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锅炉给水调节事故分析与预控

2021-01-21马剑兴黄朔

家园·建筑与设计 2021年16期
关键词:事故分析预控锅炉

马剑兴 黄朔

摘要:某电厂给水泵前泵密封损坏引起的电泵故障和操作错误,引起锅炉水位大幅度波动,最终引起汽包水位保护动作。通过对给水泵、预泵和电泵 的运行情况进行分析,发现各种问题导致机组停机。结合实际情况,提出了避免给水泵跳闸损坏的技术措施,给水泵修复成功,保证了机组的安全运行。

关键词:锅炉;给水调节;事故分析;预控

一、检查处理情况

1.检查电泵相关设备及工作情况

(1)检查电泵润滑油压低保护逻辑

电泵润滑油压低跳电泵逻辑为二取二冗余配置,具体为“润滑油压低 低保护开关动作,并且满足润滑油压力低联启交流油泵信号或润滑油压低 联启直流油泵信号动作”,电泵跳闸。

(2)查此次消缺时电泵工作情况

7 月 9 日 06:18,启动电泵,电泵启动运行后,油温逐渐升高,润滑 油压力逐渐下降并呈现 A 上升趋势,检查发现外壳冷却油温度偏高,判断 为润滑和换热效果较差,由于 A 增压泵机械密封的冷泄漏不能持续运行,A 蒸汽泵在 06:34 发货时,必须保持泵的运行,临时采取冷却措施。电泵 油温上升到 55.4℃,油压从启动前的 0.22mpa 逐渐下降到 0.15mpa。发出“低 油压报警”信号,连接备用交流油泵后油压没有明显升高,电泵低油压保 护变为单点保护。A 汽前泵淘汰过程中,电泵产量约为 420t/h,但由于电泵 油温高,电泵产量没有适当降低。

(3)电泵跳闸后设备检查处理情况

电泵跳闸后,现场检查 5 号机电泵的润滑油压力开关。压力开关中微 动开关触点受潮,测量微动开关端子间的绝缘值小于 100Ω,判断润滑油 低压低保护开关信号送错。烘烤 4 个压力开关内部的微动开关,测量绝缘 值大于 500 兆欧合格,重新检查开关,数值正确,操作正常。

7 月 12 日,对电泵油冷却器水侧进行拆卸清洗。发现换热管脏了。但 油冷却器油温高的原因是进气室与回水室之间的隔板因腐蚀而泄漏,冷却 水部分连接短路,在一定程度上影响了冷却效果。

7 月 17 日,A 蒸汽泵预泵机械密封再次泄漏。电动泵启动后,润滑油 温度还高,机油压力低(水油冷却器的电动泵的清洁,和分区之间的短路 缺陷进气室和油冷却器的回水商會被淘汰)。根据现场测量结果 7 月 17 日 21:00 总管的油温,油冷却器的出口约 64°C,油温在大型油冷却器的出 口是 43°C,和油温小油冷却器的出口约 62°C,两者的结合后,油温约 54°C(以上为红外测温仪测得的结果)。小冷油器为原安装的冷油器,油 侧回路短而顺畅,比新加装的冷油器油侧回路阻力小,原冷油器过油量大,但冷却水管路细、阻力大、流量小;新加的大冷油器正好相反,过油量小、 过水量大。新冷油器的安装,分流了更多的冷却水,却没有分流相应多的 油量,导致增加冷油器后冷却效果仍然不好。

2.运行操作情况检查

(1)有关电泵的操作情况

7 月 9 日 06:18,启动电泵运行后润滑油压逐渐降低、润滑油温逐步 升高,在检修人员采取降温措施后,电泵润滑油压及油温基本维持,但电 泵油压低于正常运行值,运行人员未采取降低电泵出力措施以降低润滑油 温,7 月 10 日 06:03,电泵跳闸。

(2)有关 A 汽泵的操作

7 月 10 日 05:30,A 汽泵前置泵送电启动运行正常,A 小机冲转,06:00A 汽泵出口压力 11.7MPa、母管压力 12.0MPa,操作开启出口电动门准备 并泵,因出口门过力矩,电动未打开,命令就地人员继续手摇该电动门。06:03:24 电泵跳闸。06:04:12 经手摇后,A 汽泵出口电动门全关位消 失。06:04:30 运行人员在 DCS 操作发出开 A 汽泵出口电动门指令,06:04:45A 汽泵出口电动门全开。事后调取曲线发现,A 汽泵出口门开启后 转速 3300r/min、流量为 0,事故处理过程中因 A 汽泵出口压力始终低于母 管压力而无流量出力。

3.电泵跳闸后给水及负荷控制有关操作

06:08:18 汽包水位升至 250mm 后,汽包水位开始下降,但给水流量 仍超量程,06:08:28 汽轮机主控指令降至 50.9%,机组负荷 190MW。06:08:40 因给水量与燃料量仍不匹配,大于蒸发量,汽包水位在降至 201mm 后又回头上升。因汽包水位上升较快,运行人员通过降低汽轮机主控指令,利用虚假水位,减缓汽包水位上升趋势,但由于电负荷与热负荷失衡,汽包水位快速回升。

06:08:59 汽轮机主控指令增至 53.9%,06:09:00B 汽泵指令由 90.6% 降至 28.9%、转速由 4795r/min 降至 4324r/min,但汽包水位升高至 254mm (高三值保护动作),最高升至 297mm,锅炉 MFT,汽轮机跳闸,发电机 解列。

二、原因分析

1.汽包水位高三值原因分析

a.操作人员在电泵刚跳闸时迅速提高 B 蒸汽泵流量的反应和操作及时、 正确,有效避免了汽包水位过低的 MFT。但由于操作人员减负荷过快,使 滚筒的压力上升过快,导致滚筒的水位下降过快,几乎造成滚筒的水位过 低。

b.B 给水泵自动投入时机不当。运行人员在汽包水位已经回升后,虽有 降低 B 汽泵流量的动作,但不够果断、操作幅度不够,没有压住汽包水位 快速上升的趋势;在汽包水位仍低于设定值、但汽包水位仍在快速上升还 没有稳定下来时就投入了 B 给水泵自动,因汽包水位自动调节装置是以汽 包水位为主要参照量进行调节,刚投入自动时无法获取投自动前的前馈和 给水量累积量参数,自动控制系统不能正确判断并及时发出快速降低给水 指令,使得自动输出指令调节动作迟缓,给水量过调,造成汽包水位快速 上升。

2.电泵跳闸原因分析

根据现场调查,由于电泵运行后油压低,电泵的低油压变为单点保护。由此推断,电泵的“低油压”压力开关受湿气影响,由于水冷却而误操作,导致电泵跳闸。

3.A 汽泵前置泵机械密封泄漏原因分析

7 月 9 日发生泄漏原因:对泄漏的机械密封进行解体检查,机械密封 动静环完好,机械密封各部橡胶 O 型密封圈完好,分析泄漏原因为该机械 密封动环圆柱螺旋弹簧在长期高温环境下运行疲劳造成弹簧蠕变,弹力失 效,不能保证机械密封动、静环镜面配合比压,导致泄漏。

7 月 17 日前置泵机械密封又发生泄漏,分析原因:因汽泵前置泵推力 盘背帽松动,泵轴异常窜动,导致前置泵机械密封损坏。

三、防范措施

加强对操作人员在应急处理操作中的培训,特别是对主自动调节控制 系统的输入条件和自动拆除后的注意事项。培训如何在异常操作條件下调 整设备系统。坚持模拟演练系统,每月定期进行一次反事故演练,提高操 作人员的应急处理能力。

全面落实安全风险分析和隐患排查制度措施,对重要辅机设备消缺,开工前联系各相关部门现场确认,进行全面的风险分析,确保安全消缺及 异常情况下的紧急处理。对生产现场进行安全隐患排查活动,对设备防雨、 防汛、防潮及其他迎峰度夏措施进行落实。

加强设备管理,对存在的设备缺陷和隐患要及时组织分析处理,并做 好处理结果的跟踪,加强消缺管理,提高消缺质量,及时消除设备缺陷,提高设备可靠性。加强检修质量工艺控制和消缺过程监督,提高检修质量,防止出现重复性缺陷。

结束语

利用机组检修的机会更换电泵润滑油压力开关取样管路,将压力开关 安装在电泵北侧离地面 1.5m 处,并采取可靠的密封措施;修改完成后,按 安装位置重新检查压力开关,修正固定值。

参考文献:

[1]刘继平,韩飞雪,吕秀立.1000MW 机组给水泵汽轮机瓦温高分析与 处理[J].东北电力技术,2012,33(1):45-46.

[2]金万里,郭连丰.超临界锅炉受热面管内壁氧化皮剥落堵管的原因分 析及预防措施[J].内蒙古电力技术,2009,27(3):4-7.

[3]叶绍义,王亮,曲志强.300MW 机组给水泵组备用存在问题及处理 [J].东北电力技术,2005,26(5):30-32.

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