天楼地枕水电站机组增容改造实践
2020-11-05卲明华
卲明华,陈 渊
(国电恩施水电开发有限公司,湖北 恩施 445026)
天楼地枕水电站位于湖北省恩施市屯堡乡境内,装机容量25.2 MW(4×6.3 MW)。水轮机额定水头80.2 m,额定流量9.39 m3/s,额定功率6.57 MW。坝址控制流域面积1 906 km2,平均流量56 m3/s,引水渠道全长6 336 m,设计引用流量42 m3/s。该电站至今已运行25年,由于受当时水轮机选型、技术、材料等因素限制,机组运行工况恶劣,设备老化严重,定子线棒绝缘多次击穿,水导油槽甩油严重,水轮机空蚀、磨损严重,效率降低,出力达不到额定值。
1 机组存在问题和改造的思路
1.1 水轮发电机组存在的问题
该电站投运时间长,目前机组存在以下问题:
1)定子线棒老化,绝缘降低。
2)绕簧式空冷器铜管漏水严重、已封堵多处铜管。
3)导叶关闭不严、水导密封检修频繁、水导油槽甩油严重。
4)转轮空蚀、磨损都十分严重,部分转轮叶片出水边背面脱块、掉落。经过多次处理,改变了转轮叶片原有的型线结构,机组效率也大幅度下降。
5)水轮机导叶为悬臂式结构,导叶间隙偏大,漏水严重,停机时较大的漏水量使机组处于惰转状态,必须关闭蝶阀才能够停机。
6)水轮机水导油槽甩油严重,每次开机时都要加油,平均每次加30公升左右,运行期间根据情况也要加油,每年耗用透平油1 200公升左右。
7)水轮机主轴密封为橡胶平板式结构,汛期由于泥沙含量多,密封易破损,需停机检修,平均每年检修3次。
1.2 增容改造的思路[1-3]
保证电站的引水系统不变的状况下,对水轮发电机组进行改造,机组额定出力由改造前的6.3 MW增容到7.0 MW,机组综合效率提高。
发电机更换定子线棒后,提高绝缘水平,由B级提高到F级。
不改变厂房水工建筑物,包括压力管道,机墩砼机构;不改变机组埋入部件,包括水轮机蜗壳、基础环、尾水管等。
不改变机组中心线、不改变原机组主轴的连接方式、尺寸等。
2 增容改造方案
2.1 机组改造前后发电机主要参数
原水轮机型号为HLA153-LJ-100,发电机型号为SF6300-10/2600。
机组改造前后发电机主要参数见表1。
表1 机组改造前后发电机主要参数表
2.2 增容改造后发电机主要部件机械强度校验[4]
2.2.1 定子
发电机的扭矩随容量成正比变化,但定子的最危险状态在三相突然短路时的冲击力矩,该力矩与输出功率成正比,与X″d成反比。根据计算,cosΦ为0.8,当功率为6.3 MW时,X″d=0.21,增容改造后cosΦ为0.8,当功率为7.0 MW时,X″d=0.22,因此,增容到7.0 MW时冲击力矩变化如下:
即冲击力矩增加6%,对定子各部分的强度、焊缝应力影响较小,定子机座仍在安全范围内。
2.2.2 转子
转轴:发电机增容量为11.1%,增容前后发电机参数基本一致,因此水轮发电机组主轴综合应力约增加11.1%。根据国家标准,主轴设计时应力在2.5倍以上,因此仍然有较高的安全系数。
转子支架与转轴:转子支架通过轮毂与转轴热套,靠热套配合来传递扭矩,而传递扭矩的配合力与容量成正比,配合力增大,转子轮毂与主轴的配合最小紧量变大,使安全系数减小约11.1%。由于设计时发机电传递扭矩的安全系数均高于设计规范,因此本发电机仍具有较高的传递裕度即安全系数。
转子支架各部分应力:转子支架各部分应力高区通常为各焊缝,这些应力最大值发生在磁轭打键时和飞逸转速时,热打键配合力通常按分离转速设计,本机分离转速值及飞逸转速均未改变,故这些应力也将保持不变。换言之,增容到7.0 MW后,转子支架各部分应力值仍与6.3 MW时相同。
磁轭、磁极冲片最大应力:由于增容时转子未更换任何部件,同时机组飞逸转速未增大,因此增容前后磁轭、磁极冲片最大应力不变。
2.2.3 空冷器
改造后的空冷器为新型翘片式,冷却效率提高15%,满足要求。
其他:下机架、上机架等,外载荷基本上没有发生变化,所以,原设计的刚强度仍适应增容需要,且与增容前具有相同裕度。制动条件没有发生变化,所以,刹车制动系统也等同于6.3 MW状态。
2.3 水轮机改造[5]
1)选择高性能转轮,提高水轮机出力。由于不改变水轮机现有流道和固定导叶高度,仅更换水轮机转轮,根据中国水电科学研究院的研究成果,JF2258B型比较适合替代HLA153型转轮,高效区更加宽广,空化系数低,飞逸转速低。
出力特性:根据新旧转轮特性,计算在水轮机出力限制线水轮机的出力,JF2258B型转轮替代HLA153型转轮后,水轮机出力明显提高,在相同水头下最大出力提高了11.4%左右。
效率特性:根据转轮特性曲线分析,JF2258B型转轮效率特性总体上要优于HLA153型转轮,在额定水头80.2 m的情况下,当出力大于5.9 MW时,JF2258B-LJ-100型水轮机效率明显优于HLA153-LJ-100型水轮机。
表2 水轮机改造前后转轮模型对照表
空蚀特性:新转轮的吸出高度Hs=0,现有水轮机高程能满足要求。
2)主轴密封。工作密封采用接触式自补偿型密封结构,在运行中对密封元件的磨损可进行自动调整。
3)导轴承。水导轴承采用稀油润滑抛物面筒式轴承瓦,自调性好,运行稳定,承载力大,摆度小。
4)导水机构。导叶有3个自润滑支承轴承,导叶的水力矩特性具有自关闭的趋势。
2.4 技术参数比较
1)渠道引水流量比较:原机组额定流量9.39 m3/s,改造后的机组额定流量10.09 m3/s,只增加了0.7 m3/s的流量,改造后4台机组总的流量为40.36 m3/s。引水渠道引用流量是42 m3/s,渠道过水量满足改造条件。
2)电气参数比较:经计算,改造后四台发电机组额定出力由6.3 MW增加到7.0 MW,原6.3 kV断路器、主变压器,110 kV断路器等电气设备均满足机组改造要求。
3)调保计算:经计算,改造后调保计算满足改造要求。
4)调速性能:经计算,改造后机组满足过速试验要求,满足甩负荷试验要求。
2.5 经济、环保效益比较
1)改造后每台机组年增发电量370万kW·h。
2)改造后每台机组年节约透平油1 200公升。
3)减少检修维护产生的效益:改造前平均每年需检修水导密封3次,每次检修需8 h。改造后,不仅减轻了维护人员劳动强度,节约了维护成本,同时增发电量约16万kW·h。
4)原水轮机转动油盆甩油严重,改造后解决了这个问题,减少了对下游河流的油污染,保护了环境。
3 增容改造后运行情况及效果
由于该电站为引水式电站,为保证经济效益,该电站分别在20116年至2019年每年冬季枯水期改造一台机组。改造后机组额定出力达到7.0 MW,单机运行时最高出力达到7.3 MW(见表3),多机同时运行时单机出力达到7.15 MW。机组运行瓦温(见表4)、振动(见表5)等各项技术数据均在标准范围。
表3 机组改造前后出力比较表 MW
表4 轴承瓦温度值表(负荷7 MW) ℃
表5 上机架振动值表(负荷7 MW) μm
4 结 语
通过改造,天楼地枕水电站机组的出力明显增大,解决了长期以来水导油槽甩油严重、水导密封检修频繁、导叶关闭不严等问题,不仅提高了设备的安全可靠性,减少了运行及维修费用、减少了机组的检修时间,增加了发电量,提高了经济效益,还大大降低了工人的劳动强度。
引水式电站机组增容改造可在枯水期实施,不影响电站的正常发电。由于原基础设施没有任何变动,施工方便简单、工期短,天楼地枕水电站的改造可供同类型电站改造借鉴。