机场跑道真空联合堆载预压技术研究
2020-11-23中铁十六局集团第三工程有限公司浙江湖州313000
袁 鸿 (中铁十六局集团第三工程有限公司,浙江 湖州 313000)
1 引言
在我国东部沿海地区存在着大量的软土地基,软土层厚度普遍在20m~30m之间[1]。在该地方修建机场,最大的困难就是要克服机场飞行区下的软土地基问题,减少工后沉降量,确保飞机起降安全。软基处理技术发展到现在为止,已经有很多的比较成熟的施工工艺,像水泥搅拌桩、强夯法、换填垫层+土工格栅结合冲击压实法、堆载预压排水固结法、真空预压排水固接法等。针对机场飞行区这种大面积的软土地基处理,水泥搅拌桩法成本太高,强夯法及换填法处理深度不够,堆载预压排水固结法工期太长,真空预压排水法固结法由于真空度在传递过程中损失极大,加固质量无法保证。因此,本文以德清莫干山机场跑道建设为例,结合真空预压和堆载预压的优点,形成真空联合堆载预压施工方法,该方法既缩短了工期又提升了加固效果[2]。
2 工程概况
德清莫干山机场飞行区等级为1B,采取目视飞行。建设内容包括跑道、站坪以及两条与跑道相连的垂直联络道等,工程占地面积约21万m2。
该机场位于湖州市德清县雷甸镇。场地为堆积地貌冲积湖积平原,场地内分布有大量水塘。其主要地基土物理力学指标及相关参数如表1所示。
根据工程勘察报告显示,该场地的主要特点:
①淤泥层深厚,淤泥质粉质粘土厚度达30m,土层压缩性高,在回填土和飞机荷载作用下工后沉降大;
②现场现状分布有大量水塘,塘底水系连通,必须先行将水塘进行处理后方可进行下一步地基处理;
③飞行区内现状地势较低,平均只有1.8m,结合地基沉降考虑,与场地设计标高相差2.7m,后期场地回填需要大量宕渣,同时该部分宕渣作为附加荷载,加剧了工后沉降。
3 软基处理方案
考虑机场后期填土较多,堆载预压填料不卸载,用于场地土方回填,堆载高度对工程造价影响不大,决定采取真空联合堆载预压施工技术处理该软土地基。处理方式如图1所示。
图1 地基处理标准剖面图
根据地质资料,③-1淤泥质粉质粘土层承载力特征值为55kPa,而3.5m高填土荷载约为63kPa,超过天然地基容许承载力,故需分级堆载。加载步骤及加载曲线分别见表2及图2。
3.1 主要工艺流程
图2 加载曲线图
图3 真空联合堆载预压施工工艺流程图
真空联合堆载预压的主要施工顺序如图3所示。
3.2 真空预压
3.2.1 平整场地
全部跑道区域按标高1.8m进行平整处理。对范围内的沟塘进行抽水、清淤、回填,对较高的田埂进行推平,并清除范围内的地表耕植土、杂草及树根等杂物。推平后的场地由中间往两侧放坡,并在四周挖好排水沟,也可利用压膜沟进行排水。
3.2.2 摊铺砂垫层
先铺30cm砂垫层作为工作面,由于近年政府加大环保力度,禁止开采天然砂砾石,故排水垫层材料采用中粗砂垫层,垫层要求有良好的渗透性,渗透系数不低于10-2cm/s,含泥量不超过3%,粒径为0~5cm。为避免土工膜被刺破,需将表层树枝、贝壳及尖棱石子等清除干净。
主要地基土物理力学指标及相关参数 表1
真空堆载联合预压时间及荷载表 表2
监测仪器数量、方法和频率 表3
3.2.3 排水板插设
排水板为C型板,宽度×厚度为10cm×0.45cm,等边三角形布设,间隔1.2m。排水板打入土中18m深,顶端留有40cm并横向埋入膜下30cm的中砂垫层内。插板机拔出时,所带出的泥土需用中粗砂回填密实以减少真空度损失。排水板打设如图4所示。
3.2.4 布设监测点
分别在跑道区域布置沉降板、真空表、水位管和孔压观测孔,孔压孔内按3m间隔埋入孔压计(从地表下3m开始布置),并在中间布置水位观测管,各监测仪器数量、方法和频率见表3。
3.2.5 铺设滤水管
真空滤水管管径ф60mm,滤水孔直径ф6mm,孔间距5cm,呈三角形或梅花形布置,管外包裹一层80目尼龙网,外层包裹土工布一层。滤水管水平均匀铺设,排距7m,最外层滤水管距真空预压区边线2m,滤水管之间用钢丝软管连接,连接要牢固,连接处需密封。跑道一侧预留接口,以便与膜外管路相接。
3.2.6 铺设真空膜
真空膜从上至下依次为:1层400g/m2长丝无纺布、3层PVC密封膜、1层150g/m2编织土工布+1层400g/m2长丝无纺布。密封膜采用聚氯乙烯塑料薄膜加工而成,抗拉强度:纵向≥18.5MPa,横向≥16.5MPa。每边大于真空预压区6m,埋入四周开挖的压膜沟内,膜上覆土1m左右。真空膜铺设如图5所示。
3.2.7 安装并调试真空泵
每1000m2配置一套真空泵。真空泵安装好后,先进行试抽,检查机械运行状态、真空系统的密封情况等。真空泵设备如图6所示。
3.2.8 抽真空
真空抽吸运行过程中,持续不断观察膜下真空度,要求膜下真空度≥80kPa,如果真空度不够,应检查膜与管路系统的密封情况、密封膜破裂漏气情况,以及真空装置的运行情况,并采取补救措施。抽真空总时间为92天。
3.3 分层堆载预压
抽真空满30天后堆载0.5m厚中粗砂垫层以保护密封膜,然后分层堆载2.7m的碎石土。每层检测压实度,压实度符合要求后方可堆载下一层,直至全部堆载完成。三级荷载共存62天。
4 监测结果
①实测最大地表沉降计-1018mm,110天后沉降趋于稳定。
②通过孔压计观测,120天后平均应力固结度为88%,大于设计的应力固结度80%。
③加载50天后地下水位下降趋于稳定,累计下降5m。
图6 真空泵安装调试施工图
④开始抽真空后,真空度在24h内增加到60kPa,预压期间,平均真空压力在85kPa,大于设计要求的80kPa。
5 施工检测
地基处理结束后,在具有代表性的真空预压分区分别进行了平板静载荷试验,现场十字板剪切强度检测,钻孔取土检测,静力触探检测以及压实度检测。
5.1 静力触探
静力触探的侧阻和端阻统计值见表4。
由表4可知,地基处理后跑道区域淤泥质粉质粘土层的端阻标准值提高了20%,侧阻标准值提高了20%。
5.2 原位十字板剪切
地基处理后跑道区域③-1淤泥质粉质粘土层十字板原状土剪切强度统计表见表5。
由表4可知,地基处理后跑道区域淤泥质粉质粘土层的十字板原状剪切强度为31.95kPa。满足设计要求。
地基处理前后跑道区域双桥静探统计值对比表 表4
地基处理后跑道区域原位十字板强度统计值 表5
地基静载荷试验汇总表 表6
P-S曲线和S-lgt曲线图 表7
飞行区跑道区域③-1淤泥质粉质粘土层各项指标统计值 表8
5.3 地基静载荷试验
根据对跑道区域#PB1地基测点进行慢速维持法静载试验,得到了荷载与沉降数据,并将上述数据绘成P-S曲线和S-lgt曲线。#PB1测点的试验数据见表6,曲线图见表7。
从图表和曲线可以看出:
跑道#PB1测点按规范加载到第二级荷载40kPa时,承压板累计沉降量为0.88mm;当加载到第十级200kPa时,承压板累计沉降量为24.78mm。整个加载过程中,P-S曲线和S-lgt曲线均正常,沉降速率稳定,根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011),跑道#PB1测点的地基极限承载力可达200kPa,符合设计要求[3]。
5.4 钻孔取土和室内土工试验
地基处理后飞行区各区域③-1淤泥质粉质粘土层的含水率、湿密度、比重和孔隙比等物性指标以及固结快剪粘聚力和摩擦角等强度指标统计值,见表8。
由表8可知,地基处理后跑道区域淤泥质粉质粘土层含水率降低了9%,密度增加了3.0%,颗粒比重基本不变,孔隙比降低了16%,粘聚力增加了17.1%,内摩擦角增加了14.1%。
5.5 压实度检测
在塘渣回填的过程中,对跑道区域进行了22批次共124点压实度检测,各点压实度均满足设计要求。
6 结论
①真空联合堆载预压技术中堆载预压弥补了传统真空预压真空度损失大的缺点,而真空预压解决了机场大面积堆载预压土方的卸载问题。同时,真空预压水平铺设的真空管可起到一定的加筋作用,减少不均匀沉降。
②本技术符合绿色施工要求,施工效率高,方便无污染,然而软土的固结是一个漫长的过程,真空卸载后土体还在慢慢地变化,可能还存在欠固结的情况,仍需通过进一步实践深入研究,发掘其广阔的应用空间。