柴油发电机组无法预热问题分析及故障处理
2020-11-27陆岩
陆 岩
(中车大连机车车辆有限公司,辽宁 沈阳 110000)
1 低温环境对柴油发电机组起动的影响
1.1 混合气体着火点下降
在低温环境冷起动的过程中,由于外界环境和发动机机体温度低,导致进入缸体内的雾化柴油和空气温度低,其形成的混合气体的着火点下降,致使低温起动性能下降。
1.2 燃料泄漏量增加
在低温环境下,柴油机的启动速度低于正常校准速度,活塞环和气缸壁之间的密封油膜尚未形成,降低了柴油机活塞环的节流效果,雾化柴油和空气在差压下进入活塞和缸套之间的间隙体积,通过活塞环缝泄漏进入曲轴箱。
1.3 起动力矩増大
在低温环境下,润滑剂粘度大,流动性差,油泵没有及时向每个运动零件表面注入润滑油,曲轴的转动阻力提高,使发动机起动更加困难。
1.4 蓄电池性能下降
铅酸电池的放电性能主要受电解质的影响。在低温环境下,电解液粘度增加,渗透性下降,内部电阻增加,电池的容量和终端电压都降低,最终引擎启动速度降低,达不到最低启动速度,柴油引擎无法启动。
2 柴油发电机组无法预热问题及故障处理
2.1 故障现象
运行人员在下午14 时30 分,开始对机组进行预热,冷却水初始温度18.2℃,16 时30 分和18 时30 分两次巡检均发现冷却水水温在逐渐上升,水温分别是25.3℃和37.7℃,直到晚上20 时20 分,巡检时发现冷却水水温降到预热前状态,水温20.3℃,加热器停止工作,用手触摸机组和加热器表面,无明显灼热感,打开控制箱发现热继电器RJ 动作,热继电器设置的保护定值为1A。运行人员对预热系统进行隔离,并报专业班组进行维修。
2.2 原因分析
柴油机使用的水套加热器为SRS2 型发动机水套加热器,是安装在发动机体外的一个小型不锈钢容器,容器有进、出水口,可供管路连接到发动机水套的上部和水箱的下部,形成新的循环水路。容器内装有电热装置和自动测温、调温装置,用于对容器内的水进行加热。通电后,当水温达到45℃时电路自动断开,低于25℃时自动接通电源进行加热。对柴油机2 只水套加热器进行检查,控制屏上水套加热器投用中,发现1 只水套加热器故障,1 只温度较低,柴油机本体温度接近环境温度。对故障的水套加热器进行更换,检查以往的维修记录,这一位置水套加热器已经多次发生故障。对柴油机冷却水回路进行检查,发现柴油机本体温度与环境温度相同,仅水套加热器连接管路温度约40℃,判断为水套加热自然循环回路中断。检查冷却水箱,目视未能看见水位。
对机组进行预热,检查电动泵三相运行电流均正常,加热器工作正常,运行半小时后,加热器突然停止工作,观察冷却水温与初始温度比较,无明显变化。仅仅加热器附件管路,温度变化明显。检查电动泵绕组直阻正常,无损坏,为了验证加热器控制箱内元器件,尤其是温控开关是否损坏,待加热器冷却后(约半小时),将温控开关2KT 调节至20℃,重新投入加热器,运行正常。经分析发现,冷却液重新装入机组后,电动泵内部会形成气阻,尽管泵在运行,但流量很小,加热器中的热量无法被冷却水及时带走,很快达到温控开关2KT 设定值,将加热器切除,机组内部冷却水大部分未被加热。
2.3 故障处理
将电源线拆除,拆解电机,发现电机无维修的价值,遂更换新购同型号规格电动冷却水泵一台,回装入系统管路中。为了更好对电动泵过流进行有效保护,将控制箱内原有热继电器更换为同品牌、保护定值为0.63A 的热继电器,按照电动冷却水泵额定运行电流的1.1 倍配置热继电器。
机械人员重新将冷却液通过膨胀水箱装入机组中,检查管路密封性良好,无泄漏。预热前检查测量电动泵对地绝缘电阻(三相绕组对地均大于0.5MΩ) 和绕组直阻值(U 相:132Ω,V 相:134Ω,W 相:132Ω),绝缘良好,绕组直阻不平衡度为1.5%,满足使用要求。开始对机组进行预热,检查电动泵三相运行电流均正常,加热器工作正常,运行半小时后,加热器突然停止工作,观察冷却水温与初始温度比较,无明显变化。仅仅加热器附件管路,温度变化明显。检查电动泵绕组直阻正常,无损坏,为了验证加热器控制箱内元器件,尤其是温控开关是否损坏,待加热器冷却后(约半小时),将温控开关2KT 调节至20℃,重新投入加热器,运行正常。
3 结语
通过对柴发机组冷却水预热工艺、加热器控制原理、电动泵缺相运行的透彻分析,预热过程电动泵电机长时间缺相运行,导致其电机绕组过热,进而电机烧坏、热继电器动作,引起加热器未达到预设温度而停止工作,造成机组无法预热的现象出现。将电动泵更换后,对机组预热、启动、带载性能进行试验,试验结果均满足要求,机组无法预热问题完成故障处理与验证。