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陕西省交口抽渭灌区张家排水站水泵机组选型浅析

2020-11-19刘锦锋张晓锋

陕西水利 2020年9期
关键词:混流排水泵扬程

刘锦锋,张晓锋

(陕西省交口抽渭灌溉管理局,陕西 渭南 714000)

1 泵站概况及存在问题

张家排水泵站位于渭南市大荔县张家乡李家村南,孝排干沟入渭处,渭河防洪大堤里程桩44+310、渭於10 断面上游,控制排水面积13.67 万亩。内设东、西两个分站,共安装6 台泵组,总装机功率885kW。泵站设计流量5.1 m3/s,设计净扬程8.044 m。东站 1982 年 9 月开工,1983 月 11 月建成。安装 3 台20sh-28 双吸离心泵,配套3 台JS117-6 型115 kW 电动机。装机功率345 kW,设计抽排流量1.80 m3/s。西站1988 年春季开工,1990 年7 月建成。安装3 台32Sa-19D 双吸离心泵,配套3台JS138-10 型180 kW 电动机。装机功率540 kW,设计抽排流量3.30 m3/s。

张家排水站经过三十余年运行,主泵泵体、导叶体、叶片多处均产生了不同程度的汽蚀,泵轴、轴瓦、轴套磨损严重,填料密封破坏,影响水泵正常运行;水泵效率与泵站效率降低,出水流量减少;机组振动剧烈、噪音大;电动机绕组绝缘老化,运行温升温度都超过规程规定。设备带病运行,若遇洪涝灾害,不能保证正常除险排涝。为使泵站达到设计要求,充分发挥其效益,急需对水泵进行更新改造。

2 泵站设计流量及扬程

2.1 泵站设计流量确定

根据交口抽渭灌区一、二期排水设计资料,排水标准按10 年一遇三日连续最大降雨100 mm 产生的地下径流进行设计,设计径流模数为0.055 m3/(s·km2),则设计流量Q=F×M=13.67×104×667×0.055/106=5.01 m3/s。F 为流域面积,km2;M 为径流模数,m3/(s·km2)。

2.2 拟采用高程

结合工程实际,拟定进水流道底面维持原高程不变即为334.903 m;进水池地板高程332.903 m;电机层地板高程338.753 m;机房外地面高程338.303 m。根据《陕西省渭河全线整治规划及实施方案》,渭河渭南段堤将加高加宽,为使穿堤管道敷设与将来的防洪堤改造设计参数相衔接,本次拟对张家排水泵站更新改造工程所在堤段进行加高加宽。依据规划及实施方案中该段防洪堤设计参数,站外堤顶高程为346.913 m(较原高程345.503 m 抬高1.41 m)。出水池底高程338.695 m(较原高程335.976 m 抬高2.719 m);堤顶出水管中心高程344.43 m(较原高程343.947 m 抬高0.483 m);出水池管中心高程339.795 m(较原高程337.176 m 抬高2.619 m)。

张家排水泵站所处渭河段50 年一遇设计洪水位为343.73 m。堤顶出水管中心高程344.43 m,初拟管径Dg1000 和Dg800,从而计算得堤顶出水管底高程为343.93 m 和344.03 m,分别高于50 年一遇洪水位0.2 m、0.3 m。

2.3 设计净扬程

①进水水位

按张排站前干沟设计断面计算得:当设计流量Q=5.01 m3/s时,对应水深为1.70 m;当最小流量Q=0.72 m3/s 时,对应水深为0.70 m。张排站进水流道底高程为334.903 m,则:设计下水位=进水流道底高程+ 设计流量对应水深- 过闸栅损失=334.903+1.70-0.20=336.403 m;最低下水位=进水流道底高程+最小流量对应水深- 过闸栅损失=334.903+0.70-0.20=335.403 m。

②出水水位

设计上水位取堤顶出水管管顶高程,即:700HLB-10(-2°)设计上水位 =344.43+0.50=344.93 m;600HLB-11(-4°)设计上水位=344.43+0.40=344.83 m。

③净扬程计算

700 HLB-10(- 2°):Hmax净= 设计上水位 - 最低下水位=344.93-335.403=9.527 m;Hmin净= 设计上水位- 设计下水位 =344.93-336.403=8.527 m。

张家排水泵站原堤顶出水管底高程343.447 m,管径Dg1000,原设计上水位为管顶高程即343.447+1.0=344.447 m,原设计下水位为336.403 m,原设计净扬程=344.447-336.403=8.044 m,因此,本次计算所得设计净扬程8.527 m 比原设计净扬程高出0.483 m。

600 HLB-11(-4°):Hmax净= 设计上水位 - 最低下水位 =344.83-335.403=9.427 m

Hmin净=设计上水位- 设计下水位=344.83-336.403=8.427 m

3 泵站水泵电动机组选型论证

3.1 参选方案

依据泵站设计流量及扬程,通过分析计算,提出三种可供比较的方案,分别为:方案Ⅰ(原泵型方案),即选用3 台20sh-28 及3 台32Sa-19D 卧式离心泵;方案Ⅱ,选用2 台900ZLB-50 及 2 台500ZLB-8.6 立式轴流泵;方案Ⅲ,选用 3 台700HLB-10(-2°)及 2 台 600HLB-11(-4°)立式混流泵。

3.2 方案比较论证

方案比较论证见表1。

表1 张排泵站水泵选型方案论证对比表

方案Ⅰ(原泵型方案),即选用 3 台 20sh-28 及 3 台32Sa-19D 卧式离心泵。该方案虽流量满足规范要求,但水泵效率为81%,偏低,能源单耗为4.39 kW·h/(kt·m),偏高,故此方案不合理。

方案Ⅱ,选用2 台900ZLB-50 及 2 台 500ZLB-8.6 立式轴流泵。该方案虽流量满足规范要求,但大小机组流量搭配不甚合理,运行不灵活,且水泵效率为80.9%,偏低,能源单耗为4.35 kW·h/(kt·m),偏高,故此方案不是最佳方案。

方案Ⅲ,选用 3 台 700HLB-10(-2°)及 2 台 600HLB-11(-4°)立式混流泵。该方案总流量5.21 m3/s,较所需流量5.01 m3/s 大3.99%,满足规范要求,大小机组搭配合理运行灵活,水泵效率为86%,较高,能源单耗为3.88 kW·h/(kt·m),较低,各项指标较理想。

交口灌区共建有任排、西排、张排、柳林四座排水泵站,装机29 台套,除张排站安装6 台卧式泵组外,其余3 座泵站均安装立式泵组。从立式泵组及卧式泵组数十年的运行管理情况来看,立式泵组启动不需排气充水,启动方便迅速,启动时间一般在10 s 以内,占地面积较小,要求泵房平面尺寸较小,管路短,水头损失小,动力机安装在上层,便于通风,有利于防潮、防洪;而卧式机组启动前需进行排气充水,启动时间较长,一般在5 min 以上,占地面积大,要求泵房有较大的平面尺寸,水泵吸水管路长、水头损失大,泵组安装位置较低,容易受潮、受淹,影响安全运行。由于灌区汛期降雨量较集中,产流量较大,要求水泵迅速启动投入运行及时将暴雨产生的田面积水排出,以减少作物淹水时间和淹水深度,保证作物正常生长,且泵站扬程较低(小于10 m),结合灌区实际及多年运行经验,立式泵组较卧式泵组更能适应排水泵站安全高效运行的需要。另外,采用立式机组有利于防汛期间与其他排水泵站之间备品备件互用。综上所述,方案Ⅲ明显优于其它各方案,故方案Ⅲ为推荐方案。

依据所选定的水泵轴功率、转数、电压等级等技术参数,按照《泵站设计规范》(GB/T 50265-2010)和《泵站改造工程设计大纲》,700HLB-10 (-2°) 混流泵配套 YL2-315M-8 型 185 kW电动机,600HLB-11(-4°)混流泵配套 YL2-315M-6 型 132 kW电动机。

3.3 水泵工作点确定

以下只列出方案Ⅲ即 3 台 700HLB-10 (-2°) 及 2 台600HLB-11(-4°)立式混流泵工作点的详细计算,其他方案的参数计算从略。

(1)装置阻力参数(计算过程略)

①700HLB-10 (-2°) 混流泵:S=0.91 s2/m5;②600HLB-11(-4°)混流泵:S=1.73 s2/m5。

(2)水泵运行工况计算

700 HLB-10(-2°)混流泵机组:①最大扬程时,确保淹没深度、不汽蚀、不过载及安全稳定运行。经计算当Hmax净=9.527 m时,Qmin=1.15 m3/s,h损=1.203 m,H设=10.73 m,N轴=144 kW,η泵=84%。②设计扬程时,确保电机不过载及安全可靠运行。经计算当 Hmin净=8.527 m 时,Qmax=1.23 m3/s,h损=1.377 m,H设=9.90 m,N轴=139 kW,η泵=86%。见图1、图2。

图1 700HLB-10(-2°)水泵性能曲线图

图2 700HLB-10(-2°)混流泵工作点确定图

600 HLB-11(-4°)混流泵机组:①最大扬程时,确保淹没深度、不汽蚀、不过载及安全稳定运行。经计算当Hmax净=9.427 m时,Qmin=0.72 m3/s,h损=0.897 m,H设=10.32 m,N轴=86 kW,η泵=85%。②设计扬程时,确保电机不过载及安全可靠运行。经计算当 Hmin净=8.427 m 时,Qmax=0.76 m3/s,h损=0.999 m,H设=9.43 m,N轴=83 kW,η泵=85%。见图3、图4。

图3 600HLB-11(-4°)混流泵特性曲线图

图4 600HLB-11(14°)混流泵工作点确定图

(3)所需流量与泵站流量校核

700 HLB-10 (-2°) 混流泵:1.23 m3/s×3=3.69 m3/s;600HLB-11(-4°)混流泵:0.76 m3/s×2=1.52 m3/s;泵站总流量为5.21 m3/s,与所需流量5.01 m3/s 略偏大,满足规范要求。

(4)在设计工况下,机组能源单耗和装置效率

700 HLB-10(-2°)混流泵:η装=69.2%,e=3.94 kW·h/(kt·m);600HLB-11(-4°)混流泵:η装=70.3%,e=3.88 kW·h/(kt·m)。

4 结语

2013 年,张家排水泵站更新改造工程完成,经过这几年运行,水泵装置效率明显提高,能源单耗明显下降,从平均6.13 kW·h/(kt·m)下降到3.88 kW·h/(kt·m),平均每年节约电能32 万kW·h,年节省电费22 万元。泵站工程实施以来,逐年抽排地下水,改善当地盐渍土地质量,对提高粮食生产能力做出巨大贡献,经济效益显著。

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