Φ4.2x12.5m 双滑履水泥磨瓦温高检查处理
2020-11-06杜易
杜易
青海盐湖海纳化工有限公司 青海西宁 811699
1 存在的问题
青海盐湖海纳化工有限公司甘河水泥厂水泥生产线有两台Φ4.2x12.5 水泥磨自投产以来,环境温度在20℃以上时,经常出现托瓦温度过高跳停现象(温度超出上限70℃),且有漏油现象; 针对以上问题,为保障生产,采用压缩空气进行强制降温,效果不好,造成漏油严重;为减少漏油问题,采取更换8 ㎡板式换热器为10㎡板式换热器,没彻底解决滑履漏油和发热问题[1-2]。
2 通过现场检测分析原因
(1)滑履顶点标高复测:复查履带两端顶点标高,相对标高差不超过1mm。
(2)四片瓦座相对标高检测:
检测方法:用水准仪测测4 片瓦座的相对标高。检测数据:
进料端左侧:27 mm 进料端右侧:30.5mm 出料端左侧:28.5 mm 出料端右侧:29.5mm
3 四片滑履底板对角线跨距检查
检测数据:
横向中心线(左侧)11809mm 横向中心线(右侧)11809mm
对角线(进左至出右)12170mm 对角线(进左至出右)12180mm
跨距(进料端)2961mm 跨距(出料端)2969mm
原因分析:水泥磨滑履进料端基础出现不均匀沉降,造成进料端滑履底板相对标高及对角线跨距发生变化,在运转过程中由于磨筒体的热膨胀进料端滑履轴承无法自由活动,两侧的铜夹板直接与履带摩擦而产生托瓦发烧现象,见图2。
4 问题处理
(1)开凿进料端滑履瓦座二次灌浆基础,调整滑履瓦座基础水平偏差及相邻瓦座标高偏差;对角线及跨距偏差在保持磨筒体中心线偏差不超过0.5mm 的情况下略作调整,但因出料端基础不开凿,对角线偏差无法调整到≤±1mm。以综合调整到最小值为最终标准。
(2)对4 片滑履托瓦都进行刮研。托瓦的刮研在安装中被放在很重要的位置,但由于现场条件限制,很多安装公司只注重了刮而忽略了研,为了时省钱只是用倒链拉起后在滑履上来回晃动,好似蜻蜒点水,这样的配研接触点均是假点,刮出的瓦再好也只是表面文章。正确的方法是:托瓦重新安装到原位,通过辅传转磨在重载条件下研磨,瓦面与滑履面充分接触,只有这样的接触点才是真点,刮出的瓦才是有效的[3]。
(3)对8 片铜夹板也进行刮研抛光打磨。铜夹板起到固定出料端 滑履的作用 ,把合在托瓦上,它的刮研往往被人们忽略 ,这样很容易造成局部高点的摩擦使托瓦发热 ,正确的方法是:托瓦安装到位后 ,铜夹板在相关侧配研 ,然后将高点刮除 ,把合后测量夹板与滑履间尺寸,间隙在 O.2 ~0.4m m 之 间 ,如果不符合要求 ,应加入垫片 ,保证滑履运转间隙。
(4)对出料端滑履瓦座底板进行抛光打磨。轴承座滚动体和限位块用油石研磨。在自由状态下滑履轴承能在底板上自由活动。
5 处理后效果
在处理过程中充分注意到了一些细节的处理 ,托瓦发烧的问题基本上已经解决。