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一起强迫油循环风冷控制故障引起变压器跳闸事故的分析与处理

2020-12-27刘立灿

冶金动力 2020年1期
关键词:风冷接点主变

刘立灿

(邯郸钢铁集团有限责任公司能源中心,河北邯郸 056015)

前言

邯钢集团公司某220 kV 变电站4 台120 MVA变压器采用强迫油循环风冷冷却方式,根据《电力变压器运行规程(DL/T572-2010)》规定,强迫油循环冷却系统必须有两个独立的工作电源,两个工作电源能够自动和手动切换;当冷却系统全停时,按要求规定启动变压器跳闸;冷却器全停时变压器最长运行时间不得超过1 h。强迫油循环风冷变压器的冷却系统故障能够启动变压器的跳闸回路,该220 kV 变电站发生过一起由于冷却系统故障导致的变压器跳闸事故,导致铁、钢、轧各产线大面积停电停产,经济损失严重,虽然进行了相应的技术改进,但教训极为深刻。

1 事故经过

220 kV 变电站1#主变按计划完成清扫检修试验后,根据调度指令由检修转运行后,对变压器进行检查,冷却器油泵、风机运转正常,负荷正常,声音正常,主变温升正常,值班人员对检查结果记录在运行日志薄上。运行1 h 左右,1#主变突然跳闸,中央信号屏发出“1#主变冷却器全停”信号。

2 原因分析

事故发生后,值班人员立即到现场检查,发现强迫油循环风冷控制箱电源指示灯正常,风控箱内接触器、转换开关、热继电器等元器件及接线外观无异常,没有发现发热、损毁现象。

通过对强迫油循环风冷电源控制原理(如图1所示)以及风冷全停跳闸跳闸回路(如图2 所示)分析和梳理,其工作原理如下。

强油风冷有两路380 V 交流电源供电,可以通过转换开关KK 切换工作电源。当两路380 V 交流电源都带电时,电压继电器KV1、KV2吸合;KK处于1 位置时,接触器KM1 线圈吸合工作,电源1 工作;当KK 处于2 位置时,接触器KM2 线圈吸合工作,电源2 工作;当KK 处于0 位置时,接触器KM1、KM2 线圈均断电释放,冷却器停运。如果交流工作电源故障失电,电压继电器返回,其接点接通备用电源接触器线圈得电吸合,备用电源继续带冷却器工作。

强迫油循环变压器冷却器正常是自动投入的,变压器投运时,其高、中、低压三侧断路器合闸,其辅助接点断开启动继电器K 的控制电源,K 常闭接点返回,接通风冷控制接触器KM1 或KM2 线圈电源,冷却器投运。

图1 强迫油循环风冷电源控制原理图

当冷却器两路电源全失电时,风冷全停,接触器KM1、KM2 线圈断电释放,其常闭触点返回,启动时间继电器KT。时间继电器KT 设有两个整定值,其接点KT-1 整定值为20 min,与温度继电器KTP接点串联启动三侧开关跳闸,KTP 继电器整定值为75 ℃;接点KT-2 整定值为60 min,直接启动三侧开关跳闸。即如果变压器温度达到或超过75 ℃,风冷全停20 min 主变跳闸;如果变压器温度低于75 ℃,风冷全停60 min主变跳闸。

图2 强油风冷全停跳闸回路图

经过检查风控箱,发现时间继电器KT 动作,延时60 min接点KT-2接通跳闸回路。进一步测量发现,两路电源电压正常,电源转换开关KK 处于1 位置,短接启动风冷继电器K 常闭接点1,接触器KM1吸合,KM2 释放,但此时测量接触器KM1、KM2 常闭辅助接点,均处于返回接通状态,接通了时间继电器KT,继而启动主变跳闸,说明接触器KM1 常闭辅助触点不正常。对接触器KM1进行拆解,发现KM1辅助接点卡涩松脱,无论接触器铁芯是否动作,辅助接点均不动作,这就是此次“1#主变冷却器全停”跳闸的原因。

3 改进措施及效果

(1)由于强迫油循环风冷系统电源接触器的重要性,一旦故障可能导致主变跳闸的严重事故,将两个电源接触器KM1、KM2 全部更换成质量可靠的产品。

(2)为了防止接触器常闭辅助触点故障启动跳闸回路,电源接触器KM1、KM2 分别采用两个常闭辅助触点串联启动跳闸回路,如图3所示。

图3 强油风冷全停跳闸回路改进图

改进后,电源接触器KM1和KM2的两个常闭辅助触点同时返回,才会启动主变跳闸回路,大大降低了辅助触点故障误启动主变跳闸的风险,提高了可靠性。

(3)为了提高强油风冷启动回路的可靠性,分别采用启动继电器K的两个常闭点并联方式启动风冷,如图4所示。

图4 强油风冷启动回路改进图

(4)由于强迫油循环风冷控制箱露天安装在主变旁,在风控箱上部加装防护顶棚,晴天防止太阳直射,降低风控箱运行温度;雨天防止风控箱进水,改善风控箱的运行环境。

(5)正常运行时,加强强迫油循环风冷控制箱的巡视检查和测温,检查运行的电源接触器是否异响,测量温度是否异常,如发现声音和温度异常应及时切换电源,消除缺陷。

(6)主变检修时,同时对强迫油循环风冷控制箱进行检查和维护,检查电源接触器及其触点动作是否灵活,触点是否氧化。如果触点机构卡涩动作不灵活,应及时更换成新的接触器。如果触点氧化,应用细砂纸打磨清除氧化层,确保接触良好。测量控制回路绝缘电阻,其值最低不小于1 MΩ,防止直流接地造成的主变误跳闸。

通过上述技术改进和加强维护措施后,主变压器强迫油循环风冷系统一直运行良好,没有再发生类似故障。

4 结束语

变压器冷却系统虽然属于变压器的辅助设备,但其可靠运行至关重要,因此,要像对待主设备一样重视对辅助设备的管理和维护,制定出巡检、维护、检修内容和周期,完善和消除控制回路缺陷,确保不出现影响主设备运行的故障,才能保证供电系统安全可靠运行,更好地为生产发展服务。

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