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回采面仰斜法过断层施工工艺应用

2021-01-06

煤矿现代化 2021年1期
关键词:托架采煤机断层

赤 永 东

(大同煤矿集团大斗沟煤业公司,山西 大同 037003)

0 引 言

综采工作面过断层期间受构造影响,破坏了煤岩体稳定结构,改变了围岩力学性质,若不采取合理有效的回采工艺及过断层安全技术措施,不仅降低了工作面回采速度,及原煤回采量,增加了设备故障率,而且很容易发生重大煤矿安全事故,如顶板冒落等;所以工作面过断层前,必须合理分析过断层时主要存在的技术难题,并根据实际情况采取合理有效回采工艺及安全措施;本文以大斗沟矿8201 工作面为例,对工作面过F7 断层提出了仰斜回采工艺及合理顶板控制措施。

1 概述

1.1 工作面简介

大同煤矿集团大斗沟煤矿8201 工作面位于井田三盘区,北东部为盘区大巷,北西部为8202 设计工作面,南东为8206 设计工作面,南西为山2#煤层可采边界。

8201 工作面设计走向长度为1700m,倾向长度为185m,回采煤层为山西组2#煤层,煤层平均厚度为2.71m,2#煤层直接顶主要以砂质泥岩为主,平均厚度为2.2m,基本顶主要为K4 灰岩,平均厚度为8.4m,工作面采用MG750/1630-WD 型双滚筒采煤机割煤,采用ZFG13000/27.5/42 型液压支架支护顶板,全部垮落法处理采空区。

1.2 地质条件

根据8201 工作面钻孔资料显示,8201 工作面回采至1470m 处揭露一条F7 正断层,断层落差为1.8m,倾角为45°,断层与工作面夹角为9°,断层从8201 回风顺槽13#导线点前5.0m 揭露,受断层影响,工作面煤层出现上翻现象。

2 过F7 断层主要存在技术难题

1)移架困难:由于8201 工作面揭露的F7 断层落差为1.8m,导致工作面煤层出现上下错移,若采用传统直接法过断层带压擦顶移架时,支架顶梁上方预留顶煤厚度达0.9m,受构造应力、回采应力影响,顶煤预留难度大,使支架顶梁损坏严重,导致支架移架时难度大。

2)机械设备损坏严重:采用传统强行法过断层时,采煤机破岩量大在破岩石对采煤机截割部损坏严重,而且岩体主要以灰岩,岩体硬度及块径大,在落岩时对刮板输送机输送槽产生冲击破坏力,导致溜槽变形、刮板链断裂现象,增加设备维修成本费用。

3)原煤损失量大:由于F7 断层贯穿整个工作面,且断层下盘底板岩体上移,采用传统采煤机强行割煤时顶板破岩厚度达1.8m,工作面回采至1600m停采线位置共计原煤损失量达4.5 万t,经济损失达950 余万元。

4)回采效率低:采用传统回采工艺时,由于工作面破岩量达,单刀割煤深度不足0.5m,且割煤20m 后需对采煤机进行停机冷却,单刀循环割煤时长达3.5h,平均回采速度不足3.0m/d。

3 仰斜发过F7 断层施工工艺

3.1 仰斜回采工艺

1)8201 工作面从尾巷侧首先揭露F7 断层,为了减少采煤机破岩量,提高煤柱回采量,在工作面回风顺槽距F7 断层30m 处时对工作面进行旋转回采,以工作面尾端为旋转点,对工作面进行旋转,旋转后确保工作面与断层平行布置。

2)工作面伪斜调整后以10°仰角进行仰斜回采,仰斜回采时严禁采煤机一次性割全刀,允许一次性割煤长度为30m,割煤深度为0.6m,割煤后及时进行移架、推移刮板输送机,依次类推直至通刀割煤完成。

3)当工作面仰斜回采时留底煤破顶岩石,当工作面仰斜回采17m 后采煤机揭露F7 断层下盘煤层,继续回采10m 采煤机完全揭露下盘煤层顶板,此时即使调整采煤机回采角度,进行进水平煤层回采,如图1 所示。

4)工作面在断层下盘煤层进水平回采5.0m 后,再次进行旋转回采,对工作面伪斜进行调整,此时以工作面端头支架进行旋转点,对工作面尾部进行旋转回采,直至工作面与头尾顺槽完全垂直为止。

图1 8201 工作面仰斜法过F7 断层剖面示意图

3.2 安全技术措施

由于2#煤层胶结稳定性差,工作面在仰斜回采期间预留顶煤难度大,煤层冒落、破碎现象严重,造成支架支护时出现顶梁托空现象,降低支架支护效果,所以通过研究决定,对仰斜回采顶板采取施工超前锚杆支护。

1)超前锚杆支柱主要由树脂锚杆、固定托架、锚索等部分组成,树脂锚杆长度为3.0m,直径为22mm;固定托架长度由为3.2m,宽度为0.28m“JW”钢带制成,托架上均匀焊制3 个圆孔,孔间距为1.5m。

2)工作面仰斜揭露F7 断层下盘煤层时,采用手持式钻机在工作面设计顶板位置施工一排仰斜支护钻孔,钻孔深度为4.0m,仰角为10°,钻孔间距为0.75m;钻孔施工完后对钻孔内填装两支锚固剂(一支MSKC23/35 超快型、一支MSK23/80 快速型),以及一根树脂锚杆,并采用钻机进行锚固,锚固后锚固力不得低于100kN,锚杆外露长度控制在0.2m 左右。

3)超前锚杆安装后为防止在揭露煤层后,锚杆松动现象,同时提高端面顶板稳定后,决定在超前锚杆外露端安装托架将其与顶板进行固定,每3 根锚杆采用一根托架进行固定,托架采用三根长度为3.5m,直径为21.6mm 恒阻锚索进行固定,如图2 所示。

4)超前锚杆支护施工完后,割煤时支架顶梁紧贴锚杆带压擦顶移架,当工作面仰斜回采3.5m 后,在工作面施工第二排超前锚杆支护,相邻两排超前支护交错叠加布置,叠加距离为0.5m,依次类推直至工作面仰斜回采结束。

图2 仰斜回采超前锚杆支护平面示意图

3.3 实际应用效果分析

1)2018 年7 月21 日8201 工作面揭露F7 断层,且采用仰斜回采工艺,截止7 月27 日工作面完全过断层,在仰斜回采期间工作面平均回采速度为5.5m/d,回采期间未发生顶板破碎、冒落现象,支架初撑力、工作阻力控制在额定值84%以上。

2)采用仰斜回采时破岩量为3211m3,且主要为炭质泥岩,与传统且行回采相比,减少破岩量达2.9万m3,降低了工作面采煤机、刮板输送机故障率,通过实际观察发现,仰斜回采期间更换截齿6 个,刮板更换3 根,与传统回采工艺相比,设备故障率降低至3%以下,全年节约设备维修费用达120 万元。

3)与传统回采工艺相比,仰斜回采时提高煤柱回采量达4.2 万t,提高煤矿经济效益达860 余万元。

4 结束语

针对8201 工作面传统工艺过F7 断层时回采效率低、破岩量大、煤柱损失严重等技术难题,大同煤矿集团大斗沟煤业公司通过技术研究,提出了仰斜回采工艺以及合理的顶板控制措施,通过实际应用,该回采工艺大大提高了工作面回采效率,及原煤回采量,保证了工作面回采安全,得到了矿及集团公司一直认可,并在集团公司其它煤矿不稳定山西组3#、4#、5#等煤层回采中进行应用,为类似地质条件工作面回采提供实践借鉴意义。

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