同时,也可调整研磨体的分级,增加研磨体的数量,通过研磨效率。解决一仓物料与球比不平衡的形状,有效控制一仓物料的流量,能够平衡卸料机一仓及二仓的研磨能力,调整二仓研磨体的级配,调节二仓物料的流量,充分发挥二仓细磨的作用。购买节能球磨机与普通球磨机相比,能够在三年内实现节能降耗,生产效益可收回购买整机的成本。1吨材料产品的生产成本可降低10%以上。总结:专业技术人员应秉承“敢于尝试,敢为人先”的创业精神,坚持创新的工作思路,多次与设计单位和厂家沟通,充分研究论证,及时实施磨煤机分段节能齿轮改造和节能改造。
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