甘泉线ZPW―2000R 型站内电码化日常维护与常见故障处理方法
2020-11-27王战友
王战友
包神铁路集团甘泉铁路有限责任公司 内蒙古鄂尔多斯 017000
随着甘泉铁路列车运行速度的提高,电码化的重要性愈加明显,机车信号对提高运输效率,减轻机车乘务人员劳动强度,保障行车安全十分重要。如何确保97 型25HZ 相敏轨道电路叠加ZPW-2000R 站内移频电码化地面设备的稳定可靠工作,缩短电码化故障延时,确保地面电码化信息连续不间断传递显得至关重要。
1 ZPW-2000R 型站内电码化的组成
甘泉线97 型25HZ 相敏轨道电路叠加ZPW-2000R 站内电码化系统由室内设备和室外设备两部分组成,其中室内设备主要包括发送器、功放器、发送调整组合电阻组合、发送采集器、防雷匹配单元、站内移频机柜、兰州大成全电子ZDM-2 型电码化接口模块、轨道及编码条件、室内隔离匹配变压器等组成;室外设备主要包括数字电缆通道、轨道变压器、匹配隔离盒、电感电容盒、扼流变压器、扼流连接线、补偿电容、钢轨通道以及电阻器等设备组成[1]。
2 技术标准
2.1 兰州大成全电子接收单元轨道模块
轨道电压有效值为15-18v,调整电压为18-26v,轨道接收端有效电压应不小于15v,允许失调角β 应在±30°。调整状态时,轨道继电器线圈上的有效电压应不小于18v。结合《维规》调整表对于电压参考范围:股道:18-21v;小于200m 的无岔区段:15.5v-18v;一送多受道岔区段:16-18v 最大不超过20v。
2.2 残压
用0.06Ω 标准分路线在轨道送、受端分路时,轨道继电器残压≤7.4v,电子接收器残压≤10v,应变时间小于0.5s。
2.3 轨道电路的限流电阻
(1)送电端限流电阻(Rx):
一送一受区段,送、受均设扼流变压器:Rx=4.4Ω
一送一受区段,送、受均无扼流变压器:Rx=0.9Ω
一送多受道岔区段,送、受均设扼流变压器:Rx=4.4Ω
一送多受道岔区段,送、受均无扼流变压器:Rx=1.6Ω
(2)受电端限流电阻(Rs):一送多受道岔区段设扼流变压器时用:Rs=2.2Ω,无扼流变压器的区段不用限流电阻。
(3)补偿电容设置:以股道长度1010m 为例,电容个数11 个,等距离长度△=L/Nc=1010/11=92m,股道两头△/2=46m。
2.4 入口电流
在电码化轨道区段,于机车入口端用0.15Ω 标准分路线分路时的短路电流,1700HZ、2000HZ、2300HZ 不小于500mA,2600HZ 不小于450mA。
2.5 轨道电路长度大于300m 时,应设补偿电容
载频1700HZ、2000HZ 补偿电容容量33µf,载频2300HZ、2600HZ 补偿电容容量33µf。补偿电容间距为100m,均匀设置。
3 轨道变压器变比的调整要求
25HZ 相敏轨道电路调整, 室外轨道变压器采用BG1-140/25:
3.1 变压器和钢轨间有扼流变压器
送、受电端变压器一、二次侧输出电压固定在一定电压档:一次侧使用Ⅰ1、Ⅰ4连接Ⅰ2、Ⅰ3(220v 档),二次侧使Ⅱ1、Ⅱ4(16v 档)。
主要器材构成与作用:
(1)电感电容盒HLC。在送电变压器的一次侧和受电变压器的一次侧均串接电感电容盒HLC,内部为一个2H 的电感和一个4µF 的电容串联。
(2)匹配盒HBP。在送受电端扼流变压器的信号圈侧,并接匹配盒HBP(安装在现场变压器箱中);主要元件由匹配变压器、电容器、压敏电阻组成。
3.2 变压器和钢轨间无扼流变压器
受电端变压器一、二次侧输出电压固定在一定电压档:一次侧使用Ⅰ1、Ⅰ4连接Ⅰ2、Ⅰ3(220v 档),二次侧使用Ⅲ1、Ⅱ3连接Ⅱ4、Ⅲ2(4.4v 档)[2]。
送电端输出调整按照区段类型的长度编制调整表,再根据调整表连接调试送电端输出电压,保证GJ 正常工作。
4 电码化轨道区段室内调整要求
ZPW.A-R 型功放器电压输出固定使用1 电平,在线测试输出电压为161.0-178.0V。根据机车信号入口电流的要求,来调整发送调整器的输出电压及股道电阻组合中的电阻值。
根据发码区段机车入口电流的调整需要,对室内调整变压器(防雷匹配变压器)BPFR—D2 进行粗调,调整范围U34/U12=U67/U12=0.4545/1;U35/U12=U68/U12=1.1/1 两 档, 一 般 采 用U34/U12=U67/U12=0.4545/1 一档。
5 ZPW-2000R 型站内电码化常见的故障处理方法
5.1 站内电码化室内地面设备故障案例与分析处理
故障案例1:室内发码配线错误。
故障现象: 某站10 道、11 道室外测试入口电流分别为105mA、83mA,室内匹配变压器调整无误。
故障分析:使用移频表测试电码化通道时发现配线错误,10 道、11 道各有一根发码线在执行柜模块处出现交叉配线,使用万用表校核配线及时更正后发码电路复原。
故障处理方法:如果出现室外测试入口电流小,特别是两个相邻区段入口电流调不上去,应当及时校核发码通道的配线是否正确,切忌盲目调高发送电压,应找出错误配线及时更正,消除地面设备错误发码隐患。
故障案例2:某站开站时出现发码电路送、受端设计错误。
故障现象:某站测试入口电流,接近轨远端电流3A,而S 进站处电流0.6A。
故障分析:列车压入电码化电路容易出现收不到地码,原因是发码电路设计出现错误,将SJG 发码端送到了接近轨的远端,所以在进行施工前一定要仔细核对图纸,防止发生类似问题,在室内分线盘更正配线,由施工单位与设计沟通改正图纸错误配线。
5.2 站内电码化室外地面设备故障案例与分析处理
故障案例1:相邻区段发码线配线错误。
故障现象:司机反映IAG 机车经常掉码。
故障分析:首先在室内测试发码电压是否正常,之后在轨道测试电流是否符合要求。
故障处理方法:分线盘测试电码化电压正常,故障在室外。现场测试IAG 轨面电压正常,发码和载频正常,测试机车入口电流发现只有175mA,甩开软线测试电缆箱盒内配线,发现IAG、1DG 发码线配线错误,改正后测试机车入口电流为980mA,故障恢复。
故障案例2:某股道列车占用另一股道开放时,占用股道地面显示正确,但列车错误显示成绿灯。
故障判断与处理:将股道信号电缆更换为星绞组对称综合扭绞电缆。占用股道时用移频测试表测试,测出股道的移频干扰信号,关闭股道移频输出,干扰信号消失。因发送盘功率可调,可以通过调整防雷变压器输入侧的串接电阻降低发送盘输出功率,消除干扰[3]。
故障案例3:移频功放器过载。
故障现象:某站出现移频报警。
故障判断与处理:控制台出现站内移频故障报警,将入口电流进行标调,调整范围统一调整在500-800mA,设备恢复正常。
6 结语
ZPW-2000R 型站内电码化是一个较为复杂的系统,在机车及时运行的过程中,提升电码化故障应急处理能力,缩短电码化故障的延时显得尤为重要。文章着重探讨了ZPW-2000R 型站内电码化的组成、ZPW-2000R 型站内电码化常见的故障。希望通过此文,大家共同研究探讨,为设备维护提出可行性方案。