煤巷锚杆支护设计及数值模拟
2020-11-05张建军
张建军
(山西阳城阳泰集团小西煤业有限公司,山西 晋城 048000)
全煤巷道在掘进过程中破坏了原煤体应力平衡状态,使煤岩体内应力在巷道开挖空间进行释放。地应力在释放时对巷道围岩产生破坏作用,在巷道围岩内产生松动圈,围岩产生应力显现现象,主要表现在两帮收缩、底板鼓起、顶板下沉破碎等。煤矿巷道中主要采用锚杆、锚索、钢棚、注浆等支护方式进行围岩维护,但是在实际支护中由于对巷道煤岩体破坏程度了解不够,支护措施对围岩破坏区无法进行有效支护,导致支护效果差,无法满足巷道安全快速掘进需求。本文以小西煤矿3107巷为例,合理分析了巷道围岩破碎情况,并采取合理的锚杆支护措施。
1 概况
山西阳城阳泰集团小西煤业有限公司3107 进风顺槽位于井田一盘区西翼,巷道设计长度1200 m,巷道断面规格为宽×高=4.5×4.0 m,巷道掘进煤层为3#煤层,煤层平均厚度为4.0 m。3#煤直接顶为细粒砂岩、砂质泥岩,局部为粉砂质泥岩、泥岩或泥质粉砂岩,平均厚度为4.5 m;基本顶为灰色细粒砂岩、泥岩互层,平均厚度为7.45 m。
3107 进风顺槽沿3#煤层顶底板掘进,施工巷道北部为3107 回风顺槽(已掘进到位),东部为一盘区轨道巷、胶带大巷、回风大巷,南部为3107胶带进风顺槽(已掘进到位),西部为回采煤层。由于3107 进风顺槽与3107 胶带进风顺槽间隔预留煤柱宽度为20 m,3107进风顺槽布置在应力集中区,且巷道为全煤巷掘进,受应力影响巷道围岩煤体稳定性差,围岩破碎严重,支护效果差。
2 围岩观察分析
为了深入了解3107 进风顺槽围岩破碎情况,决定对围岩煤体施工窥视孔,并对其孔壁成型情况进行观察。
2.1 窥视孔布置参数
(1)在3107 进风顺槽共计布置两组测点,分别位于巷道开口处以及巷道掘进20 m 处。每组测点布置三个窥视孔(1#、2#、3#),其中1#、2#窥视孔布置在巷帮上,3#窥视孔布置在顶板上。
(2)1#窥视孔为左帮窥视孔,2#为右帮窥视孔,1#、2#孔布置在距顶板1.5 m 处巷帮上,孔直径为32 mm,深度为5.0 m,窥视孔垂直巷帮布置。3#窥视孔布置在巷道中部顶板上,钻孔直径为32 mm,深度为8.0 m,垂直顶板布置。
2.2 窥视孔孔壁观察
(1)窥视孔施工完毕后,采用钻机对钻孔进行吹屑,吹屑时间为3~5 min。吹孔后保证孔内粉尘散去,以免影响孔内能见度及窥视效果。
(2)吹孔完成后,采用CHK7.2(B)型钻孔成像仪对窥视孔孔壁进行观察。先将钻孔窥视仪探头与安装杆连接、传输线与测位仪连接,然后将探头插入钻孔,观察不同深度围岩应力破碎情况。
2.3 窥视结果分析
(1)顶板情况。顶板钻孔窥视录像显示,顶板往上1.2 m 范围内泥岩局部存在裂隙;在1.2~4.27 m范围内内岩体较完整,仅存在一条较小的裂隙;在4.27~8.0 m 范围内岩体未出现破坏现象。整体来说,顶板围岩完整性较好。
(2)右帮。右帮煤体钻孔窥视录像显示,在钻孔深0~0.4 m 处,破碎明显,呈块状破碎状态;0.4~1.5 m 处煤体破碎程度高,完整性差;1.5 m 范围外煤体破碎程度较低,整体完整性好。
(3)左帮。左帮煤体钻孔窥视录像显示,在左帮钻孔深度0~1.7 m 范围内煤体完整性好;在1.7~2.0 m 范围内,煤体破坏严重;在2.0 m 范围外,煤体破碎程度较低,整体完整性好。3107 进风顺槽围岩整体破碎情况断面示意图如图1 所示。
图1 3107 进风顺槽围岩整体破碎情况断面示意图
3 锚杆(索)支护设计
3.1 支护方案
3.1.1 巷帮支护
(1)通过施工窥视孔对巷帮围岩观察发现,在左帮垂直深度1.5 m 范围内煤体破碎严重,在右帮垂直深度2.5 m 范围内煤体破碎严重。所以决定对左帮采用长度为2.0 m、直径为20 mmHRB335 型螺纹钢锚杆。锚杆屈服强度为335 MPa,抗拉强度为490 MPa,拉断载荷为153.9 kN,延伸率为16%,每排布置4 根,间距为0.9 m,排距为1.0 m。
(2)为了适应右帮大变形围岩条件,提高支护与变形围岩的耦合作用,决定对右帮采用长度为2.5 m、直径为20 mmHRB500 型螺纹钢锚杆。锚杆屈服强度为500 MPa,抗拉强度为670 MPa,拉断载荷为254.7 kN,延伸率为16%,每排布置4 根,间距为0.9 m,排距为1.0 m。
(3)巷帮锚杆托板采用长度为0.48 m、宽度为0.25 m“W”型钢带,采用150×150×8 mm 的方形托板及1010 尼龙垫圈进行预紧。
3.1.2 顶板支护
(1)由图2 可知,在巷道顶板1.0 m 范围内顶板稳定性差,在1.0 m 以外顶板岩体相对稳定。所以决定对顶板采用长度2.5 m、直径22 mmHRB600型螺纹钢锚杆。锚杆屈服强度为600 MPa,抗拉强度为800 MPa,拉断载荷为304.1 kN,延伸率为16%,每排布置5 根,间排距为1.0 m。
(2)顶板锚索采用1×19 结构、直径为21.6 mm、长度为6.0 m 的高强度钢绞线,设计拉断载荷为583 kN,延伸率为7%。每排布置3 根,锚索间距为1.8 m,排距为3.0 m。
(3)顶板同一排锚杆采用钢筋梯子梁进行固定预紧。钢筋直径为18 mm,梯子梁宽度为0.15 m,长度为4.2 m。在安装锚杆的位置焊接上两道纵筋,纵筋间距为0.1 m。
3.2 支护效果分析
为了直观地对3107 进风顺槽采取锚杆(索)支护后围岩应力变化情况进行分析,决定采用FLAC3D数值模拟软件进行建模、模拟。
(1)巷道开挖后在支护前通过分析发现,巷道开挖中破坏了原来的应力平衡状态。随着时间的推移,巷道围岩内部应力重新分布,巷道围岩变形增大,靠近巷道周边围岩产生屈服破坏,顶板屈服范围约为2.5 m,两帮屈服范围约为1.5 m,顶板和两帮围岩屈服破坏深度均达到较大范围。巷道极易产生破坏,两帮严重片帮,顶板下沉量最大为61.8 mm,底鼓量最大为92.1 mm,两帮移近量124.0 mm。
(2)巷道采用锚杆(索)支护后,在锚杆支护挤压加固和整体锚固作用下,将顶板和两帮围岩屈服破坏范围形成整体锚固结构体,巷道围岩的屈服破坏情况以及垂直应力情况得到有效控制和改善。支护后垂直应力最大值降低为5.56 MPa,如图2 所示。锚杆锚索联合支护条件下顶板下沉量控制在20.1 mm,底鼓量最大为16.3 mm,两帮移近量24.8 mm。
图2 巷道锚杆(索)支护后围岩垂直应力分布图
4 结论
通过对3107 进风顺槽全煤掘进期间围岩变形、破坏情况进行观察,提出了合理有效的锚杆(索)支护设计。利用FLAC3D数值模拟软件分析了煤巷围岩支护后应力变化及变形情况,证明采取支护措施后,控制了围岩变形、破坏现象,降低了围岩应力作用,保证了应力区煤巷安全快速掘进。