基于CFD的欧式烟机性能仿真优化
2020-11-27肖林辉乌胜斌
肖林辉,黄 朴,乌胜斌
(广东中山百得厨卫有限公司,广东中山 528478)
0 引言
吸油烟机是厨房里必不可少的生活电器,随着人们对生活质量的要求越来越高,风量大、噪声小、能够快速排出油烟的吸油烟机成为了人们的强烈需求。在厨电行业竞争日益激烈的情况下,高性能吸油烟机的研发成为了厨电企业占领市场的必争高地[1]。风道系统由风轮、风柜和出风口座组成,是决定吸油烟机性能的核心部分,如何设计一套优质的风道系统是烟机研发的重点工作[2]。近年来,随着数值模拟(CFD)技术在各行各业的快速发展和日益成熟[3],国内外越来越多的工程师开始运用CFD技术模拟气流在烟机中的流动状态,为烟机研发提供理论支持,从而缩短研发周期。刘灿礼[4]通过数值模拟对烟机风道系统进行了设计优化,改善了风机中的流动状态,相同转速下,新设计风机比原风机噪音相比下降了2.4 dB。冯琪[5]利用数值模拟,改善了风机叶片的进出口角、蜗壳线型、及其叶片进口直径,使得风机效率增加了11.7%,全压增加了20%。
本文通过数值模拟技术分析了欧式烟机中气流的流动状态,并结合实际试验对其风道系统重新进行了设计,改善了气流的流动状态,减少了气流损失,从而达到增大风量,降低噪声的目的。
1 物理模型及算法理论
1.1 物理模型
本文以传统欧式烟机为研究对象,油烟在烟机中的流动相对复杂,首先需经过集烟罩的拢烟,通过油网进入箱体,随后进入风道系统排出[6]。利用 CREO 对欧式烟机结构进行简化,提取其内部流动区域,为防止回流,增大了进口域和延长了出口域,得到仿真模型如图1所示。
基于FLUENT 对烟机内部进行模拟计算分析,烟机内气流流动如图2所示,从图中可以看出,箱体内部气流最大速度为29.5 m/s,且都集中在上进风口区域,大部分气流均通过上进风口进入风轮,下进风口气流流动较少。上进风口区域气流流动较紊乱,气流撞击到风柜底部往上进入上进风口时有一个“爬坡”的过程,流动不顺畅。
针对以上问题,将欧式烟机的风道系统重新设计优化[7],为使风柜上进风区域有足够进风空间,将风柜风轮厚度整体减薄10 mm,在保证风轮安装尺寸不变的情况下,将风轮中盘重新设计,同时增大叶片的进出口角。风轮结构图如图3所示,风轮原始结构中盘比例d/D=0.613,经改进后中盘比例降低到0.354,原始结构中叶片出口角α=148°,叶片进口角β=9.5°,经改进后叶片出口角增大到176°,叶片进口角增大到21.5°。
图1 仿真模型
图2 气流流动示意图
图3 风轮结构图
1.2 算法理论
无论湍流运动多么复杂,非稳态连续方程和Navier-Stokes 方程对于湍流的瞬时运动仍然是适用的。为了考察脉动的影响,目前广泛采用的方法是时间平均法,即把湍流运动看做由两个流动叠加而成,一是时间平均流动,二是瞬时脉动流动[8]。在此将流体作为不可压缩流体,得到其时均方程、Reynolds方程和标量Φ的时均运输方程如下[9]:
式中:p 为静压力;ρ为流体密度,本文为常量1.225 kg/m3;u为速度矢量;μ为湍动粘度;xi和xj为位置坐标;t为时间。
噪声场的计算在定常计算湍流的基础上,采用大涡模拟计算非定常流场并结合FW-H方程[10]对近场声源向远场的传播进行计算,得到远场监测点的压力噪声脉动,FW-H 方程是将Navier-Stokes 方程按波动方程的形式重新整理而成,其方程如下[11]:
式中:H(f)为Heaviside 广义函数;C0为音速;t 为时间;p 为声压;∇2为拉普拉斯算子;ρ0为未扰动空气密度;pij为压应力张量;Tij为Lighthill应力张量。
2 性能模拟及试验
2.1 性能模拟
基于FLUENT对欧式烟机进行整机模拟[12]。采用k-ε湍流模型结合SIMPLEC 速度-压力算法求解离心风机内部稳态流场,采用大涡模拟结合FW-H声学方程求解瞬态远场噪声场[13]。风轮转速按实际测量设为860 r/min,进出口边界条件均采用压力出口,相对压力设为0,监控模块设置出口风量监控。改进后的气流流动如图4所示,从图中可以看出,其气流速度最大达到了34 m/s,相比改进前提高了15.2%。风道系统改进后,烟机内部气流流动更加顺畅,上进风口区域有更多的气流涌入风轮,风柜底部气流的“爬坡”现象消失。
图4 改进后气流流动示意图
图5 出口风量曲线图
烟机出口风量曲线图如图5 所示,从图中可以看出,改进前烟机出口的风量为19 m3/min,改进后烟机的出口风量增加到21.9 m3/min,相比提高了15%。烟机负压云图如图6 所示,改进前烟机拢烟区域负压最大值仅10.34 Pa,改进后拢烟区域负压最大值为20.55 Pa,相比提升了98.7%,且改进后烟机拢烟区域负压分布更加均匀,有利于提升吸烟效果。
图6 烟机负压图
(a)改进前 (b)改进后
采用大涡模拟可得到风轮表面噪声源[14],基于LightHill方法的FW-H 方程可得到远场噪声场[15]。依据全球包络法测噪音,取1个噪声监控点A位于烟机下方,其位置坐标为(0,-1,1)。在比较噪音时,通常是在同风量的情况下进行比较,所以将改进后的风道系统转速由860 r/min降至740 r/min,使得出口风量值与改进前相同均为19 m3/min,然后进行噪声的模拟比较。图7所示为风轮噪声源表面分布图,从图中可以看出改进前风轮表面噪声源最大值为67.2 dB,改进后风轮表面噪声源最大值为62.1 dB,相比下降了5.1 dB,改进后风轮所产生的噪声源有所下降,其产生的远场噪声也必然有所下降。风轮远场噪声频谱图如图8所示,气动噪声在机理上可以分为湍流噪声和旋转噪声,湍流噪声在声压频谱图中表现为连续相,而旋转噪声在频谱图中表现为离散相,从图中可以看出,风机噪声基本以湍流噪声为主,频谱图中的峰值为旋转噪声的体现[15]。基于FLUENT可得到,改进前的风轮噪声为54.6 dB,改进后风轮噪声值为50.7 dB,相比下降了3.9 dB,取得了明显的降噪效果。
图7 风轮噪声源分布图
图8 改进前噪声频谱图
2.2 试验验证
本次风量测试设备如图9 所示,设备型号为F-401-025,其原理是在测试风洞中模拟试品的实际工作状态,变换出风口的孔板直径,然后测出风口的每次静压值,再由标准公式计算出此时对应的的流量系数及风量等参数,从而得到烟机性能的P-Q 曲线。依据国标对烟机进行空气动力性能测试,将吸油烟机热机30 min 后接入扩压筒进行测试,电压220 V,频率50 Hz。在消音室对烟机进行噪声测试,噪声测试装置如图10 所示。待烟机热机后,在烟机斜下方距离风轮中心1 m处,依据国际标准IEC 651 TYPE II 用噪声仪进行风机噪声实际测量[16]。
图9 风量测试设备
图10 噪声测试装置
将所实际测得的风量噪声值与模拟出来的风量噪声值进行比较,气动性能数据如表1所示。从表1可以看出,气动性能仿真值与实际值的误差在10%左右,风道系统改进后,风量实测值为19.8 m3/min,相比提高了14.5%。通过调整电压使得改进前和改进后的烟机出口风量保持一致为17.3 m3/min,实测噪声数据如表2所示。从表中可以看出,改进前欧式烟机测得噪声值为59.5 dB,与仿真值误差为8.9%,改进后欧式烟机实测噪声值为57.3 dB,与仿真值误差较大为13%,实测噪声值下降了2.2 dB,表明对风道系统的优化取得了明显降噪效果。
表1 气动性能数据
表2 噪声数据
3 结束语
本文通过CFD 数值仿真技术对欧式烟机的风道系统进行了模拟优化,重点对风轮进行了重新设计,改善了烟机内部气流流动状态,实验表明新设计的风道系统提升了其空气动力性能,并有效的降低了噪声。
(1)风道系统改进后的烟机,实测风量为19.8 m3/min,相比改进前提高了14.5%,与仿真值的误差在10%。
(2)风道系统改进后的欧式烟机,在风量和改进前烟机一致均为17.3 m3/min 的情况下,其实测噪声为57.3 dB,相比改进前下降了2.2 dB。
(3)CFD 数值仿真技术所得风量、噪声数据与实验测量数据的误差在10%左右,能够在一定程度上为生产设计提供理论支持。