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拌合站上料系统运行研究

2021-01-15耿士超刁小强

山西水利 2021年9期
关键词:给料机胶凝皮带机

耿士超,刁小强

(中国水利水电第十一工程局有限公司,河南 郑州450001)

赞比亚下凯富峡水电站是赞比亚境内最大的水电站,总装机750 MW,主要构筑物由大坝、引水系统和发电厂房构成。其中大坝为碾压混凝土重力坝,坝高131 m,碾压混凝土方量130万m3。常态混凝土方量40万m3。

赞比亚自然环境好,电力资源相对匮乏,每年夏季首都只能满足一半的供电需求,随着经济的发展赞比亚人民迫切盼望水电站能够早日发电。为了满足尽早发电的目标,现场从源头抓起,通过上料系统运行过程中总结经验,找到症结,提高劳动生产率,单位时间配合现场生产的高质量混凝土量大幅提高,从而加快了土建工作的完成。

1 骨料上料系统

下凯富峡拌合站骨料上料系统由以下七部分组成:4条廊道、24台电动弧门、现场设备控制柜、震动式给料机、接料斗、14条皮带的皮带机系统、骨料输送运行和远程操作系统。根据运行中容易出现问题的各类情况,抓住主要环节针对性地解决实际问题,对骨料输送运行和远程操作系统、震动式给料机、接料斗和皮带机系统的运行进行分析。

1.1 骨料输送远程操作系统流程及优化

1.1.1 拌合站操控运行

下凯富峡拌合站,骨料远程操控的数字化操控输送运行流程:

(1)专业操作人员打开电脑,进入远程操作程序界面,输入密码,进入骨料输送界面,打开警报器。

(2)通知现场维护运行人员检查骨料输送设备,检查一切正常,人员撤离至安全区域。

(3)确认给料机和电动弧门现场,控制柜选择远程控制,通知现场电工关闭急停和检修急停,远程操作人员关闭系统警报器。

(4)选择手动或自动运行状态,开始运行,选择并确认料仓号,按顺序开启皮带

(5)3条线路、14条皮带机,可同时选择两种不同类型砂石骨料,向两座拌合楼料仓同时输入砂石骨料。

(6)输送过程中远程操作人员实时监控设备运行状态,输送结束后停止给料机和电动弧门,确认骨料和机制砂输送结束,停止皮带机。

(7)远程操作人员关闭运行状态,现场电工打开急停,骨料输送系统完成。

(8)如果系统警报发出故障警报,立即停止输送,现场维护人员检查设备,排除故障故障。

1.1.2 拌合站系统问题

在使用过程中发现系统单一死板,可视化差,界面无法显示重要的输送环节的工作完成与否,及调整是否到位。从以下几个方面,对输送系统进行优化:

(1)系统界面调整升级,委托国内的软件工程师,对操作系统界面进行升级。升级后的界面具有直观的可视化功能,可视化上料量,显示料仓现有骨料的百分比。

(2)皮带机运行后,主动调整到可视化远程监控运行,不间断显示电流电压是否正常。完成自动化监控。

(3)给料机实现自动调控。

(4)自动控制回转料斗位置,调整到位可主动发出信号,确保下料进入正确位置,防止料仓混料。

(5)监控警报装置优化,出现问题监控系统及时发出警报,并显示问题源,便于查找原因,加快故障排除速度。

1.2 震荡式给料机存在的问题和解决方法

(1)在使用过程中,发现每台给料机给料量不一致,这样会导致整个系统给料不稳定,皮带机上料不连续或者淤积,大大增加了上料过程中的故障率。

(2)下凯项目砂石骨料生产系统采用水洗法,这样一方面可以提高骨料质量,减低骨料表面的含粉量,另一方面可以降低粉尘,防止污染环境。由于水洗后的骨料处于饱和面干的湿润状态,容易在给料机底部出现粘结碎料的情况,严重影响给料速度。

解决方法:(1)通过研究发现,可以对给料机振幅、角度和在出料口安装不同大小的钢板进行调整。调节后对给料机进行单机测试,测试单位时间给料量,给料量误差值平衡在3%以内,输送稳定,最大程度上减少了故障。(2)料堆的堆高维持在6 m以上,适当延长生产后骨料使用时间,每班要检查,当底部粘结少量碎料时,及时用电锤清理,降低磨损,保证皮带间输送稳定。

1.3 接料斗存在的问题和解决办法

发现问题:(1)接料斗在使用过程中会出现磨损快、检修频繁,严重影响混凝土的生产速度。(2)接料斗下方容易出现混入超径石,最终流入拌和系统,造成故障停车,严重影响混凝土的生产速度,甚至会造成现场混凝土堵泵现象。

解决办法:(1)在接料斗磨碎位置安装耐磨钢板,增加缓冲装置。接料斗未安装耐磨钢板和缓冲装置前,混凝土每生产3万m3就需要更换或焊接一次;接料斗安装耐磨钢板和缓冲装置后,接料斗提高到10万m3混凝土更换或焊接一次。接料斗使用率提高,检修次数减少,对连续性生产混凝土起到重要作用。(2)在接料斗中安装自制的超径筛网,防止超径石进入拌合系统,这样一方面可以避免拌合机卸料斗淤堵,另一方面可以避免拌合机故障停车。提高混凝土生产速度、减少发生混凝土质量问题的概率。

1.4 皮带机系统的保养与维护

皮带机系统的保养和维护包括:皮带维护、皮带严重跑偏问题、皮带机驱动装置维护等。

1.4.1 皮带维护

皮带维护,要求运行维护人员每天检查皮带是否有开裂、磨边、划痕等问题。

(1)皮带有细小开裂,运行维护人员用皮带扣加固,防止开裂部位扩大造成皮带撕裂。

(2)出现皮带磨边,主要是由于部分皮带跑偏引起的,在每条皮带机靠近滚筒尾部和头部左右,各安装一个防皮带跑偏器。当皮带部分跑偏时,可以托住皮带,缓慢修正皮带回归中心,防止皮带跑偏造成皮带磨边、撕裂等问题。

(3)检查过程中发现皮带有划痕时,首先检查托辊是否有严重磨损,是否需要更换。其次检查皮带接料口和下料口是否卡住碎石,如有卡住碎石,需要及时停机清理,防止皮带损坏。

1.4.2 皮带严重跑偏问题

皮带机发生严重跑偏问题,检查皮带接料口物料是否在中心,不在中心要及时调整接料口。检查皮带机滚筒是否粘泥,有粘泥立即停机,人工铁锹清理。为减少清扫次数可在滚筒面加装清扫器,滚筒转动清扫器自动清扫滚筒面上的粘泥,降低人工清理次数,减低发生安全事故风险,提高系统工作的连续性。

1.4.3 皮带机驱动装置维护和保养

皮带机驱动装置是皮带机的关键部位,驱动装置由三相电机、减速机、梅花软连接、驱动滚筒等组成。

(1)皮带机减速机保养,每天通过减速机油位的观察孔,检查齿轮油油位、油质等。如果减速机的油位低于限制值,及时加注齿轮油至上线位置。一般减速机齿轮油每2 000 h或三个月更换一次,如果到期未更换可能诱发减速机轴承、齿轮、密封、断轴等损坏。结合下凯富峡输送强度大、生产规模大的特点,皮带机减速机的齿轮油每700 h或一个月更换一次。

(2)在使用中经常出现电机与减速机链接磨损、梅花软连接磨损。解决办法:调整电机和减速机水平,检测连接部位的梅花软连接是否水平。梅花软连接达到使用周期,定期更换。

(3)皮带机的驱动滚筒轴承检修保养。在使用中,皮带机驱动滚筒轴承经常损坏,造成皮带跑偏或停机,检修更换次数过多,会影响拌合楼生产混凝土速度。经常损坏的原因,有驱动滚筒轴承易损坏、驱动滚筒两侧轴承座的位置不同心等。

解决方法。将原驱动滚筒轴承使用的铜支架轴承,更换为钢支架,皮带机驱动滚筒轴承使用时间明显延长。调整驱动滚筒两侧轴承座的位置,保证同心;上下调整,是在驱动轴承座下面增减垫片,前后调整,是在驱动轴承座前后增加调整螺栓。

(4)加强监测,每天使用测温枪检查驱动滚筒轴承座温度,温度限制值不超过80℃。当发现温度异常要停机检查,如果轴承损坏需要更换轴承,缺少黄油需要加注黄油,轴承外圈在轴承座内部转动需要更换轴承;驱动滚筒轴安装轴承位置出现转动或磨损,需要拆卸掉驱动滚筒,更换驱动滚筒。按照系统的负荷强度,拟定加油和保养时间,下凯项目皮带机驱动滚筒轴承每7 d需要加注一次黄油,皮带机驱动滚筒轴承,每隔30 d需要打开轴承座端盖检查轴承。

2 胶凝材料输送系统

下凯富峡胶凝材料输送系统设备由以下四部分组成:PLC控制系统、输送管路、输送管路两路气动阀、仓泵。

2.1 胶凝材料PLC控制系统

(1)系统控制体系:开机进入远程控制程序,输入密码进入输送界面,现场PLC控制箱调至远程控制选项,手动调式仓泵设备,手动调式输送管道气动两路阀,选择上料至拌合楼胶凝材料罐。

(2)检查程序流程:检查限位,空载测试,设置输送次数,启动自动输送,可以开始输送。

(3)警报系统:发出故障信号,停止输送,检查故障,排除故障。

系统优点是控制系统可同时控制多台仓泵,不同胶凝材料可以同时输出,配料精确,速度快,输送速度快,操作方便,故障率低,发生故障可自动发出警报,大大节约了人工投入和排查时间。

2.2 输送管道使用中出现的问题解决办法

输送管道由三根主管道通往拌合楼,主管道分别由两条直径159 mm钢管和一条直径219 mm钢管组成。胶凝材料输送过程中,出现管道堵塞、输送不畅。经过观察发现有几种原因:胶凝材料潮湿、胶凝材料粒径过粗、气压不足、仓泵气化装置故障、仓泵排气阀漏气、仓泵料限位计失灵,仓泵进料阀失灵、输送管道内有异物、管道内存有集料、两路阀失灵。

为排除以上故障、降低故障率,采用以下几方面措施:(1)进场原材料及时泵入储仓室,雨季对进场原材料进行逐车检验,严把质量关。运行过程中发现弯管处胶凝材料潮湿,及时清理。(2)仓泵加强日常维护,对各处气阀定期检查。做好常备件的准备工作,发现问题及时更换配件。(3)发现管道内存有集料或异物,及时清理。

2.3 输送管路气动两路阀维护和保养

按项目混凝土总量计算,工程总计需要水泥14万t,粉煤灰14万t。系统共安装了10台气动两路阀,输送管路的气动两路阀,是拌合站胶凝材料输送的核心设备,气动两路阀结构由两路阀阀体、两路阀阀板、密封环、活塞气缸组成。在使用过程中发现造成管道淤堵输送不畅的问题,主要是阀体、阀板和密封环磨损。

处理办法:卸掉阀体螺栓,打开阀体检查阀体、阀板、密封环。若阀体磨损,用耐磨焊条焊接磨损部位;阀板磨损更换阀板;密封环磨损更换密封环。焊接好阀体、更换好阀板和密封环后,封闭进料口和出料口,开始向阀体内部冲压检查进料口和出料口是否漏气,如果阀体漏气需要重新焊接,如果进料口和出料口有漏气需要调整阀板和密封环,直至没有漏气为止。阀体磨损主要是由于输送仓泵输送压力超过0.4 MPa造成,调整输送压力。经过调整和使用增强法维修延长了两路阀使用时间和输送速度,故障由原先输送10 000 t/次,增加到30 000 t/次。

2.4 仓泵

下凯富峡项目拌合系统安装了8台仓泵,仓泵由以下几种设备组成:仓泵压力罐体、气化室、进料阀、排气阀、出料阀、进气阀、手动进气开关、安全开关、就地控制箱、自动化远程控制、压力表、料位传感器、气化装置、仓体支架。

仓泵的主要工作流程:(1)排气阀和进料阀打开,储存罐椎体破拱,气动阀打开,胶凝材料落入仓泵内。当仓泵计量发出满位信号,储存罐椎体破拱,气动阀关闭,进料阀和排气阀自动关闭,完成进料过程。(2)仓泵开始加压,进气阀打开,压缩气体从仓泵底部的气化室进入,扩散后穿过气化室,仓泵内的气压也逐渐上升到0.4 MPa。(3)仓泵开始输送,当仓泵内压力达到0.4 MPa,出料阀自动打开,在仓泵内压力的作用下,气化室上部的胶凝材料经流化后,快速进入输送管道输送,在这过程中气化室上的胶凝材料始终处于边流化边输送的状态中。(4)仓泵吹扫,当输送管道内的胶凝材料输送完毕后,仓泵内压力下降到0.2 MPa,控制系统供气延续20 s,压缩空气清扫管道,然后关闭进气阀,间隔5 s关闭出料阀,完成一次输送过程,控制系统设置多次,可以实现连续性工作循环。

气化室胶凝材料凝结有异物和气化装置故障处理:(1)关闭手动进气开关,关闭仓泵进气阀,安全开关打开,调整控制箱断电,打开排气阀,仓泵压力卸载,压力卸载完毕,拆卸出料口阀,清理出料口存留胶凝材料,拆卸气化装置,检查气化装置管道内部是否堵塞造成气化装置失灵不能正常工作,疏通堵塞气化装置管道和气化阀,恢复正常。拆卸气化室,清理气化室内部胶凝材料和异物,清理完毕。安装气化室,安装出料阀,安装气化装置,调整控制箱送电,安全开关关闭,打开手动进气开关,打开进料阀,料位显示满状,关闭排气阀,开始输送,检查仓泵是否恢复正常,没有故障可以正常输送。(2)关闭进料阀,关闭排气阀,打开出料阀,打开手动进气开关,打开进气阀,检查气化装置进气是否正常,如果不正常,借用外力敲击气化装置管道,敲击气化装置管道可以疏通气化装置管道,恢复正常。气化室胶凝材料凝结有异物,闭进料阀,关闭排气阀,打开出料阀,打开手动进气开关,打开进气阀,气化装置正常,仓泵空载输送气体,借用外力敲击气化室外部,敲击气化室外部凝结胶凝材料可以脱落和疏通,恢复正常。

仓泵进料阀、排气阀、出料阀、进气阀故障和处理方法:关闭手动进气开关,关闭仓泵进气阀,安全开关打开,调整控制箱断电,打开排气阀仓泵,压力卸载,压力卸载完毕。检查进料阀、排气阀、出料阀、进气阀故障原因。

3 总结

通过对上料系统的研究,发现骨料上料和胶材输送系统问题多、连续性差。经过长期观察和调试,采用优化骨料上料系统、调整震荡式给料机、对接料斗进行细节改装、科学方法解决皮带运行中故障、独特的两路阀维修方法等手段,大大提高系统的连续性,降低了故障率,解决了上料系统经常遇到的疑难问题,为项目节约了成本,加快了进度。

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