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浅析大坳水库除险加固工程围堰方案变更

2020-11-12张树德张雄亮

湖南水利水电 2020年5期
关键词:除险围堰导流

张树德,张雄亮

(湖南百舸水利建设股份有限公司,湖南 长沙 410007)

1 工程概况

岳阳县大坳水库位于东洞庭湖水系新墙河二级支流饶港河中游,地理位置为115°20′~113°11′,北纬27°0′~29°2′。坝址坐落于湖南省岳阳县饶村乡莲花村大坳组“V”型河谷口上,距岳阳县城50 km。水库大坝属于浆砌块石重力坝,于1965 年动工兴建,1966 年6月建成,水库枢纽工程由大坝、灌溉发电引水管、放空底涵、坝后电站等组成。

2 施工导流

2.1 除险加固设计情况

对大坝放空底涵、灌溉发电引水管及坝体裂缝修补等除险加固项目,需要在水库坝前修筑围堰导流施工,导流工程在水库放空水后进行,导流时段在枯水期。

2.2 施工导流标准及工期安排

根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2004)的规定,导流临时建筑物级别为5 级,相应的土石类导流建筑物设计洪水标准重现期为10~5 年。考虑到导流建筑物失事后对本工程工期影响较大,选择10年一遇作为导流建筑物设计标准,相应的设计流量为21.7 m3/s。选择10 月至次年4 月作为本工程导流时段。

根据工程项目的轻重缓急等,确定施工总工期为24 个月。本工程第一年7~9 月完成施工准备工作,包括防汛及上坝公路改造、场内三通一平、一期施工围堰等工作。

第一年10 月至第二年4 月中旬完成各项主体工程,包括底涵加固、大坝灌浆、灌溉发电引水管、坝体裂缝修补、溢流段拆除重建、金属闸门及启闭设备安装等。第二年4 月中旬至第二年5 月底完成扫尾工程。

3 围堰方案的优化变更

3.1 原围堰设计方案

施工围堰为不过水均质土围堰,一期围堰放空底涵处围堰顶高程92.29 m,顶宽3.5 m,围堰顶高程高于当时施工水面0.3 m,迎水面坡比1∶2.0,背水面坡比1∶2.0,迎水面铺设彩条布及袋装粘土,透水层做深层水泥土搅拌桩防渗墙,厚0.25 m。二期围堰灌溉发电引水管处围堰顶高程91.5 m,顶宽3.5 m,迎水面坡比1∶2.0,背水面坡比1∶2.0,迎水面铺设彩条布及袋装粘土,透水层做深层水泥土搅拌桩防渗墙,厚0.25 m。

3.2 变更围堰设计方案

3.2.1 方案变更原因

按大坳水库除险加固工程施工图计算一期围堰土方量,约为3 万m3。施工期来水流量为1.0~1.2 m3/s,即每天来水量约为8.6 万m3,假设不采取任何导流措施,水位上升速度为2~2.5 m/d,由于围堰土方量较大,围堰土方填筑加高速度将落后于水位上升速度,根据大坳水库实际情况,底涵开闸放空水后,依据实际地形优化原有围堰结构形式及导流施工方案,可以增加围堰安全性、稳定性、减小工程量、减小投资,建议变更围堰施工方案。施工单位制定出新方案后,经过工程建设、设计、监理等参建单位的研究决定,一致同意对围堰施工方案进行变更。

3.2.2 方案变更

根据实际地形,围堰布置于大坝右岸靠上游30 m处,修筑方向为自东向西,至大坝左岸山体凸出部位,设计堰顶高程为89 m,堰脚高程为80 m,底宽为23 m,堰顶宽度为5 m,围堰内外坡比均为1∶1,围堰长度约为187 m,填筑方量约为16 778.87 m3,木桩间距1 m,分3 排,梅花型布置,下至强风化层,上至85.00 高程处;围堰施工临时通道约为200 m。围堰填筑后在围堰内侧开挖排水明沟,排水沟挖深1.0~1.5 m,宽度2 m,并间隔50 m 设集水坑,用泥浆泵排除围堰内的积水。具体布置如图1。

图1 变更围堰平面示意图

根据施工现场实际情况,开闸放水后,库区内淤泥较多,围堰施工时首先进行抛石挤淤处理。经底涵闸放水后,水库内水流冲刷自然形成了一条排水沟,围堰填筑至85 m 高程处时,在排水沟中和靠近右岸库脚边埋设5 根A650 mm 的特制钢管,特制钢管进水口安装阀门,特制钢管的作用是作为围堰施工时的临时导流,当底涵闸室混凝土浇筑时关闭闸阀止水。

围堰土料使用库区内弃土和附近土料场土料进行围堰填土施工,为防止围堰产生位移,对堰脚打松木桩或杂木桩施工;填土施工时,分层填筑,分层碾压,为防止围堰渗漏,在围堰全段面铺设彩条布,彩条布外摊铺粘土;对迎水面堰脚处进行抛石护脚处理,防止水流冲刷。背水面打深集水井进行集中抽水。

当围堰填筑至87 m 高程时,在围堰右岸靠近临时道路处埋设一根混凝土管溢洪道,溢洪道直径1 m。

当围堰填筑至89 m 高程时,准备3 台55 kW 离心泵抽水机,将水抽送至发电洞泄出导流。

3.2.3 施工导流验证

1)根据雨量站1997~2001 年共5 年统计,11 月份、12 月份、1 月份最大降雨量172.9 mm,大坳水库集水面积为8×107m2,即月总来水量为:8×107×0.111=8.88×106m3;每秒来水量为:8×107×0.111/30/24/3 600=3.44 m3。

2)特制导流钢管A650 mm 过水表面积为0.33 m2,流速拟定为2 m/s,过水流量为0.66 m3/s,4 根钢管导流量为3.30 m3/s。

3)3 台55 kW 离心泵流量为0.87 m3/s。

4)溢洪道过水面积为:3.14×0.5×0.5=0.785 m2,流速拟定为2 m/s,即过水流量为1.57 m3/s。综上所述:导流量为3.30+0.87+1.57=5.74 m3/s,远大于来水量3.44 m3/s,满足最大泄洪要求。

5)大坳水库死水位蓄水量为8×105m3,经推算围堰施工允许储水高程为88 m,可储水6×105m3。

按目前来水量约9.3×104m3/d,若不进行抽水,需6天达到围堰允许储水高程,若3 台离心泵排水量为7.5×104m3/d,即每天储水量为1.8×104m3,即储水至围堰允许高程时间为:6×105m3/1.8×104m3=33.33 天,低涵闸室加固工程施工期为10 天,此时间满足低涵安全施工。因此,围堰堰顶高程设计为89 m 可行,围堰方案满足施工安全要求。

4 原方案与变更后方案分析

4.1 围堰工程投资

通过工程量计算对比,围堰变更后的土方填筑工程量比原设计少,总投资比原合同方案少了445 446.32元,变更后的方案更加便于施工,经济更合理。

4.2 施工效果分析

变更后的围堰,通过抛石挤淤,在堰底通过打木桩的方式对围堰基础进行处理,保证了围堰整体的安全稳定;增加围堰施工过程中的临时导流设施,利用抽水泵导流的方式,在整个工程施工过程中,水库内的蓄水量能控制围堰安全的范围内,能保证工程的安全。增加导流设施后,可以相应改变围堰的结构型式,减小土石的用量,使工程在安全可靠的前提下,既方便施工,又减小工程投资。

事实证明,变更后的围堰设计方案完全符合工程安全要求及施工导流要求,施工导流围堰按计划提前完成,运行安全稳定,未发现有渗漏现象。目前大坳水库除险加固工程的围堰施工部分已经全部按时完成,并已拆除施工围堰。

5 结 语

目前中小型水库除险加固工程正在加快进行,且工程项目多、投资大、工期短、任务紧,有些设计方案有可能未全面考虑到实际情况,不符合安全、高效、经济的原则,应根据施工中遇到的实际问题采取最优的设计施工方法。岳阳县大坳水库除险加固工程围堰导流施工过程中,根据实际情况,因地制宜,通过变更优化设计,制定了更安全可靠的方案,节省了投资,按工期完成了任务,保证了汛期工程防洪度汛的安全。

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