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宣钢原料场优化铁混料工艺实践

2020-11-27姜伟伟

商品与质量 2020年16期
关键词:下料圆盘配料

姜伟伟

河钢集团宣钢公司炼铁厂 河北宣化 075100

宣钢原料场投建于2007年,占地425.925亩,用于堆存烧结用的含铁原料。原料场供应铁混料模式分为两种,一是堆料机“人”字形铺料;二是圆盘直接供料。2015年后,使用的国外铁矿粉、国内精粉数量增多,单品种铁原料化学成分变化大,对铁混料化学成分的稳定造成制约,因此,取消铺料模式,改为圆盘直供铁混料。为了满足新生产模式的需要,原料场从设备技术改造,铁原料化学、物理成分的监测,调整铁混料配比三方面优化配料工艺,保证提升铁混料质量,并实现经济效益最大化。

1 技术措施

1.1 设备技术改造

(1)增加料仓料位在配料上位机的检测,控制合理仓位,保证下料量稳定。

(2)恢复新装卸矿小车的自动到位停车装置。

(3)完善新、旧配料系统趋势记录,趋势图记录延长至7天。

(4)旧配料系统应用新型秤皮带刮料器。相继对15个圆盘仓容、刮刀、出料口大小进行整改调整,在保证出料稳定的前提下,对称皮带运行的连续性、准确性、敏感性进行了认真测评,发现秤皮带在输送亲水性较强铁料时粘料现象严重,造成秤皮带零点不稳、跑偏、撒料、瞬时计量不准,从而造成供料量与实际配比不匹配。秤皮带粘料问题确认后,分别在1#-15#圆盘秤皮带头部安装了自制刮料器,基本解决了粘料问题,避免了因粘料造成的瞬时计量不准。(5)对小混料仓进行改造。快速清楚粘料,解决蓬仓难题[1]。

(6)对L1—L4临时受料口篦子孔尺寸进行了多次改造试验,在保证正常下料的前提下,篦子孔宽由200mm缩小至130mm—140mm,有效控制了下仓物料中的大块随物料进入配料系统。

(7)旧配料系统1#—15#皮带秤进行了更换。皮带秤体两侧安装把边,防止洒料。

(8)完善旧配料系统单圆盘下料量不足的集中自动停机功能,确保下料量按照设定量配料。

(9)将以前垂直的副溜子出口水平最低点位置,水平方向向溜体位移400mm,副溜子最高点位置不变,形成一个向溜体倾斜的副溜子。

(10)配合直供料模式,整改下料仓仓口。配料仓为不规则的倒立锥形,特别是在料仓下料口上部5米处左右料仓收口,使角度急剧变缓;由于冬季天气寒冷达-25℃,物料板结、粘仓主要是在这个位置。物料在此冻结后将很难处理,严重影响下料配比,从而影响铁混料化学成分稳定。为此对配料和临时下料口每个溜槽下料口上部5米处,加装一台SSJ-6型疏松机以解决物料板结、粘仓、蓬仓问题,并在此处仓壁外盘加12圈暖气管来保证料仓内部温度达到0℃以上。

(11)重新对蒸汽管网进行设计,对厂区各个厂房用气量进行校核,合理分配用气,蒸汽管网依照原路由铺设。在皮带通廊内铺设散热管道,做蒸汽伴热,对料仓圆盘以及杂矿仓做盘管保温,防止冬季粘仓。

(12)原料场料条内四个汽运临时受料口由于料仓结构不合理,并在室外裸露,冬季气温最低达时达-26℃,临时受料口受温度影响,精粉粘仓严重,下料困难。因此,必须对临时受料口及下料溜子进行改造,以满足冬季生产的正常需求。将四个汽运临时受料口料仓衬板更换为超高分子量聚乙烯板,料仓四壁全部装1.5KW振动器,料仓篦子孔改为200mm*350mm;每个料仓安装液压疏松机,以便精粉粘仓能够及时处理;料仓上方加装彩钢聚苯复合板防护棚,三面封闭,留出上料口,料仓加电热带包岩棉被进行保温。通过以上措施,即使在今年最寒冷的天气,气温降到-26℃,也未出现蓬仓。

1.2 优化铁原料管理、入仓控制

(1)铁原料进场前,严格把关,并进行预报分析(TFe、SiO2、CaO、MgO、TiO2、S、P、烧损及粒级组成、外观颜色),严禁不合格原料入场。

(2)按照标准堆放原料。外粉与国内精粉存放不同料条,标注名称,根据来料数量,确定占地大小。各物料间保持5m 以上的距离,保证物料在堆放和倒运过程中不混料。

(3)实行水分监测制度。每次配料前烘烤单品种含铁原料,确定当日入仓单种原料水分。

(4)重视入铁混料小矿种成分,比如小混料(包括氧化皮、红泥、球团矿等)、蒙古粗粉。对物料进行大堆取样、化验,待检验合格后才允许使用。

(5)做好铁混料化学成分后续监测。由主控人员对每天配出的铁混料TFe、SiO2、CaO、MgO等进行审核,超出标准范围的数据分析,通知烧结车间做出相应调整。

(6)掌握烧结矿分析,针对下游烧结矿质量,调整铁混料中单种原料的配比,满足烧结矿入烧需求。

1.3 严控配料过程

(1)完善工艺操作制度,严控上仓过程和配料过程技术操作和品种确认。

(2)合理安排单品种原料入仓。根据各原料配比多少和仓容,安排国内精粉料仓相邻,外粉料仓相近,占用两个或两个以上料仓的同种外粉灌入相邻或相近的料仓,缩短上料时间[2]。

(3)根据每天测量的单品种原料水分,变化当日单种原料配比,实现原料水分与配比的实时变化。

(4)每日监测下料趋势,根据趋势图的波动情况,调整配比,或者更换圆盘,保证下料畅通,出料配比准确。

(5)控制好各仓出料量,设置限定程序,出料不正常波动幅度超过5%持续时间超2分钟,系统自动停止出料。

(6)在不影响正常生产的情况下,控制出料料批,防止设备因满负荷运载出现洒料,影响配料过程和质量。

2 效果

宣钢原料厂优化了铁混料工艺后,实现了铁原料上仓、出料更加快速,配比更加准确,铁混料稳定率达到目标水平。2018年和2019年的铁混料稳定率分别为87.62%和88.33%,同时由于减少了精粉的二次倒运,每年节约倒运费170多万元[3]。

3 结语

通过以上技术改造措施,宣钢原料厂实现了产量增加和成本节约,取得了很好的社会经济效益,这也从一定程度上说明了这些改造措施的正确性和科学性。在今后的研究中,可以针对以上措施的具体应用条件进一步做规范性说明,以增强这些措施的适用性。总之,本文的研究成果可以为类似工程项目提供借鉴和指导,具有一定的应用推广价值。

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