一起较为罕见的变压器吊轴位置油箱箱壁开裂故障案例
2020-11-23成东辉
摘要:本文介绍了一起不寻常的变压器油箱箱壁开裂进水故障案例。通过对故障原因进行分析,判断为因焊接瑕疵导致变压器吊轴位置封闭加强铁长期积存水分,当水分积存到足量时,在冬季因水结冰、体积膨胀而将产品油箱箱壁顶裂,从而引发变压器油箱内部进水。文章对该故障案例的处置方法及改进措施一并进行了介绍,可为类似案例产品处理提供经验借鉴。
关键词:变压器;油箱;开裂
中图分类号: 文献标识: 文章编号:
一、概述
某变电站用主变压器(型号:ODFPSZ-250000/500)为国内某变压器厂1996年生产,做为备用相一直在A变电站注油存放。2017年12月初充氮运到B变电站拟带电投运。
2017年12月6日该产品内检时,发现对应变压器高压侧右侧吊轴部位的油箱内壁有一道圆弧型裂口(见图1 a-b)。仔细观察,有水渍及污物从裂口处进入油箱内。
二、现场修理过程
由于产品急待投用,经紧急商议研究,决定产品在现场进行修理。
在整个修理过程可分为两个过程:1)对开裂位置吊轴进行修复消缺。2)对器身进行干燥处理,消除进水带来的影响。
1. 对开裂位置吊轴进行修复
1.1 打开变压器人孔后充干燥空气,将箱底残油清理干净。对开裂处周圍箱壁反复擦拭,确保无残油。
1.2 对开裂部位先用面团挤在缝隙上铺平,然后用干净薄钢板罩在面团上,四周利用强力磁铁将其固定,以防止外面补焊时异物进入器身。
1.3 去除油箱外部吊轴、加强铁等,直至露出开裂的油箱壁。
1) 首先焊割油箱外部吊轴挡板(参见图1)。切割过程中从吊轴管腔内流出大量冰水混合物。
2) 然后焊割吊轴部位的U型加强铁(参见图1画线范围),同样有大量存水流出。
3) 切割U型加强铁后,先割除三个筋板加强铁(参见图1红圈处),并沿着U型加强铁把吊轴割断,一并割除吊轴钢管内部十字加强铁。
1.4 为保证油箱内壁平整,在开裂的箱壁外侧焊接一翘点,利用撬杠让变形箱壁复位。箱壁钢板复位后,再使用氩弧焊焊接箱壁裂缝,之后用钢丝刷清理干净,涂防锈底漆。
1.5 以上完成后,在外箱壁开裂处增加16mm厚圆钢板封焊加强,刷试漏液,确保不渗漏。
1.6 把提前补做的吊轴焊接在原位置,焊接筋板加强铁(三个),并在槽型加强铁开豁处补焊完整。最后焊接吊轴挡板,对新补的U型加强铁焊缝用砂轮打磨,保证外观美观。涂防锈底漆、面漆。
1.7 处理完成后进入油箱内部,把面团、薄钢板及强力磁铁一并去除,用阿拉尔特胶封堵开裂部位的缝隙,避免注油后浸出异物。对烧损部位的油漆用砂纸打磨干净,刷涂内壁漆。
1.8 清理异物、清点带入工具后产品进行后期工艺处理。
2.产品后续工艺处理
因有积水进入变压器内部,内检时测量变压器夹件绝缘电阻值偏低,夹件绝缘电阻为40MΩ。在对箱底内部残油彻底清理后,测量夹件对地绝缘电阻368 MΩ,铁芯对地绝缘阻4.1 GΩ,夹件对铁芯绝缘电阻8.4 GΩ。
为了更好保证产品质量,决定对变压器采用箱底加热抽真空方法处理夹件绝缘电阻偏低问题。主要过程如下:
1)在箱底放置电加热电炉子,使用温度仪表监视,控制箱底温度不超过80℃。电炉子放置时尽量靠近对应变压器铁心垫脚位置。同时对变压器进行抽真空处理。
2)采用以上措施后,产品夹件绝缘电阻正常,产品带电运行正常。
三、故障原因分析
在修理过程中,发现吊轴管腔内部及U型加强铁内部均有积存的冰水混合物;而经仔细查看,发现吊轴处U型加强铁顶部角焊缝有1处气孔缺陷(见图3 a-b);吊轴挡板已现轻微鼓出变形(参见图1-a)。
根据以上现象,分析这起较罕见的吊轴位置油箱开裂故障的原因如下:
该变压器油箱上的U型加强铁均为封闭结构。由于焊接瑕疵,受温差变化影响,吊轴部位U型加强铁内部与外界空气之间长期存在着“虹吸”现象,导致吊轴位置U型加强铁内部空腔不断从图9焊接气孔处吸入雨水、露水、雾水或潮湿空气等。该产品作为备用相在长期露天存放过程中,导致U型加强铁及吊轴管腔内充满积水。在该产品从A变电站放油后充氮运输到B电站待安装过程中,因近期天气突然变冷,变压器内没有油传导温度,且该吊轴部位位于背光面,吊轴处U型加强铁内部积存的水份因结冰体积膨胀,使其周围的钢板等受力变形。
经查证吊轴结构图纸,吊轴封板及内部十字加强铁厚度均为20mm,而变压器油箱箱壁厚度为10mm,可见箱壁处最为薄弱且为焊接面,所以在同等受力下,箱壁吊轴焊道位置发生开裂。
四、改进措施
为防止再次出现类似问题,对其它位置吊轴及U型加强铁进行钻孔排查,确认内部是否有积水。
经打孔后发现:4个主吊轴有三个内部有水,全部22个油箱U型加强铁有9个内部也存有积水。
为彻底解决本台产品加强铁进水问题,经商议决定现场对该变压器采取以下加强措施:
1、在吊轴挡板部位及U型加强铁各焊接1个试漏嘴子,内部充入氮气对外部焊道进行试漏,发现漏点及时补焊、清理并打磨;
2、重新充氮气,二次试漏直至无渗漏点,将试漏嘴子剔除、补焊、打磨、清理并补漆。
3、在加强铁及吊轴挡板合适位置钻螺纹孔,用适配螺栓封堵,可实现定期放水、放气。
参考文献
[1] 徐泽宏,林马俊,孙法文.某110kV变压器吊芯大修后两起故障分析及处理[J].硅谷,2013,6(10):98+138.
作者简介:
成东辉(1974年生人),男,高级工程师,长期从事变压器制造工艺方面的研究工作。