电磁灶元器件温升的优化
2020-11-24刘志伟梅阳寒熊长炜张良超张伟文
刘志伟,梅阳寒,熊长炜,张良超,张伟文
(东莞职业技术学院 机电工程学院,广东 东莞523808)
0 引 言
由于家电行业发展的需要,竞争对手相继推出二级或一级能效的产品。一方面是解决成本压力太大的问题,另一方面是在技术方面需要突破。为适应市场的竞争,某公司必须重视二级能效的应用平台研究,加快技术突破的进程,为二级能效新机型的研究打下基础。
目前,大部分厂家的电磁炉产品热效率大部分标定为86%,待机功率大都可以满足2 W 以内,可达到三级能效要求。其中待机功率控制在2 W 以内,主要是电路工作时的待机消耗,基本上可以不增加成本的基础上满足能效要求[1-3]。而提高热效率涉及的因素较多,均会涉及电路板成本上升,因此如何提高热效率是各厂家开发和研究的重要问题[1-3]。很多电磁灶厂家纷纷对电磁灶的能效提升进行研究,希望能降低生产成本和提高能效等级,以增加产品销售的“亮点”。
本文围绕GB21456-2014《家用电磁灶能效限定值及能效等级》的标准要求,从系统的角度对家用电磁灶能效提升的关键技术进行研究。提出元器件温升余量平衡法,通过对电磁灶发热最大的元器件的温升测试,对照元器件的温升上限值,对元器件的材料和参数进行优化选择,节省的材料成本用于增加主回路的关键元器件的导电性能,以提高整个电磁灶的热效率。
1 温升测试要求
在规定的测试条件下,选择覆盖加热区域的最小规格标准锅(标准锅底部直径大于线圈盘有效直径),测量加盖标准锅的质量;将相应标准锅置于冷态被测电磁灶加热单元中心,测试75 K 的温升,记录消耗的电能量E。试验环境温度为25 ℃,线圈盘≤140 K,电感≤120 K,IGBT表面≤60 K,电源线≤50 K,涤纶电容≤50 K。
控制好主回路的关键发热元器件的发热:控制好扼流圈、电容、桥堆和IGBT 的发热。每部分电路的参数都会影响到电磁灶的工作状态,影响热效率,而且这几部分参数非常复杂[4-5]。
经测试得到各元器件的温升,如表1 所示。当前电磁灶存在问题,温升余量不均衡,线圈盘和IGBT 温升余量过大,一定程序上造成材料的浪费。而扼流圈的温升过高,安全性不足,容易出现安全隐患。
表1 优化前温升数据
2 结构优化设计
2.1 关键元器件布置
针对而扼流圈的温升过高,202#锅具加热时为116.8 K,余量只有3.2 K,安全性较差,容易出现安全隐患。涤纶电容1 在202#锅具的温升为46.5 K 也是临近极限值,所以对扼流圈和涤纶电容1 的位置进行重新布置,与其它电容之间的位置隔开,不处于散热片和其它电容的下风处,以免散热片和电容的热量导致扼流圈的温升上升。三个电容与扼流圈一字排开,温升较低的电容放在散热片的背后(如图1),以追求电磁灶主回路上元器件整体温升的平衡。
图1 主回路关键元器件布置
2.2 散热风道改进
改变部分关键元器件的参数并进行元器件的温升对比试验(如图2),然后再进行改变风道结构进行试验,线圈盘的温升为110.1 K,有29.9 K 的余量,可以减小线圈盘的用料,把降低的成本用于增加影响热效率的元器件材料。IGBT 表面有19.6 K 的余量,在风道风量分配方面可以适当减少。为了降低扼流圈和涤纶电容1的温升,需要对散热风道进行改进。对于这两个元器件,把它们放置在靠风道的中间处,改进散热效果。
图2 风道优化设计
2.3 线盘结构优化
电磁加热依靠线盘产生高频振荡电流波形,在金属锅具上产生涡流而发热,所以系统的三大件是主板、线圈盘和锅具,三者匹配好才是一个完美的系统[6-7]。对关键组结构(如线圈盘和散热器等)进行改进,改善线圈盘发热,降低线圈盘的电阻阻值,提高Q 值,降低温升,增加磁条长度和磁通量以解决磁条的均衡和漏磁等问题[6-7]。影响线圈盘的因素有:1)线圈盘材质。铜材质线圈盘具有自身的热损耗小的特性,其Q 值比铝线盘要大,R 值比铝线盘小,所以在同等条件下,铜材质线圈盘热效率要高。2)绕线股数。绕线的股数越多,导线的横截面积增大,线圈盘的阻值降低,减少自身发热的损耗。3)磁条分布。磁条分布是否均横、是否有漏磁现象和磁通量是否足于屏蔽磁力线,将影响经过加热锅具磁力线,从而影响有效的加热效率。4)线盘结构。绕线和磁条的摆放,影响线盘的散热和磁力线的分布等。
经反复调整,确定了优化后的参数:线径×股数×圈数=0.37 mm×28 股×28 圈。磁条数为8 根,电感量L=(100±5)μH。
3 实验结果及分析
采用不同的烹饪锅具,对优化后的电磁灶进行综合试验,得到表2 所示的结果。元器件的温升,线圈盘和IGBT 温升余量适当减小,但均在合格的范围内,由于线盘结构和材料的优化,总体成本下降。
表2 优化后温升
4 结 语
通过温升平衡方法,针对电磁灶最高温升的元器件通过风道优化的方式进行优化,降低了元器件的温升,温升余量从3.2 K 提高到14.7 K。同时对线盘的结构进行优化,在保证品质的情况下降低了线盘的材料成本,完成电磁灶的优化设计。