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选矿浮选流程的现代化升级改造方案研究

2020-12-20申荣海

中国金属通报 2020年16期
关键词:浮选机泵送选矿

申荣海

(会理县五龙富民矿业有限责任公司,四川 会理 615100)

随着社会经济环境的不断变化,社会对于矿产的需求量逐渐增加,同时矿物分选面临更多的困难,这也是选矿行业面临的主要问题。浮选在选矿领域中是一种非常重要的选矿方法,本文全面总结选矿浮选技术优化工艺,并通过制定完善的改造方案,以满足现有的市场条件,促进行业的发展和完善。

1 浮选因素的调控

复杂性是浮选的主要特征,其可以将物理与化学过程相结合[1]。在此过程中很多因素都会对浮选产生直接的影响,其中部分因素是已知的,是一种独立性较强的变化因素[2]。然而为了满足分选矿物的相关条件,在受到一些因素制约的情况下,可以选择其他的附属变化因素。

磨矿和分级是附属变化的主要因素。在综合独立浮选因素时,需要以选择过程中的附属变化因素为基础,开展专题性的试验,通过试验结果,对浮选条件进行明确。严格保持此过程中独立变化因素的不变性,否则将破坏整个过程,以保证选矿指标的合理性。相反,如果独立变化因素条件发生改变,必须对附属变化的因素进行针对性的调整,并引出相应浮选过程的条件。

2 浮选系统改造方案的确定

原有工艺流程得到的铜品位比较低,回收率始终得到有效的提升,选矿工艺指标难以满足实际需要,表明原有工艺流程已经与目前处理的矿石存在严重的差异[3]。另外,原选矿厂投产已经多年,其浮选设备不够先进,台数众多,占据较大的面积,设备已经出现了严重的老化,部分槽体经常出现严重的滴漏,无法为生产管理带来便利。不仅对企业经济效益提升产生影响,同时还存在设备作业率低的问题,无法准确控制浮选指标,难以保证安全。

2.1 浮选流程系统改造方案

本次以十个个室外储存单元以及完整系统所需的所有辅助设备,作为选矿升级改造项目的主要内容[4]。该矿先前购买了一百平方米的浮选池,但并没有安装,该浮选池在项目计划中包含浮选池安装。改造工程结合相关要求制定完善的执行策略。由于受到安装资金的限制,直接放弃了独立建造粗选机浮选设施,并且现场环境会使工艺装置操作无法紧密结合,对可操作性产生不利影响,只能利用现有初选浮选槽的物理空间。

本次制定了多种不同的方案,其中在方案一进行升级改造时,需要停止工厂的一切运行;方案二需要将临时的室外浮选槽组组安装于浮选系统中,以保证升级改造期间仍然可以继续生产;方案三在安装新浮选槽的同时,分别取代旧浮选槽。

在组织相关人员进行科学的分析和研究后,方案一直接被否决。因为项目的主要目标就是地面生产系统建设影响日常运营,并考虑到同在市场中的价格因素,如果一旦停止生产,将造成严重的经济损失。

针对于方案二来说,在对现有浮选槽进行拆除的过程中,还需要将新的永久浮选槽安装在就浮选槽的相关位置[5]。为了方便临时使用,需要将一排浮选槽安装在主选厂建筑外。虽然该解决方案具有一定的可行性,但是如果安装一个规模比较大的浮选槽,加之重新购买整个浮选槽,需要花费大量的资金,导致这一方案很难实施。

方案三需要阶段性的退役现有浮选机,并分期安装和调试新的浮选机。可以按照计划完成浮选机的安装,并集成在分阶段的施工顺序中,完成最终的安装[6]。虽然其并没有确定明确的施工顺序,但是其只需要花费较低的安装资金就可以完成。该浮选槽拥有多个浮选机,在对现有的浮选槽进行安装时,所需要的空间较小。以初步2D布局开始基础工程,确认两个系列浮选槽的具体位置。由于在选矿厂施工所处环境比较特殊,直接关系着工厂运营,因此需要全方位审查规划,确保生产的持续性。

2.2 浮选工艺流程改造方案

目前,矿石含铜黄铁矿类型更加多元化,逐渐提高了硫的品位,采用以往的混合浮选工艺进行生产,难以促进硫精矿品位的提高,始终无法解决尾矿含硫高的问题[7]。同时,由于未来原矿中将含有大量的铜黄铁矿,会对铜金矿品位和回收率指标产生直接的影响,因此需要对浮选工艺流程进行合理的优化,对矿石进行针对性的处理。将药加入到矿浆中,并进行充分的搅拌,再分别进行两次的粗选和扫选。在再磨泵池中加入初选二精矿,在精选作业中加入初选一精矿,经泵送后做好分级。

3 过渡期间遵循的施工操作顺序

在过渡期间需要制定完善的施工操作顺序。首先,需要建造泵送系统,并对其进行针对性的调试,使现有的三条磨矿生产线可以在新的普通泵箱中排放。通过该泵箱可以为现有的浮槽浮选槽提供持续性的供水。

其次,需要对浮选机进行合理的拆除,并将剩余的浮选机与新的浮选机重新用于生产,当现有浮选槽被移除后,需要建造多个新的浮选槽,并对浮选进料泵送系统进行针对性的调整,以满足新的浮选槽使用需要。对新的浮选槽组进行调试,再通过新的浮选槽进行生产,使设备生产能力得到进一步的提升。

最后,将现有浮选槽拆除,并重新安装多个新的浮选槽,通过泵送系统完成浮选进料,以分开两个浮选槽之间的模块线上的进料,对新的浮选槽进行调试。

通过制定固定的施工顺序,可以为项目展开提供准确的依据,工程团队和施工管理人员需要对详细的工程进度有准确的了解,提供持续性的工作输入,以满足该区域的施工。

该方法分为多个不同的施工阶段,其中第一阶段主要以混凝土技术工程施工为主。在现有板上方和操作浮选槽下方,对两个新浮选槽组进行混凝土浇筑。在进行浇筑时,需要以现有浮线槽支撑钢结构作为浇筑的主要工作内容,并在合理的时间及时拆除浮选槽支撑钢结构。将新的重型起重机安装在现有的起重机轨道上,并结合相关要求,对新的浮选槽部件进行规范性的安装。将新的浮选进料泵箱和相关泵安装在合适的位置,为临时现有浮选槽的两个组进料提供便利。在安装好浮选进料泵箱后,需要持续性的循环使用。将临时浮选进料管道、电气设施等安装在规定的连接点,以为新泵送系统进料和运行提供支持,将选矿厂关停,并将现有浮选槽与泵送系统相连接。

第二阶段,需要将现有浮选槽和支撑钢结构停产,并针对性的拆除。在对空间基础进行浇筑后,需要将新的钢支撑结构和浮选机安装于空间基础上,保证其处于良好的运行状态。将辅助系统安装好后,对新的浮选槽组进行针对性的调试,将选矿厂关停,并对浮选槽组进行重新连接和调试。

第三阶段,需要将剩余的旧浮选槽和相关钢结构进行停用,并对其进行拆除。在先前建造的地基上将新的钢支撑结构放置于合适的位置,并在可用的空间中安装新的浮选池。通过安装辅助管道电器系统,调式新浮选槽,最后完成连接。并对两个平行的浮选槽及最终浮选回路进行分别调试,经调试没有任何问题后可以投入使用。

在确定了具体的施工顺序后,需要优化工程设计,以保证严格按照施工顺序施工。为证明早期概念而制作的二维布局被发展为每个阶段的三维模型,在这些模型中蕴含着设备的相关信息。在工程设计过程中持续性的接收了大量的设备信息,不断更新了这些模型,可以结合每个阶段的模型,对安装顺序进行确定。

通过建立模型,可以对新的设备服务连接要求等有清晰的了解,并提供识别干扰和冲突。在采购相关材料之前,需要与施工管理团队共同进行全方位的审查,以保证项目可以准确实施。一旦发现存在问题,在发生额外停机之前,必须马上进行针对性的处理。

4 经验和方法

经过合理的改造后,有效提升了铜、硫精矿品位,其中以铜精矿品位提高最为明显,回收率有效提升了百分之三以上。硫精矿品位矿品位提高达到百分之九以上,回收率得到进一步的提升,有效改善了选矿场的经济效益。

改造流程具有至关重要的作用,但是其在改造过程中的操作性也非常关键,相关人员需要结合多年的浮选工作经验,对实际生产过程中影响金属回收率的主要因素进行总结,并针对不同的生产过程制定完善的操作方法。

当原矿品位比较高时,浮选作业经常出现铅精矿偏高的现象,如果粗选品位高,将会对铅回收率产生不利的影响,流失大量的金属。此时,需要针对性的调节浮选操作方法,可以将黑药用量逐渐增加,使矿石疏水性可以得到进一步的提升,在气泡上附着更多的有用金属,发挥有用物的作用。将浮选作业液面调高,使粗选刮量逐渐增大,产生更多的泡沫出量。通过改造流程后,可以使铅精矿的回收率得到进一步的提升,获得最大化的经济效益。在原矿与尾矿品位保持不变的情况下,使选矿回收率得到全面的提高。

当原矿品位比较低时,精矿会逐渐下降,铅浮选作业区刮量小,在调节液面时会面对许多的困难,泡沫中含有较多的硫,无法保证精矿质量。此时,需要从多方面进行调节,对初选和扫选的黑药用量进行合理的减少,使浮选作业页面可以逐渐降低,对精选和初选区的出量进行合理的控制,使泡沫层变厚,保证泡沫出量处于正常状态,从而促进产品质量的提高,保障回收率符合相关要求,在保证指标的同时,使生产成本可以降到最低。

结论:在对浮悬槽进行更换时,仔细规划和制定规范性的施工阶段计划非常重要。只有停产两个工厂,并对停产时间进行合理的控制,保证项目工作的顺利实施,在剩余的施工期内运营部门需要继续完成生产工作。此外,需要同时进行工厂停产与维护活动,以避免影响正常生产。在该项目其他操作区域也成功应用了粗磨浮选回路,以升级二次磨矿回路。工程团队在项目执行过程中的早期和持续参与,可以对项目的顺利开展产生积极的影响,最好由工程团队在办公室完成设计工作,为现场施工操作人员提供准确的依据。对项目团队进行开发和维护涉及多方面的内容,在所有功能组之间需要保持密切的沟通和交流,并在该过程中给予最大化的支持,从而为项目顺利实施创造良好的条件。

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