电厂闭式循环冷却水泵双速运行优化
2020-12-09牛小川邓新国顾海风国华徐州发电有限公司
文_牛小川 邓新国 顾海风 国华徐州发电有限公司
闭式环冷却水泵是电厂重要辅机之一,在厂用电占据一定的份额。电厂对闭式循环冷却水的需求受环境温度影响较大,夏季需求多,冬季需求少。工频定速泵,靠阀门节流调节的方法显然是不节能的。水泵转速调节的方法一般有两个选择,一是变频调节;二是双速调节。变频调节因投资过高,收回成本时间长,较少使用。双速运行优化,成本低、改造少,是确保闭式冷却水泵平稳节能运行,推动电厂可持续发展的一项可选的举措。
1 项目背景
徐州发电厂2×1000MW机组于2011年12月31日投入商业运行。每台机组配置2台闭式循环冷却水泵,1台运行1台备用。闭式循环冷却水泵属于工频定速运行方式,通过调节阀或手动阀门控制冷却水流量及管网压力,以满足运行需要。对温度调节要求较高的冷却用户,如主机和小机的润滑油冷却器、发电机氢气冷却器、发电机密封油冷却器、发电机水冷系统等,设有单独的温度调节阀。两台机组闭冷水系统均能分别向脱硫系统、空压机、锅炉取样冷却器等提供冷却水,互相满足事故供水。由于季节的变化,环境温度降低,冷却水温也随之变化,因此闭式水各用户所需水量亦随之波动。气温低时,冷却水的用量较少,相应供水阀门或调节阀的开度减小,由此带来的问题是管网内阻力增大,损失增大,水泵效率降低。
2 双速改造参数核算与实际运行采集
首先要进行的是闭式循环冷却水泵电动机双速节能改造项目,将原单速电机改成双速电机。这种方法是利用电机本身条件,将原定子线圈拆除,铁芯清理,更换全部定子线圈,增加改极接线箱,改变接线柱的连接方式,改变电机极数(4、6极),实现两种转速运行,改造前后的电机参数如表1。
表1 闭式冷却水泵电机改造后参数
由离心泵相似定律知,在不大范围内改变泵的转速泵的效率近似不变,其性能近似关系为:Q1/Q2=n1/n2H1/H2=(n1/n2)2,P1/P2=(n1/n2)3其中Q1、H1、P1、Q2、H2P2分别表示转速n1和n2水泵的流量、扬程和功率。
改造前:闭冷泵转速为1490r/min,额定流量为2700t/h(2700m3/h),额定扬程为50m,功率为560kW。
改造后,闭冷泵高速方式运行与改造前相同。闭冷泵低速方式运行额定工况,经核算流量、扬程、功率情况是:泵转速为1000r/min,额定流量为1862.1t/h(1879m3/h),额定扬程为23.8m,功率为184kW。
由表2可知,通过改变接线,改变电机极数(4、6极),实现两种转速,低速运行时电流与高速方式比较下降65.31%,电机输出功率也相应减小,可以实现节能运行目的。
表2 闭式冷却水泵电机改造后实际采集数据
3 闭冷水泵双速方式运行风险分析
由于闭冷水泵高、低运行方式不同时,其性能曲线不同,因此并列运行时存在一定的风险。进行闭冷泵高、低速切换时,应制定合适的操作方法,并需联系维护人员密切配合,做好改接线工作及出口阀门的逻辑强制工作,密切监视闭冷水压力变化出现出口门关闭不严、闭冷水压力偏低或其他异常等情况,立即恢复备用高速泵运行。
当环境气温升高时,机组在高负荷下,闭冷泵低速运行将不满足系统的冷却水需求,应当制定低、高速闭冷水泵切换边界条件,及时将闭冷泵切至高速方式运行。
4 闭冷泵双速方式运行试验
为保证机组运行安全,采集数据,探索闭冷泵高、低速切换操作方法,制定低、高速闭冷水泵切换边界条件,进行了一系列实验,如表3~表10所示。
表3 闭冷泵低速方式运行电机空载试验
表4 11号闭冷泵低速方式运行试转参数
表5 12号闭冷泵低速方式运行试转参数
表6 冷态工况下闭冷水泵低速方式运行带系统用户(阀门全开)试验
表7 高速闭冷水泵切至低速闭冷水泵试验
表8 低速闭冷水泵切至高速闭冷水泵试验
表9 机组运行时低速闭冷水泵带系统用户运行的参数采集(冬季)
表10 机组运行时低速闭冷水泵带系统用户的极限试验(初夏)
5 制定低、高速闭冷水泵切换边界条件
当下列任一条件满足时,闭式冷却水泵应由低速闭冷泵切至高速闭冷泵运行:①闭式冷却水泵出口母管压力<0.42MPa;②水水热交换器闭式冷却水出口母管压力<0.38MPa;③当水水热交换器出口母管闭式冷却水温度超过28℃时,应手动点开运行的水水热交换器循环水进口门。当水水热交换器循环水进口门全开,且水水热交换器闭式冷却水出口母管>30℃;④在水水热交换器循环水进口门全开的情况下,水水热交换器出口母管闭式冷却水温度超过28℃且发电机定冷水冷却器冷却水温度调阀开度>95%;⑤在水水热交换器循环水进口门全开的情况下,发电机氢气冷却器冷却水温度调阀开度>75%。
6 项目效果
根据计算及实际试验,每年10月份至次年5月闭冷泵低速方式运行,完全可以满足用户需求,有明显的节能效果。低速方式运行18.8A 左右,高速方式电流为 54.2A左右。经统计2019年,1号机组闭式循环冷却水泵低速方式运行204d。
新增效益=运行时间×节约电流×电压×三相系数×功率因数×每度电价,2019年新增效益:
闭式循环冷却水泵双速改造项目施工计划费用30万元,实际发生27万元,运行优化试验使用厂用电费用约0.3万元,共花费27.3万元。不到半年即收回成本。
7 结语
通过试验及运行统计,根据季节特点,及时切换闭冷泵低速运行方式,可以满足各种负荷工况下闭冷水用户的需求,对节约厂用电有明显效果。闭式循环冷却水泵双速改造相较于变频改造,造价低、回收成本快。