砾石充填防砂技术在辽东湾海域SZ36-X井的应用
2020-12-31李玉泉邓君宇宋宇飞陈泽鹏刘小攀
李玉泉,邓君宇,宋宇飞,陈泽鹏,刘小攀
(1. 中国石油集团工程技术研究有限公司 天津300451;2. 中国石油集团海洋工程重点实验室 天津300451)
0 引 言
砾石充填具有保持油井高产、井壁稳定等优点,对于疏松易出砂油藏是首选的防砂方式。砾石充填工艺的优化和实施与油藏开发、钻井及完井过程密切相关,可以提高裸眼长井段砾石充填密实效果,减缓或避免生产过程中防砂筛管堵塞的问题,有助于提高油井产量,增强粉细砂岩、高泥质含量油藏的防砂效果,对油田开发具有重要作用[1]。
1 SZ36-X井基本数据
SZ36-1油田位于渤海辽东湾海域辽西低凸起中段,属低压稠油油田,目的层位为东营组下段,储层岩石胶结疏松,孔渗性极大。根据现场观察法、经验法及力学计算法等防砂判据综合判断,油井出砂成为该油田开发生产过程的主要问题,防砂成为开发生产及油层保护的核心[1]。
SZ36-X井是一口生产井,相关数据如表 1、2所示。2018年3月对SZ36-X井进行复杂情况处理,进行连续油管探砂面取砂样作业,连续油管冲洗至1638m,返出大量原油及砂,并含有大量气体,返出砂量 1m3左右。砂样返回陆地化验确定为先期防砂失效,需要进行砾石充填防砂作业。
表1 SZ36-X基础数据Tab.1 Data of SZ36-X well
表2 SZ36-X井储层数据Tab.2 Reservoir information SZ36-X well
2 砾石充填影响因素
2.1 砾石直径优选
正确选择砾石尺寸是充填成功的基础,必须对油藏资料进行分析,筛析合适的砾石,以提高充填层的渗透能力,解决地层砂堵塞充填层的状况。砾石尺寸的选择通常都要根据地层砂样进行仔细分析,一般按地层砂样 d50的 5~6倍来确定砾石尺寸,且大于规定尺寸以及小于规定尺寸的砾石质量均不超过总质量的 2%。如果砾石直径设计不合理,可能造成砾石孔隙及浅层内部严重堵塞而影响产能[2]。
2.2 冲筛比
砾石充填作业要求冲管外径与筛管内径最佳比值为 0.7~0.8,这时井筒内液体的环空速率分布比较均匀,不易形成砂桥,有利于液体的返出,提高充填成功率[2]。冲管外径大,环空流通面积小,将有利于携砂液在井筒中流动,降低井筒环空发生堵塞的风险,但由于管柱尺寸的限制,冲管外径过大则无法进入筛管,其外径过小则携砂液流速不足,容易出现砂堵。
2.3 油层破裂压力的控制
裸眼井砾石充填的整个过程必须在不压裂地层的前提条件下进行。如果在防砂施工时,泵压超过地层破裂压力,会导致地层严重漏失,过早出现桥堵,或出现“无底洞”,导致充填失败[3]。
2.4 模拟软件应用
根据循环测试的参数,利用砾石充填模拟软件,可以对整个充填过程进行可视化模拟,判断是否有堵塞及堵塞位置,对施工参数进行优化,决定充填参数的具体范围。
2.5 防砂地面设备性能
砾石充填的施工时间比较长,泵压、泵速可控性必须保证,对地面防砂设备的性能要求较高,同时需要实时数据采集系统,实时监测泵压、环空压力、泵排量、环空返出排量、砂流量、漏失量等参数,并通过一系列计算对这些参数进行处理。
3 SZ36-X井砾石充填设计
该井射孔段 1895.2~1896.4m、1875.8~1891.1m,设计为上中下 3层充填,砾石充填基础数据见表 3,完井管柱基础数据见表 4,根据要求进行砾石充填砂量设计,计算结果见表5。
表3 砾石基本参数Tab.3 Parameters of gravel
表4 SZ36-X井完井管柱尺寸Tab.4 Completion string size of SZ36-X well
表5 下层砂量计算结果Tab.5 Gravel volume calculation
4 砾石充填工艺
本井采用多层砾石充填防砂工艺对目标层段实施砾石充填,通过控制返出排量,选择性地进行高速水充填,在筛套环空和近井地带形成挡砂屏障,达到长效防砂的目的[4-5]。施工工艺如下:
4.1 验原井沉砂封隔器密封
管柱组合:LSA152-C插入定位密封+提升短节(5-1/2"LTC P×3-1/2"EU B)+3-1/2"EU 短节+刮管器+3-1/2"反扣钻杆至井口。
下放管柱到位,测定上提下放悬重,上提 38.3t、下放28.7t。插入LSA152-C型定位密封,下压5t,试插入并重复一次确认到位,上提至中和点。井口配置好长度,确保插入密封到位,接循环头正打压验证桥塞密封性。
4.2 下部防砂管柱
4.2.1 下放管柱
防砂管柱组合:开口引鞋+弹性套+LSA152-C型插入定位密封+5-1/2"LTC精密筛管 2根,最后 1根筛管座于井口,安装下冲管井口工具。
服务管柱:3-1/2"NU开口引鞋+3-1/2"NU冲管2根+3-1/2"NU冲管短节1根。
防砂管柱到位前上提下放管柱,上提 25.5t,下放 20t,插入 LSA152-C 型插入定位密封,下压 5t,试插入并重复一次确认到位,上提至中和点。
4.2.2 座封
投φ38mm钢球等待 30min,在此期间连接防砂管线,管线试压,用防砂泵座封隔器正打压。
4.2.3 验封
脱手,标记充填位置及反循环位置,剪切球座,上提管柱至反洗位置打压至 24.98MPa,压力突降至0,判断剪切球座成功。
之后,反循环测试;验充填滑套上部密封;正循环测试;砾石充填;充填过程,下放至充填位置,管柱加压 10t,泵入排量 0.82m3/min,以 6%砂比连续加砂,充填泵压 3.56~5.21MPa,脱砂压力 20.83MPa,充填曲线如图1所示。
图1 砾石充填曲线Fig.1 Gravel packing curve
4.2.4 反洗井,验充填
下放管柱至充填位置并验充填,计算盲管埋高为4.22m。验滑套,起出服务管柱。
5 砾石充填施工效果及结论
SZ36-X井上中下层防砂效果见表 6,每个井段砾石充填量均超过设计量,实现了砾石充填一次成功,达到了预期的目的。
表6 SZ36-1-X井砾石充填结果Tab.6 Gravel packing effect of SZ36-X well
SZ36-X井的防砂作业应用表明,砾石充填在岩石胶结疏松、孔渗性大的储层可以有效控砂,是一种高效的防砂方式。
针对目的层特点分段实施砾石充填防砂作业,可以减少作业风险,提高作业成功率和防砂效果。