不锈钢地铁侧墙点焊工艺优化
2020-11-27宁海石
宁海石
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 山东青岛 266111
1 传统不锈钢侧墙组焊工艺
1.1 组装工艺
侧墙组装工艺为:侧墙横梁、立柱利用侧墙骨架组焊工装,通过反装形式形成侧墙单元骨架。然后将侧墙骨架吊运至侧墙铺板台位,采用正装形式铺设侧墙板,完成侧墙单元组装。将侧墙单元吊运至侧墙单元点焊台位,采用侧墙单面点焊机完成侧墙单元点焊。
该工艺不足之处在于,工序流程长,占用厂房面积大,施工人员多。同时需要侧墙骨架组装和侧墙铺板两种工装共计6 套,工装通用性差,柔性化程度不高,不同项目、不同断面侧墙切换时需要新制、或者调整改造工装,工装改造费用高,工艺准备周期长[1]。
1.2 焊接工艺
侧墙骨架与侧墙板采用电阻点焊连接,主要以薄板为主,板厚组合通常为1.5mm +1.5mm,或1.5mm +2mm,采用单面点焊工艺,在侧墙单元单面点焊平台上使用单面点焊机进行焊接,焊接台位上铺有导电和散热较好的纯铜垫板,可以起到辅助电极的作用,一方面可以减少点焊分流对于点焊焊接质量的影响,另一方面较快的散热可以控制焊接变形和提高焊点的质量[2]。侧墙总组成主要采用双面点焊工艺,板厚组合通常为3mm +1.5mm,3mm +1.5mm +1.5mm 等,焊接难点不仅是板厚层数多,还存在板厚相差大,焊接时薄板容易出现熔深不够和焊核直径不够的现象。点焊参数设置不合理同样会导致焊点未熔合或未完全熔合;裂纹;气孔;缩孔;电极压痕过深、飞溅、过烧、熔透率不符合要求等缺陷。
2 不锈钢侧墙组焊工艺优化
2.1 组装工艺优化
2.1.1 工艺流程优化
将原侧墙单元组焊工艺流程:侧墙梁柱组焊→侧墙骨架铺板→侧墙单元点焊,优化为侧墙横梁与墙板点焊→侧墙梁柱与横梁弧焊,将侧墙单元组焊工艺由3 个工步优化为2 个工步,工艺流程缩短,台位占用厂房面积减少,施工人员数量减少。
2.1.2 工装优化
传统侧墙骨架组焊工装由垫板、定位块、手动压紧器组成,工装断面根据侧墙断面设计,侧墙断面变化以及项目切换时,侧墙骨架组焊工装需要更换垫板,以满足侧墙断面要求,工装改动量大费用高,费时费力,工艺准备周期长,同时工件定位采用手动压紧方式,生产效率低。
优化后的侧墙骨架组焊工装由18 组定位模板、4 组自动压紧装置、6 根滑轨组成。其中18 组定位模板中每组模板由加工模板、支撑梁、支撑柱组成,定位模板在4 根滑轨上根据侧墙单元大小随意调整间距,同时满足大、中、小侧墙单元组装;定位模板断面形式可根据不同车型不同断面角度进行柔性化调节,无需整体新制或者改造模板。自动压紧装置由横梁、支撑柱、压紧气缸、压紧头组成,自动压紧装置在2 根滑轨上自由滑动,根据需要滑动到待压紧部位,实现自动压紧;自动压紧装置亦可根据侧墙断面形式柔性化调整角度,以满足不同断面侧墙单元压紧[3]。
优化后的侧墙骨架组焊工装由6 套减少为1 套,工装的通用性强,柔性化程度高,并可根据侧墙单元大小和断面不同,柔性调节定位模板及自动压紧装置间距、角度,并实现自动压紧,提高生产效率、降低了工人劳动强度。
2.2 焊接工艺优化
(1)未熔合的解决措施。未熔合是较严重的缺陷之一,直接影响焊缝接头强度,尤其是疲劳强度。通常未熔合是由于热输入量不足造成,可通过加大焊接电流、电极压力或焊接时间加以改善。
(2)缩孔的解决措施。缩孔是由于电极压力不足,焊核液态金属由外向内凝固时,缩孔处得不到有效的填充而形成,可以通过加大电极压力、加长焊接前的预压时间来解决。
(3)熔透率的控制措施。熔透率是焊点质量是否合格的重要指标,过高和过低都会降低接头强度。JIS Z3140 中指出,焊核的熔透率应在20%-80% 之间。影响熔透率的因素较多,重要的有电流、焊接时间、电极压力、电极材料、电极形状等,电流、焊接时间、电极压力过大时易造成熔透率过大,电流、焊接时间、电极压力过小时易造成熔透率过小。上下电极材料不一致时同样易造成熔透率过大。
(4)过烧的解决措施。过烧后的焊点状态表面有铬碳化物沉积,影响无涂装不锈钢车体的商品化质量。过烧通常由于焊接时间太长、焊后冷却时间过短造成。
在实际生产中发生过烧的原因主要有:焊后冷却时间过短:应检查点焊设备的冷却水循环是否正常工作,保护气体流量是否正常。
(5)飞溅的解决措施。焊点焊接过程中出现表面和内部飞溅,会影响焊点的表面和内部质量。电流过大、焊接时间过长、电极压力过小、工件间间隙过大、焊点距工件边距过小、工件表面清理不足均可能引起飞溅。
在实际生产中发生飞溅的原因主要有:①工件间隙过大:不锈钢点焊工件一般为薄板折弯、压型件,工件折弯数量较多时,应优先保证点焊位置的尺寸,确保工件配合密贴。在焊接刚性较弱、焊点较多的工件时,应采用合理的点焊顺序,比如由中心向四周、间隔数个点焊跳跃的方式点焊。②工件表面清理不足:工件在下料时在工件表面会残留油污、铁屑等杂质,在点焊前必须将杂质清除,保证工件间、工件与电极接触面清洁。在焊接过程中应及时观察电极接触面状态,电极帽或电极前端有明显磨损或杂质时,应及时更换电极帽或研磨整形。③工件压力过小:随着点焊设备的使用,气缸等部件状态会逐渐产生变化,在出现频繁飞溅时,在排除其他因素后,应利用压力计、电流计对设备进行验证。④焊点距工件边距过小:手动点焊设备出现该现象多数是由于操作人员焊接手法问题,应提升操作人员的操作能力、责任心。如果为自动点焊设备出现该问题,应及时检查工件位置、工装及自动焊接程序。
3 结语
通过上述不锈钢地铁侧墙点焊工艺优化论述,可得到以下结论:①通过侧墙单元组焊工艺流程缩短、侧墙单元组焊工装通用性和柔性化程度提高,可实现侧墙组焊工艺优化,降低项目成本,降低劳动强度,提高生产效率;②通过优化焊接参数、优化板厚组合,可降低甚至避免焊接缺陷的产生。