苏里格气田致密气藏水平井优快钻井技术
2020-12-03史配铭薛让平王学枫王万庆石崇东
史配铭,薛让平,王学枫,王万庆,石崇东,杨 勇
(中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司,陕西西安 710018)
苏里格致密气藏属于典型的低渗、低压、低丰度、大面积分布的多层系致密砂岩气藏,气藏埋深3000~3500 m,探明天然气地质储量2.85×1012m3,由于采用常规井开发单井产量太低,无法满足经济开发要求,水平井开发成为苏里格气田提高单井产量及采收率的重要手段。随着水平井井身结构、井眼轨迹优化和钻井工具优选应用,水平井钻井周逐步缩短至51 d,但受井位部署、技术方案与措施不统一和提速工具选型差异性大等问题影响,钻井提速效果不明显。为此,笔者等人在前人研究的基础上,借鉴国内页岩气田和致密气藏“工厂化”开发的经验[1-8],通过优化井位部署及作业方式,应用激进钻井参数,优选高效钻头和大功率螺杆,优化不同偏移距井眼轨迹控制模式、各开次钻具组合和高效强抑制防塌钻井液,形成了苏里格气田致密气藏水平井优快钻井关键技术,并在56 口井进行了应用,机械钻速明显提高,钻井周期大幅缩短。
1 地层特点及钻井技术难点
苏里格气田水平井自上而下钻遇地层有:新生界第四系,白垩系志丹统洛河组,侏罗系安定组、直罗组和延安组,中生界三叠系延长组、纸坊组、和尚沟组和刘家沟组,二叠系石千峰组、石盒子组和山西组,上古生界石炭系本溪组和太原组,下古生界奥陶系马家沟组。其中,目的层为盒8 段—山1 段,岩性为不等厚互层的灰色、灰白色含砾粗砂岩与不等粒砂岩和灰黑色、灰绿色、紫红色泥岩,灰黑色泥岩分布在盒8 段的中下部,部分井灰绿色泥岩分布在盒8 段的中上部,紫红色泥岩分布在盒8 段顶部;山1 组砂岩含量较低,泥岩中碳质含量较高[9]。该气田水平井钻井存在的主要技术难点如下:
1)延长组底部砾石含量较多,纸坊组上部有部分砂砾岩,刘家沟组地层研磨性强,纵向上分布多套砂、砾、泥岩互层,非均质性强,机械钻速低,PDC 钻头容易发生先期磨损。
2)储层致密砂体物性差,泥质含量高,钻遇储层灰白色含砾粗砂岩时机械钻速可达2.80 m/h,钻遇灰黑色泥岩时机械钻速仅为1.95 m/h,严重制约了水平段钻井速度。
3)三维水平井偏移距400~800 m 不等,导致钻具组合优选困难,延长组地层复合降斜率高达(5°~7°)/100m,纠偏稳斜段长,大井斜、深井段扭方位困难,滑动钻进比例高,效率低,井眼轨迹控制难度大。
4)刘家沟组裂缝发育,地层承压能力低,钻井液密度大于1.26 kg/L 时易发生井漏等井下故障,漏速2.0~8.0 m3/h。
5)泥岩段井壁稳定性差,易垮塌。目的层石盒子组泥岩发育,水敏性强,井壁稳定性差,斜井段井斜角大于45°时泥岩坍塌严重,划眼处理复杂周期长,水平段钻遇灰黑色泥岩易垮塌,从而导致发生卡钻。
2 致密气藏水平井钻井关键技术
为缩短井场准备、钻机搬迁和设备调试等的时间,提高钻井完井各环节作业效率,缩短建井周期,通过优化大井丛“工厂化”平台布井[10-12],优选高效PDC 钻头和大功率螺杆钻具,采用激进钻井参数,优化不同偏移距井眼轨迹控制模式及分段优化强抑制低密度CQSP-4 防塌钻井液性能,形成了苏里格致密气藏“工厂化”水平井优快钻井技术。
2.1 水平井“工厂化”钻井模式优化
全面推广大井丛“工厂化”作业模式,根据气藏规模,结合地形地貌特征,整体优化井场组合,推广“丛式布井、大井组建设”集约用地模式,优化形成了“4+2+2+1”(4 口三维水平井、2 口二维水平井、2 口定向井和1 口直井)的9 口井设计方案。井口间距为10 m,采用50 型钻机逐井作业的“单排一字最优布井逐井施工模式”;优化井口间距,1#—4#井、6#—9#井井口间距为10 m,4#—5#井井口间距为45 m,采用2 台50 型钻机同时作业或采用40 型钻机施工3 口常规井与2 口二维水平井、50 型钻机施工4 口三维水平井的“单排一字最优布井双机同步逐井施工模式”。
针对井丛“工厂化”作业周期长、资源共享的特点,通过地方区域电力资源合理扩容,引入“网电钻井”技术,钻机平移过程中只需移动钻机,电动钻机机房、钻机、钻井泵采用电网专用电缆转接端口延长电缆,单井搬迁时间缩短3.0 d 以上;采用延伸泵上水低压管线、井口出口管线的方式,实现钻机平移,每4~5 口井搬迁一次循环设备,50LDB钻机搬迁时间由3.0 d 缩至1.5 d,“工厂化”井间作业时间约缩短50%,大幅缩短了井间施工周期。
2.2 井身结构优化
为防止岩性松散、胶结程度低的第四系漏塌,解决上部刘家沟组井漏、下部石千峰组与石盒子组泥岩地层垮塌的矛盾,将井身结构优化设计为导管+三开井身结构[13-15],例如,靖72-68H2 井井身结构见表1。
表1 苏里格气田靖72-68H2 井井身结构优化设计结果Table 1 Results of optimized casing program design of Well Jing 72-68H2 in Sulige Gas Field
2.3 激进参数钻井技术
激进参数钻井技术是通过优选高效PDC 钻头,匹配大功率螺杆,充分利用钻机和钻井泵性能,在不同地层采用“大钻压、高转速、大排量”参数钻进[16],开展不同地层机械钻速与钻井参数敏感性现场试验,优化配套与之相适应的螺杆及PDC 钻头,形成了一套钻头螺杆序列和钻井参数模板,提高了全井机械钻速。
2.3.1 高效钻头优选
根据地层特征,结合“大钻压、高转速、大排量”钻井参数与机械钻速现场试验,优选确定致密气水平井高效钻头。一开使用五刀翼φ19.0 mm 单排切削齿φ346.3 mmPDC 钻头(SD9551);二开直井段和纠偏井段选用六刀翼φ19.0 mm 单排切削齿φ228.6 mm PDC 钻头(SD9631),提高二开直井段和纠偏井段机械钻速,实现“一趟钻”完成二开直井段和纠偏井段;斜井段选用六刀翼φ16.0 mm 双排切削齿、长保径、深内锥的φ215.9 mmPDC 钻头(SD6562ZC),提高工具面稳定性和斜井段机械钻速,“一趟钻”完成二开斜井段;三开水平段选用五刀翼φ16.0 mm 单排切削齿φ152.4 mmPDC 钻头 (SD65621),提高水平段机械钻速。
2.3.2 大功率螺杆优选
分析地层可钻性,分井段优选大功率螺杆。刘家沟组以上地层可钻性好,保持螺杆功率、增大排量、提高转速,以螺杆最高负荷效率为依据,充分发挥螺杆功率大、转速高的特性,加大钻压,以提高上部软地层机械钻速;石千峰组以下地层可钻性差、研磨性较强,可适当降低转速、加大钻压,选用低转速大扭矩螺杆,防止高转速螺杆在钻遇石盒子组砾石层时造成钻头先期损坏(见表2)。
表2 螺杆型号分段优选结果Table 2 Results of sectional optimization of PDM type
2.3.3 激进钻井参数优选
由修正杨格钻速方程可知,钻压与机械钻速成正比,即钻压增大,机械钻速提高;机械钻速与钻头转速呈近似线性关系,比水功率与排量成正比,排量越大,比水功率越大,机械钻速越高,井底净化效果也越好。因此分区块、分井段优选高效PDC 钻头,并匹配大功率螺杆,全井段采用“PDC钻头+螺杆+MWD”复合钻井技术,根据现场机械钻速对钻压和转速的敏感性试验结果,优化钻井参数,以螺杆实际压差(3.5~4.5 MPa)定钻压、返速定排量、机型定转速,分井段确定形成了 “大钻压、适当转速、大排量”的激进钻井参数(见表3),充分发挥钻机和钻井泵的优势,提高各井段机械钻速。
表3 激进钻井参数优选结果Table 3 Optimization results of aggressive drilling parameters
2.4 水平井井眼轨迹控制技术
根据水平井靶前距、偏移距优化设计水平井井眼轨道,利用“PDC 钻头+螺杆+短钻铤+稳定器”(简称“四合一”)钻具组合的特性、地层可钻性、PDC 钻头的性能,结合地层增降斜规律,下入MWD无线测斜仪控制井眼轨迹。
2.4.1 水平井井眼轨道优化
运用Navigator Drilling Studio 软件,根据设计的靶前距、偏移距优化设计水平井井眼轨道,其中偏移距小于200 m 为二维水平井,采用“直—增—稳—增—水平段”五段制井眼轨道;偏移距大于200 m为三维水平井,采用“直—增—稳—扭方位增斜—增—水平段”六段制井眼轨道,施工过程根据偏移距,优化增斜井段、扭方位段和进窗入靶井段的全角变化率,有效控制各井段的最大井斜角,降低钻进中的扭矩和摩阻。
2.4.2 水平井钻具组合优化
1)直井段和纠偏井段采用“四合一”钻具组合,即单弯双稳导向钻具组合:φ228.6 mm PDC 钻头+7LZ185×1.25°(1.50°)螺杆+φ177.8 mm 短钻铤+φ224.0 mm 稳定器 +φ177.8 mm MWD +φ177.8 mm无磁钻铤+φ177.8 mm 钻铤×6 根+φ127.0 mm 加重钻杆×9 根+φ127.0 mm 普通钻杆×60 根+φ127.0 mm 加重钻杆×32 根+φ127.0 mm 普通钻杆。偏移距大于300 m 时,选用1.50°螺杆;偏移距小于300 m 时,选用1.25°螺杆,三维水平井将该井段分解为直井段、定向增斜井段和稳斜纠偏井段,利用地层增降斜规律,结合钻具特性,复合钻进过程中基本处于稳斜或微增状态,有效提高纠偏井段的钻进效率。
2)斜井段采用1.75°单弯单稳导向钻具组合:φ215.9 mm PDC 钻头+7LZ165×1.75°+φ165.1 mm 回压阀 +φ165.1 mm MWD +φ165.1 mm 无磁钻铤+460×410 转换接头+φ127.0 mm 加重钻杆×9 根+φ127.0 mm 普通钻杆×60 根+φ127.0 mm 加重钻杆×32 根+φ127.0 mm普通钻杆。通过统计1.50°、1.75°螺杆实钻增斜规律发现:1.75°螺杆较1.50°螺杆的平均复合增斜率高6.19°/100m,平均滑动增斜率高7.39°/100m(见表4),滑动比降低1.13%,施工过程中交替进行复合钻进与滑动钻进,将全角变化率控制在(4°~6°)/30m,以确保斜井段井眼平滑。
表4 不同弯角螺杆在不同井斜区间的增斜规律Table 4 Deviation increasing rule of screw with different bending angle in different well deviation interval
3)水平段采用单弯双稳导向钻具组合:φ152.4 mm PDC 钻头+7LZ127×1.25°螺杆+φ148.0 mm 稳定器+φ127.0 mm 水力振荡器+φ120.7 mm 回压阀+φ120.7 mm MWD+φ127.0 mm 无磁钻铤+φ101.6 mm 加重钻杆×9 根+φ101.6 mm 普通钻杆×200 根+φ101.6 mm加重钻杆×36 根+φ101.6 mm 普通钻杆。钻具组合中加入φ127.0 mm 水力振荡器,与螺杆组成了既能产生轴向振动,又能产生纵向振动的钻具组合,将钻具与井壁的静摩擦变为动摩擦,使钻压能有效传递到钻头,解决了长水平段滑动钻进过程的托压问题。靖100-21H2 井应用该钻具组合,泥岩段滑动机械钻速提高了20.48%(见表5)。
表5 靖100-21H2 井水平段水力振荡器使用效果对比Table 5 Comparison on the effects of hydro-oscillators used in horizontal section of Well Jing 100-21H2
2.4.3 水平井井眼轨迹控制技术
根据偏移距、视平移,优选合适的钻具组合,优化纠偏井斜、利用地层自然增降斜规律和按照预期设计的井眼轨道,形成了不同偏移距水平井井眼轨迹控制技术。
1)直井段和纠偏井段井眼轨迹控制。因延长组中下部地层降斜率高达(5°~7°)/100m,所以应根据偏移距优选纠偏地层和井斜角。若偏移距小于300 m,在纸坊组增斜纠偏,井斜角控制在15°以内;偏移距为300~600 m,在延长组上部纠偏,井斜角控制在18°~22°,在延长组中部井斜角预留4°~6°,利用延长组的降斜规律,微调控制,钻穿延长组,进入纸坊组;若偏移距大于600 m,二开造斜点上提至井深650~800 m,直接进行定向纠偏,井斜角控制在25°以内,在延长组中上部井斜角预留5°~6°,利用延长组的降斜规律,微调控制,钻穿延长组,进入纸坊组。
2)扭方位井段井眼轨迹控制。为防止低效施工,选择增斜扭方位或稳斜扭方位,尽可能在小井斜角下扭方位,重点控制井斜角处于稳斜或微增斜状态,利用钻具组合的特性,将滑动钻进方位角变化率控制在(4°~10°)/30m,井斜角变化率控制在2°/30m 以内,以确保扭方位井段井眼平滑。
3)斜井段井眼轨迹控制。按照优快施工和最大程度降摩减阻的原则,合理控制全角变化率,保证实钻造斜率不低于设计造斜率,上部井斜角小于45°时,实钻造斜率略高于设计造斜率,斜井段多采用滑动钻进,以保证中靶垂深上偏0.50 m;井斜角45°~60°井段属于岩屑床堆积区间,滑动钻进困难,采用复合钻进,以提高施工效率;井斜角大于60°以后,复合钻进增斜率能达到(4°~5°)/30m,滑动钻进困难的井段或不增斜井段应用复合钻进,以确保井眼圆滑;入窗前50 m 将井斜角控制在83°~85°,稳斜探气顶,发现气层后及时将井斜角调整至89°~90°后快速入窗。
2.5 钻井液分段优化
苏里格北部气田水平井钻遇的延长组下部、盒7 段和盒 8 段泥岩稳定性差,易垮塌;刘家沟组存在压差性漏失,入窗密度窗口窄;斜井段井斜角30°~60°、水平段长度超过1000 m 后托压严重、滑动钻进困难[17-18],综合考虑泥岩抑制防塌、低密度防漏和润滑防卡等因素,优选了强抑制低密度CQSP-4防塌钻井液,其配方为0.7%天然高分子降滤失剂+1.5% 白沥青+12.0% KCl+0.5% 固体聚合醇+0.2%NaOH+0.15%黄原胶+1.5%膨润土+0.5%~1.0%超低渗透剂+2.0%~3.0%润滑剂。钻井液性能需根据地层特征分段优化:
1)二开直井段采用聚合物/KCl 钻井液,配方为0.4%K-PAM+0.3%PAM+5.0%~7.0% KCl,将其漏斗黏度控制在31~32 s;配制膨润土浆,钻至井深1000 m 后将其缓慢混入井浆中,对井筒进行定期清扫;钻至井深1600 m 后一次性加入1.0 t NAT20,将钻井液滤失量控制在15~20 mL,利用KCl、NAT20和膨润土,强化聚合物钻井液的抑制性、封堵性和携岩性。
2)钻至刘家沟组中部(垂深2500 m),将钻井液转化为强抑制低密度CQSP-4 防塌钻井液,加入黄原胶、NAT20、NFA25 和KCl,将钻井液性能调整为密度1.08~1.11 kg/L,漏斗黏度38~40 s,滤失量5~4 mL、动切力3~4 Pa、φ6 读数2~3、φ3 读数1~2,井斜角超过30°后提高钻井液抑制性(KCl 含量达12%以上)、封堵性(封堵剂加量6%~8%)和携岩性(动切力12 MPa 以上,φ6 读数在8 以上),以预防大斜度井段泥岩垮塌;随着井深增加,逐步提高钻井液密度,入窗时将钻井液密度控制在1.25~1.26 kg/L,漏斗黏度控制在60~65 s。
3)提高钻井液的润滑防卡性能。以固体聚合醇、石墨和液体聚合醇为润滑剂,其加量控制在2%~3%,保证摩阻系数不大于0.06;提高固相控制系统利用率,保证振动筛过筛率100%,最大限度地清除钻井液中的有害固相,降低摩阻。
4)水平段钻进兼顾岩性、伽马值及泥岩段长度,采取物理防塌与化学防塌相结合的方法,防止泥岩防塌,钻遇泥岩后在原井浆中加入1.0%~1.5%水化膨润土和1.0%~2.0%超细碳酸钙,增强其封堵性能,保证低密度钻井液条件下泥岩的稳定。
2.6 φ152.4 mm 水平段固井技术
为提高水平井固井后环空的封隔性和水平井桥塞分段压裂增产量,三开φ152.4 mm 井眼下入φ114.3 mm 套管,采用一次上返固井工艺。由于环空间隙仅有19.05 mm,存在下套管摩阻大、环空易堵塞和水泥环薄等问题,因此,采用膨胀降滤失水泥浆,基本配方为G 级水泥+增强剂+降滤失剂+增韧材料+缓凝剂+水,密度为1.88~1.92 kg/L,初始稠度12 Bc,API 滤失量36 mL,85 ℃/40 MPa 条件下稠度达到70 Bc 的时间为250 min,水泥石在55 ℃条件下养护24 和48 h 的抗压强度分别为27 和43 MPa,水泥石的膨胀率为0.1%。
三开井段环空间隙小且水平段长,套管紧贴下井壁,导致下套管摩阻大,套管下到井底非常困难。采用“牙轮钻头+双稳定器”钻具组合,模拟套管串的刚度通井至井底后采用高转速(80 r/min)、大排量(20 L/s)循环2 周后进行短程起下钻,破坏岩屑床、修整井壁,使井眼畅通无阻,短程起下钻到井底后高转速、大排量循环2 周,彻底清除井底沉砂;起钻前钻井液中加入固体聚合醇、石墨和液体聚合醇及玻璃微珠,形成高效润滑封闭浆,封闭整个水平段,以降低下套管摩阻,为安全顺利下入套管奠定基础。
现场施工时采用φ114.3 mm 弓簧套管扶正器,该扶正器通过性强、居中度高,过流面积较大,能大幅度降低下套管摩阻,直井段和斜井段每3 根套管安放1 只,造斜段和水平段每2 根套管安放1 只,以保证套管居中度,避免套管紧贴下井壁,提高水泥浆顶替效率和固井质量。
3 现场应用效果
2019 年,苏里格气田致密气藏水平井优快钻井技术在56 口井进行了应用,平均钻井周期39.12 d,平均建井周期52.62 d,平均机械钻速12.76 m/h,与2018 年已完钻井相比,钻井周期缩短了23.71%,建井周期缩短了16.02%,平均机械钻速提高了23.16%,提速效果显著(见表6)。
表6 2018—2019 年完钻水平井技术参数对比Table 6 Comparison on technical parameters of horizontal wells completed in 2018-2019
1)全井段采用“MWD+螺杆+PDC 钻头”复合钻进技术,分井段、分地层优化激进钻井参数,机械钻速显著提高。2019 年完钻井平均机械钻速12.76 m/h,较2018 年提高了23.15 %,其中直井段和纠偏井段、斜井段和水平段平均机械钻速分别为21.62,7.87 和8.09 m/h,较2018 年分别提高了21.19%,4.71%和26.01%。
2)分段优化钻具组合,结合地层增降斜规律,优化水平井井眼轨迹控制技术,两趟钻比例大幅度提高。2019 年完钻的56 口水平井中,直井段和斜井段两趟钻完钻的占53.57%,较2018 年提高了29.25 百分点;水平段两趟钻完钻的占41.07%,较2018 年提高了19.45 百分点,其中3 口井的直井段、斜井段和水平段均实现了一趟钻完钻。
3)针对钻遇地层特性,分井段优化强抑制低密度CQSP-4 防塌钻井液性能,采取物理与化学防塌相结合、兼顾提高封堵性的方式,预防大斜度井段、水平段泥岩垮塌,利用四级固控设备将有害固相含量控制在较低水平,已完钻水平井电测一次成功率达93.75%,未出现井壁失稳垮塌现象。
4 结论与建议
1)通过优化大井丛“工厂化”平台布井方式,优选高效PDC 钻头和大功率螺杆,优化激进钻井参数、不同偏移距井眼轨迹控制模式及分段优化强抑制低密度CQSP-4 防塌钻井液性能,形成了苏里格气田致密气藏优快钻井技术,56 口井的现场应用效果表明,该技术大幅度缩短了钻井周期,降低了开发综合成本,提高了致密气藏开发效率。
2)苏里格致密气藏水平段储层薄,泥岩钻遇率高,而泥岩层机械钻速偏低,建议继续开展水平段钻遇泥岩个性化高效PDC 钻头设计与试验,形成水平段泥岩地层快速钻井技术。
3)与国内外页岩气水平井“井工厂”作业模式相比,苏里格气田在井平台“工厂化”布井和钻井提速方面仍有优化空间。
4)水平段长度超过2000 m 的水平井采用“PDC钻头+单弯螺杆+MWD 仪器” 常规钻具组合钻进时,仍需进行降摩减阻和提高井眼轨迹调整效率的研究。