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水蒸气对DOC 氧化NOx 的影响

2020-11-26

小型内燃机与车辆技术 2020年5期
关键词:管式水蒸气尾气

王 杰 高 章 赵 凯 赵 朕

(1-中国汽车技术研究中心有限公司 天津 300300 2-中汽研(常州)汽车工程研究院有限公司)

引言

随着国民经济的快速发展,机动车已经成为人们不可或缺的出行和生产工具。柴油车凭借其输出转矩大,工作稳定,耗油量低,因此被各大领域广泛应用[1-2]。与汽油车相比,一氧化碳(CO)和碳氢化合物(hydrocarbon,HC)占柴油机排放物的比例较低,但是氮氧化物(NOx)与颗粒物(particulate matter,PM)占柴油机排放物比例明显较高,其中PM 的排放是汽油机的30 倍到60 倍[3-4]。因此,如何整治柴油机排放污染,便成为重中之重的问题。

针对国六排放标准,现主流柴油机后处理技术路线都包含DOC+SCR[5]。柴油机DOC 可以使NO 有效转化为NO2,调节SCR 入口处NO2/NOx的比率,从而促进SCR 快速反应。然而在实际柴油机排气组分中存在水蒸气,导致催化剂存在水中毒的潜在危险。因此,本文针对柴油机尾气排放组分的特点,研究并分析了水蒸气对DOC 催化剂氧化NO 性能的影响。对优化柴油机后处理器,控制柴油机尾气排放,具有一定的指导意义。

本文基于模拟实验平台,试验所采用的DOC 催化剂为常用的贵金属Pt 负载催化剂。通过DOC 氧化NO 的试验,探究了不同反应温度及模拟5%H2O 存在下对DOC 氧化NO 性能的影响;最后,利用试验对比分析了在有无H2O 环境下DOC 氧化NO 的性能差异。

1 模拟气试验装置

通常用模拟气试验来模拟并分析气源对催化剂性能的影响常用手段,该方法有利于对催化剂反应机理进行深入探究。相关试验装置示意图如图1a 和现场布置图1b 所示。可以看出该平台主要由3 个部分组成:标准高压气源、质量流量控制柜及减压阀等组成气体供给系统;管式炉、温控仪、精密注射仪和石英玻璃管等组成反应系统和红外尾气分析仪、气体池和与气体池配套的温控仪等组成气体检测及数据采集系统。通过设置质量流量柜上的数值,可以为反应提供所需气体的不同流量浓度;温控仪探头紧靠催化剂测量反应后气体温度;双温区管式炉可精确且快速调节反应装置的温度,从而实时监控试验温度变化情况。

图1 试验装置图

试验系统中的相关仪器列于表1,试验系统所采用的气体信息见表2。

表1 模拟气试验所用设备

表2 模拟气所用气瓶信息

2 试验操作

2.1 标定气源

在试验开始前,首先要利用肥皂水检查试验系统进行密封性。检测方法如下:将自行构建的装置连接后,向反应器中通入N2,在连接端处滴入肥皂水,观察有无气泡生成。若出现气泡则表明装置存在漏气密封性差,需要重新组装装置以达到密封性相关要求;若无气泡产生,表明装置密封良好可进行后续试验。

首先打开N2气瓶的减压阀,再开启质量流量控制柜N2管路阀门,向反应池进行10 min 通气,待电化学传感器显示的各被测量稳定时进行校零处理。校零后,打开N2、O2和NO 管路的阀门,分别通入N2(平衡气)+10%O2+194×10-6v/v NO,控制240 mL/min 的反应总流量。根据试验所用气体浓度,计算出各气路流量为:8 mL/min NO+208 mL/min N2+24 mL/min O2。待反应出口处的NO 体积分数测量值稳定在650 mL/min 附近时,同时设置标定值与气源值相等,即完成相关的标定过程。

2.2 试验预处理

称取少量催化剂置于石英玻璃管反应器中,并用石棉网对玻璃管两侧密封,固定在管式炉中热电偶所对应位置,进行整体检漏操作。然后对双温区管式炉进行调节,升温至450 ℃再通入时间为10 min的10%O2。待相关数值稳定后,从质量流量控制柜中通入N2混合气对催化剂进行约30 min 的吹扫工作,使相关反应装置中不含其他杂质组分,达到试验所需的初始工作状态。

预处理结束后,进行水蒸气对DOC 氧化NO 试验:首先设定双温区管式炉的升温速率让其以10 ℃/min 对反应装置进行加热并在100 ℃、200 ℃、300 ℃、400 ℃和500 ℃的恒定反应温度下进行试验。气体经标准高压气瓶、减压阀和质量流量控制柜流出,向双温区管式炉中的石英玻璃管中通入20 min 的N2(平衡气)+10% O2+194 × 10-6v/v NO(总流量240 mL/min,8 mL/min NO,24 mL/min O2,208 mL/min N2)反应气,在石英玻璃管中与催化剂发生反应。在探究5%H2O 环境下试验时,利用精密注射泵向双温区管式炉中的石英玻璃管中注水,通过计算控制水蒸气氛围在5%vol,注入水速度为0.01 mL/min。在进料区利用加热带对注射的水进行加热至100 ℃以上,并将催化剂置于双温区管式炉中距进料区较远的一侧,保证注射水汽化及与混合气混合均匀。反应后的混合气随后依次进入气体池和红外尾气分析仪,最后经排气管排出。将红外尾气分析仪与计算机分析软件相结合,实现对气体定量分析。待红外尾气分析仪上显示的数值稳定在650 mL/min 后用系统软件记录相关数据,随后重复上述步骤进行余下反应温度下的试验。

3 不同反应条件下DOC 氧化NO 影响分析

3.1 反应温度对DOC 氧化NO 的影响

表3 为不同温度以及有无水存在下DOC 催化剂氧化NO 效率表。在试验开始的前5 min 内没有通入氧气,其原因是为使NO 气氛能在玻璃反应管中稳定。贵金属Pt 催化剂的NO 转换率随温度的变化曲线如图2、3 所示。由图可见,不论是在有无水蒸气存在的条件下,试验在100 ℃~300 ℃范围内,催化剂的NO 转换率随温度提高显著上升,尤其当温度为300℃时,试验所用贵金属Pt 催化剂的NO 转化效率达到最高,在无水蒸气存在情况下NO2含量可达到510×10-6v/v,转化效率为78.4%;在5%水蒸气存在情况下NO2含量可达355×10-6v/v,转化效率为56.6%。在温度为100 ℃时,催化剂氧化NO 的性能最差,只有约10%的转化率。在温度低于300 ℃时,受到热力学的影响催化剂的活性性能较低,在随后催化剂活性随温度的升高而显著提升,NO 氧化效率显著上升。在温度高于300 ℃时,随着温度升高,催化剂氧化NO 出现下降趋势。这是因为NO 反应是可逆放热的,在高温情况下不利于反应进行,并且二氧化氮对金属铂具有覆盖形成不易脱除的氧单层,抑制了NO在贵金属活性位上的氧化[6],使得NO 转换率在温度升高反而出现了下降趋势。

表3 NO 氧化效率 %

图2 不同反应温度下无水时DOC 氧化NO 试验结果

图3 不同反应温度下有水时DOC 氧化NO 试验结果

3.2 水蒸气对DOC 氧化NO 的影响

在每次试验开始的前5 min 内没有通入氧气,其原因是为使NO 气氛能在玻璃反应管中稳定。有无水存在情况下对不同反应温度下NO2体积分数的对比如图4~8 所示,由图可知,在100 ℃、200 ℃、300 ℃、400 ℃、500 ℃反应温度下,水蒸气的存在对催化剂氧化NO 存在一定抑制作用,且均在反应时间开始6 min左右时,抑制作用明显。表3.2 为水存在下对不同温度NO 氧化具体抑制率。由表3.2 可知,水蒸气的存在对于催化剂氧化NO 存在约20%~30%的抑制影响。其中温度在100 ℃、200 ℃、400 ℃、500 ℃时的各个抑制效果分别为21.4%、19.9%、30.4%、27%。在温度为300 ℃时,抑制效果最明显达到30.9%,这可能是因为热力学平衡和水蒸气存在共同作用的结果。

表4 水存在下对不同温度NO 氧化抑制率

图4 100 ℃下对比情况

图5 200 ℃下对比情况

图6 300 ℃下对比情况

图7 400 ℃下对比情况

图8 500 ℃下对比情况

相关研究表明,水对催化剂活性具有抑制作用,对其原因分析总结在以下方面:

1)H2O 会吸附在催化剂表面的微孔和活性位上,阻碍NO 在催化剂活性位上的吸附,导致NO 氧化效率降低;

2)水蒸气与NOx形成的酸类也会阻塞催化剂吸附位,阻碍NO 在催化剂吸附位上的吸附。

3)水蒸气与NO 和O2在催化剂吸附位上竞争吸附,使得NO 吸附量下降,导致NO 氧化效率降低[7-9]。

4 结论

由于柴油尾气组分中一般含有约5%左右的水蒸气,这对柴油机后处理器中催化剂存在水中毒风险,导致催化剂无法正常工作,增加尾气排放污染。基于上述问题本文使用DOC 中常见贵金属pt 负载催化剂,通过模拟气试验,探究反应温度与水蒸气对DOC 氧化NOx的影响,得出以下结论。

1)无水情况下,在100 ℃~300 ℃氛围内,催化剂氧化NO 的效果随温度的升高而显著上升,并在300 ℃时氧化NO 值达到了最大为510×10-6v/v,而5%水蒸气情况下NO 值为355×10-6v/v。在超过最佳工作温度后,受热力学平衡影响,随反应进行活性数量以及氧空位逐渐饱和的共同作用下,NO 的氧化效率下降。

2)水蒸气存在的情况下,NO 氧化效率出现了较大下降,说明水蒸气会抑制NO 氧化成NO2,当温度为300 ℃时抑制效果达到了最大为30.9%。

以上结论表明:为使得催化剂氧化NOx效率最高,应尽可能将DOC 反应温度控制在300 ℃~500 ℃左右的温度区间内,且尽可能减少排气中水蒸气的组分,这对提高经DOC 反应后尾气中NO2的浓度,有利于SCR 系统中NOx的转化,从而控制柴油机NOx排放具有显著意义。

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