浅析空分装置下塔液空氧纯度范围的确定
2020-12-31史斌豪
史斌豪,宋 宁,陈 雁
(兰州石化公司化肥厂空分车间,甘肃 兰州 730060)
对于采用双级精馏塔的空分装置而言,下塔塔釜的液空是来自下塔第一块塔板流下的液体。一直以来,我们都认为,下塔液空中的氧纯度受进塔空气中氧浓度(20.9%)的限制,总要比他的平衡浓度低一些。例如:当下塔压力为0.55 MPa时,与含氧量20.9%的气相平衡的液体中氧浓度为40.8%,而实际液空中氧浓度应低于这个值[1]。
表1 液空中氧纯度分析超标表
也就是说,在目前下塔压力458 kPa的工况下,其液空中氧纯度的理论上限就在40%(体积分数)左右,即便超标也不会超出太多。而2019年2.20日的两次分析均超出上限达到51.0%、61.0%(见表1),而当日其余中控馏出口指标均正常。那么,如果分析是准确的,液空氧纯度范围是如何确定的就值得深入研究。
1 液空中氧纯度受什么因素影响
下塔液空作为整个精馏系统的塔釜液,它的纯度能反应下塔的精馏工况。同时,液空回流液通过LCV-1阀送入上塔参与精馏,将直接影响上塔提馏段的回流比,进而影响产品氧气纯度和主冷液氧液面。可见,下塔液空纯度的高低对于整个空分装置而言有着重要的意义。
影响下塔液空氧纯度的因素有三种:下塔压力、装置冷损、下塔回流比。下塔压力决定了氧、 氮气的沸点和平衡浓度,压力越高,沸点越高。相应的平衡浓度越低,液空中氧含量也随之降低[3]。
当装置正常生产时,主冷液面、液空液面均能稳定,膨胀空气量也可保持不变,进下塔空气温度TI-6可保持在-172.4 ℃(含湿量一定),说明装置的冷损不变,维持在一个稳定的状态。同时,下塔压力PI-1在458 kPa保持稳定,下塔顶部的液氮回流阀V-6一般也保持固定开度(85%),去上塔的液氮节流阀HV-1也保持固定开度,说明下塔回流比和下塔压力也保持一定。
可见,当装置正常生产时,下塔压力、装置冷损、下塔回流比均保持稳定,下塔液空氧纯度是在这一稳定工况下仅与温度、压力有关的函数,用计算的方法可以算出液空氧纯度的范围。
2 液空中氧纯度范围如何确定
由于,液空液氧纯度是仅与压力和温度有关的函数,整个下塔可视为氧-氮双组分理想物系的汽液相平衡。在一定压力温度下,汽液平衡时,一定的液相浓度对应固有的气相浓度值[4]。所以,可以分别利用泡点方程及露点方程分别求出液空氧纯度的上、下限。
2.1 确定当前工况下液空氧纯度下限
装置工况如下:下塔压力PI-1:458 kPa;空气进下塔温度TI-6:-172.4 ℃;空气中氧含量为20.9%(体积分数)。
引入露点方程[5]:
(1)
解:已知:p=458 kPa ①;T=-172.4 ℃;求x氧
∵进塔空气中氧含量为20.9%(体积分数),由于气体摩尔体积y氧为一常数(22.4),
∴摩尔分数和体积分数相等,即:y氧= 0.209 ②;
将①、②、③带入公式(1),得:
x氧的含义为:当下塔压力为458 kPa,温度为-172.4 ℃时,与含氧20.9%的空气相平衡的液空中的氧纯度为35.19%。而且当空气进入下塔后,不会直接转变为液态空气,需要与下塔底部第一块塔板上的液体进行换热,大部分氮组分因沸点较低而气化上升,大部分氧组分因沸点较高而液化下降,也就是说实际液空纯度应大于35.19%,这就是当前工况下的液空氧纯度的理论下限。
2.2 确定当前工况下液空氧纯度上限
之前,已计算出液空氧纯度下限,且已得知,经过换热后液空中氧纯度肯定比35.19%要高。那么通过泡点方程就可以算出液空氧纯度的上限。
装置工况如下:下塔压力PI-1:458 kPa;空气进下塔温度TI-6:-172.4 ℃;空气中氧含量为20.9%(体积分数)。
引入泡点方程[6]:
(2)
解:已知:p=458 kPa ④;T=-172.4 ℃;求x氧
将④、⑤带入公式(2),得:
将⑤、⑥带入公式(1),得
∴在当前工况下,液相中氧纯度的上限x氧为68.43%,而与其平衡的气相中氧纯度上限y氧则为40.64%。
2.3 液空氧纯度范围设置是否合理
4#空分装置液空中氧纯度指标AE-1范围为:37.0%~40.0%,而计算出的范围为35.19%~68.43%,对照4#空分装置使用说明书查得液空中氧纯度原始指标为大于37.0%[7]即可,并未设置指标上限。
在实际生产中,由于受到平衡浓度的限制,液空中氧纯度的实际值应低于40.64%而高于35.19%,即:35.19%~40.64%。可见,通过计算得出的液空中氧纯度范围与装置实际设定范围基本相吻合。设定值下限稍高于计算值是考虑了上塔氧气纯度的原因,液空纯度高一些,相应氧气纯度也高一些,有利于生产。
所以,液空中氧纯度指标AE-1的指标范围设定为37.0%~40.0%是合理的。
3 探讨质检分析数据是否合理正确
既然指标范围是合理的,那么,液空中氧纯度是否有超过指标上限40%的可能。
质检采用的液空中氧纯度的分析方法为GB/T 3863-2008 工业氧国家标准(铜氨液吸收法)[8],同时,采用GC-2010型气相色谱分析仪数据做对照。2.10日两次分析均作了比对并留样,数据相一致且误差在规定范围内,我们可以认为质检分析是正确的,液空氧纯度AE-1的确达到了61%、51%。
之前通过计算,我们得出了在4#空分当前工况下的液空氧纯度范围,其中,液相中的氧纯度上限是68.43%,而平衡气相上限是40.64%。取样时,一般取气体样。假设,如果在取样时取出了液体或气液夹带,那么分析数据就很有可能超过40%,处在40%~68.43%,这一范围内。
同时,2.20日期间,装置下塔液空排放阀有一定程度的泄漏(图1),而取样管线刚好在阀门前,且距离较近(图2)。这样,造成液空从此处不断气化泄漏,而取样小阀是关闭的,在取样时,打开小阀稍加排放就有可能造成气液夹带,最终造成分析数据偏高。
图1 液空排放阀泄漏图
图2 现场位置
4 解决办法及改进措施
4.1 解决办法
得出分析数据偏高的原因后,目前采取了以下措施,在大检修时消除阀门漏点,同时,取样时保证充分排放,防止气液夹带,采取此方法后液空中氧纯度AE-1均分析正常。
4.2 改进措施
询问厂家技术人员后得知,当前工况下液空氧纯度的上限即为40%,与理论计算相符。当分析数据超过40%应没有参考意义,此时应对照其他参数查找原因再次取样分析。同时调节时应以调节下塔液氮回流阀为主,去上塔液氮节流阀对液空纯度影响不大。
此外,质检还可以考虑佩戴高含量便携式氧分析仪(HGAS-OEB型),可以直接测算被测气体中10%~99.99%的氧浓度值,不仅可以用在液空中氧含量的测定上,还可用在产品氧气的测定上。HGAS-OEB便携式氧分析仪采用离子流氧传感器为测量单元,测定工业氧的纯度,相对于标准法(汉氏氧分析仪),有分析自动化程度高和操作简便化的特点[9]。为减少了因超标而频繁加样的来回奔波,提高了时效性,对于质检和生产装置来说都是利大于弊的。
5 结 论
通过计算确定了液空中氧纯度的范围、找到了纯度超标的可能性。在今后的生产中,若AE-1分析再次超标,应及时查找工艺自身原因,对照其他馏出口纯度是否发生变化。不可盲目认为液空纯度不能超过40%,并配合质检分析加样,避免正常生产时液空氧纯度超标情况的发生。