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单段式橡胶密封膜煤气柜应用及探讨

2021-01-04苏峰

冶金动力 2020年12期
关键词:两段式气柜煤气

苏峰

(山钢股份莱芜分公司能源动力厂,山东济南 271104)

引言

当前,国内钢铁企业煤气储存设备中,高炉煤气、焦炉煤气储存一般用稀油密封柜,如多边形稀油密封柜(MAN)、圆形稀油密封柜(POC 柜);转炉煤气一般采用威金斯型煤气柜,常见的是两段式橡胶密封膜煤气柜。近年来,单段式橡胶密封膜煤气柜在冶金企业中的应用越来越多,逐渐成为转炉煤气储存设备的发展趋势,甚至成为高炉煤气储存设备的新宠。由于单段式橡胶膜密封煤气柜尚处于尝试和不断完善阶段,在实际生产应用过程中难免会出现新的问题。有必要在梳理单段式橡胶膜密封煤气柜特点的基础上,对技术应用要点进行分析,结合实际情况,采取适当的优化措施,确保气柜安全运行。

1 单段式橡胶模密封柜基本特点

单段式橡胶膜密封柜结构示意图如图1 所示,其具体特点如下。

图1 单段式橡胶模密封柜结构示意图[1]

(1)随着当前环保要求越来越高,稀油密封煤气柜(曼型柜)煤气冷凝水排放的环保问题愈加突出。而单段式橡胶膜密封柜依然属于威金斯柜范畴,采用橡胶膜密封柜内煤气,避免了采用油密封带来的环境污染。

(2)内部只有一个活塞挡架,取消了T 挡板架,运行中减少了活塞挡架与T 挡架的碰撞,消除了活塞构件之间干扰,使活塞运行更加平稳,气柜的日常维护和检修工作量减少,节省了维护费用,减少了检修期间煤气的放散损失[2]。

(3)活塞运行速度更快,运行速度可以达到6 m/min(两段式活塞运行速度一般在3.5 m/min 以下),吞吐量大,能较好的起到稳定管网压力、及时回收煤气等作用。

(4)没有压力的突变,可改善转炉引风机和气柜后煤气加压机的工作状况,节省了运行成本,有利于向后续用户提供稳定的煤气供应[3]。

(5)活塞挡板围栏到活塞底部,一般设有斜梯,空间充足,便于携带空气呼吸器等安全工具进行点检、维护,降低了日常点巡检难度,提高了点检效率和安全性。

(6)整体高度相对较高,初投资有所增加。因活塞架占据了上部空间,导致柜体高度较高,以5 万m3的气柜为例,单段式气柜侧板高度比两段式气柜高7 m 以上。对于容量为5 万m3的煤气柜来说,单段式和两段式橡胶密封膜煤气柜总投资费用基本相当;8 万m3单段式比两段式初投资增加约100 万元,而12 万m3将增加200 余万元。容量越大,单段式相对于两段式的初投资增加也就越多[4]。

(7)橡胶膜长度较长。两段式煤气柜橡胶膜由T挡板和活塞两段(部分)橡胶膜组成,如15 万m3的两段式煤气柜橡胶膜总长度才23.5 m,每段长度小于12 m。而单段式煤气柜只有一段橡胶膜,长度至少20 m 以上,故在柜容相同的情况下,单段式煤气柜橡胶膜长度较长。

2 单段式橡胶模密封柜的国内应用实例

中天钢铁将原10 万m3稀油密封煤气柜改为了7 万m3单段式橡胶模密封柜,改造后气柜设计压力2.8 kPa,介于两段式橡胶密封膜煤气柜一段和二段的压力中间值(2.5~3.0 kPa),便于和原两段式橡胶密封膜煤气柜并柜运行。运行期间,曾发生过在高柜容时,由于布帘较长造成活塞漂移和倾斜加剧的问题,后经对部分结构优化后,消除了漂移和倾斜隐患。

安徽长江钢铁16.5 万m3橡胶膜密封煤气柜,为当今最大柜容的单段式橡胶模密封柜,用于储存高炉煤气,采用国产橡胶膜,运行压力11 kPa。该气柜在投运初期,出现了布帘上端悬挂处漏气问题,后经调整优化后,运行良好。

梅山钢铁13.5 万m3单段式橡胶膜密封煤气柜,设计压力8 kPa,也用于储存高炉煤气。该气柜建成投运后,运行良好。

3 单段式橡胶模密封柜技术问题探讨

笔者曾参与山钢集团新疆公司喀什项目2座单段式橡胶膜密封煤气柜(一座8 万m3高炉柜,一座5 万m3转炉柜)的建设及投运工作,后到部分钢铁企业学习,个人认为以下4个方面需要关注。

(1)活塞重心或调平装置处理

由于单段式煤气柜活塞挡板较高,且活塞拱在最下面,活塞的浮心就很低,重心与浮心的距离很近,有时活塞的质量重心还高于浮心,从而造成煤气柜活塞重心不稳,加之活塞内筒承受的煤气外压力没有利用煤气来平衡,容易造成活塞失稳,当活塞快速运行时,活塞容易倾斜[5]。

因此,在气柜设计时,要重点予以考虑,同时通过增加活塞倾斜实时监测、合理增加调平装置数量、优化调平装置布置方式等手段进行完善,确保活塞运行的稳定性。

(2)橡胶膜强度和质量

在相同柜容前提下,单段式煤气柜由于只有一段橡胶膜,长度明显大于两段式煤气柜。在实际运行中,若活塞平衡问题处理不当,出现运行不稳定、倾斜等问题时,更容易出现橡胶膜打褶损坏等问题。而且由于长度增加,橡胶膜重量也随之增加,对橡胶膜上部吊点和整体质量等都提出了更高的要求。

因此,在选择单段式煤气柜橡胶膜时,应重点考虑橡胶膜的强度和质量,可考虑采用进口材质的橡胶膜来保证质量,也可以通过提高橡胶膜的设计压力等级来实现提高强度的目的。

(3)机械柜位计等附件优化配置

因单段式煤气柜活塞运行速度大于两段式煤气柜,故对气柜机械柜位计、配重钢丝绳及导轮、柜顶放散、柜壁呼吸孔等附件提出了更高要求。气柜附件的设计,应该根据单段式煤气柜吞吐量大、活塞运行速度快的实际情况进行合理优化,以实现安全和长寿命周期运行的需要。

例如,普通机械柜位计的钢丝绳较细,在高速运动中,摩擦力增大,容易发生断裂,断裂的钢丝绳甚至可能对气柜橡胶膜带来损害。因此,单段式橡胶膜密封煤气柜在选用机械柜位计时要考虑安全性,建议不采用普通机械柜位计,但为了避免激光、超声波柜位计不准问题,可在气柜活塞配重块导轨旁边进行柜容标记,根据配重块位置来确定柜容,定期对激光柜位计或者超声波柜位计进行整定、调整。

(4)气柜底板和侧板选材

无论是两段式还是单段式煤气柜,都存在气柜底板和接触煤气的侧板腐蚀问题[6],也是困扰气柜长周期安全运行的首要问题。鞍钢曾成功将Q345NS 耐酸钢应用于高炉煤气管道上,效果良好;2018 年,马钢也自主研发了耐酸钢用于高炉煤气管道;2015年,唐钢已经将耐酸钢应用到2个8 万m3转炉煤气柜上[7]。因此,建议用耐酸钢来替代普通钢板,制作煤气柜底板和接触煤气的侧板,可以有效解决煤气腐蚀问题。

4 结束语

虽然单段式橡胶膜密封煤气柜在初期投资上不占优势,但由于其活塞运行速度快、压力平稳、结构简单、便于检修检查、有效避免煤气冷凝水排放的环境污染等显而易见的诸多优点,正受到越来越多钢铁企业的青睐,应用案例正不断增加。

从国内应用情况看,活塞平衡问题、附件问题、腐蚀问题等都可以通过优化设计、适应性改造来消除或改善。而橡胶膜质量问题,是导致单段式煤气气柜问题多发、制约单段式煤气柜向大型化发展的首要问题,需要专业技术人员、国内橡胶膜行业关注和解决。也希望国内专业厂家能够通过技术手段提升橡胶膜力学性能和耐温、耐腐蚀能力,以实现单段式橡胶膜密封煤气柜向大型化、多介质储存(如焦炉煤气等)方向发展,满足钢铁企业不断发展要求,降低钢铁企业在煤气储存方面的各类费用和环保风险。

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