冶金企业氮气控减降本的探索与实践
2020-12-31高古忠
高古忠
(山东省日照市日照钢铁,山东 日照 276806)
1 概况
经统计核算,钢铁行业混入煤气系统氮气吨钢约22m3,占比总用量的约1/5,经论证部分可改为蒸汽或空气,用气点位见下表。
表1 钢铁行业用气点位分析
2 高炉区用气调研
2.1 高炉炉顶气密箱
图1 高炉炉顶气密箱结构
气密箱内部有减速机、齿轮、轴承、垫片及润滑系统等,要求温度≤80℃,高于120℃即打水,打水20min温度降不下来,即停布料。
气密箱底部照片(耐材上部为蛇形冷却水管)。
图2 气密箱底部结构
国内炉顶设施基本全部为水冷氮封式,气密箱温度要控制小于80℃,否则严重影响内部部件寿命,目前没有使用蒸汽冷却炉顶的,该部位有效降低氮气的措施为增大水冷循环量,在项目设计或投运检修后改造,均可有效降低氮气消耗。
2.2 喷煤
经调查国内少数企业全使用空气流化与气送,多数企业的使用氮空气混用或纯氮气,喷煤流化一般使用氮气,气送使用空气,降本的空间在于采用氮空混合输送,将氧含量降低至12%以内可现实即经济又安全的目的。
3 转炉区用气调研
3.1 氮封
转炉上一般设置氮封5处,其中氧枪氮封较小,转炉吹炼时手感有气向外冒出,80%以上进入煤气系统,以煤气不外泄设置氮气压力。
图3 转炉区用气结构图
3.2 干法除尘
图4 干法除尘系统蒸汽过程
干法除尘蒸发冷设计常用蒸汽,备用氮气;经测算120T转炉单炉改氮气,每小时进入煤气中氮气约4700m3,300T转炉单炉改氮气,每小时进入煤气中氮气约9100m3;一些企业在蒸汽供应不足,调配不当时则会将干法除尘蒸发冷改为氮气,间接给企业造成损失,经核算使用蒸汽与氮气吨钢价差0.5元以上。
4 思考与探索
经核算炉窑每增加1万m3/h氧气,理论上减少3.8万m3/h氮气参与燃烧,故富氧为另一个方向上的技术性控氮降本。诸如固体燃料炉窑,转底炉、水渣热风炉、石灰窑、烧结机等均有5%以上降本空间。其他诸如皮带吹扫头改造,气吹改毛刷或绳式清扫器,气送改机械式等均可有效控减氮耗。
以成本、环保为纲,以创新为指导,以项目设计阶段最优为理念,以技改为措施提升,合理控减氮气消耗,将为企业降本提供较大良益空间。