催化剂厂搅拌罐容33/1搅拌轴改造
2020-11-02王晓波尹财贵范红博张耀武
王晓波 尹财贵 范红博 张耀武
摘 要:催化剂二套微球装置搅拌罐容33/1是装置关键设备,随着装置产能的提高、产品的优化升级,搅拌罐的生产效率和负载都有所增加,造成设备超负荷运转时常发生,导致搅拌轴,叶片,底护套等故障频发,影响装置长周期运行,同时检修也存在受限空间、高空作业,吊装作业等安全隐患,因此,需要对轴,叶片,底护套易损配件以及缩短检修工时进行改造,以满足微球装置生产的需求。
一、设备概况
催化剂厂二套微球容33/1是装置关键设备,设备型号为XLD22-10,转速88转。搅拌介质为分子筛。容33/1由减速机和搅拌器,联轴器连接组成,搅拌器又由罐顶轴承、轴、桨叶、底护套及罐底支撑等部件组成。
二、运行情况及存在问题
1)搅拌轴与底部轴承(底套)配合处有护套保护,护套为焊接到轴上,当焊接点因介质腐蚀后,护套脱落,轴直接与底套摩擦并受到介质腐蚀,轴与底套配合处磨损后,需要对轴进行更换。轴每年更换3次,轴价格为27000元,每年更换搅拌轴配件费用近9万元,该设备检修费用居高不下。
(2)该设备搅拌轴长5200mm,拆卸时需先对设备防雨棚进行拆卸,吊车配合整体吊。
(3)容33/1在检修中仅轴及轴部件检修就需要47工时/次。检修工时长,不能满足装置的生产需求。
(4)该设备过渡板内径为φ102mm,轴最大直径φ110mm,桨叶轮毂直径φ310mm,即吊车将轴吊出前必须拆卸桨叶轮毂。桨叶轮毂与轴配合处受介质影响,微小的催化剂颗粒进入配合处,加之介质会在轴上聚集,附着在轴上难以清除,因此桨叶轮毂常规很难拆卸,只能用电焊破坏拆卸。轮毂厚度30mm,电焊破坏拆卸时间为15小时。受限空间作业、动火作业的双重特殊作业影响下,易站位、受限空间内电焊烟尘较大使焊工存在较大安全隐患。作业时间长也增加了焊工的劳动强度。
三、实施方案及改造情况
(1)对轴进行整体改造,将长5200mm的轴改造为长为2060mm的轴和长为3140mm的轴两部分,缩短检修工序和工时,减少检修中安全隐患,降低劳动强度和检修频次,节省配件費用。
将原轴进行测绘设计,将其改为上轴和下轴,如图下所示。
(2)通过对轴进行改造,解决了在检修中外部制约因素,如空间狭小,起吊高度不足等,降低了检修过程中的安全风险和缩短了检修时间。
(3)同时对基础底座进行加工制作改造,使轴和轮毂能够通过,降低了吊装难度,减少了罐内的危险作业和焊工的劳动强度,缩短了检修工时。
(4)上下轴的连接方式采用夹克连接方式,便于安装和拆卸,检修过程中,分体吊装检修,降低了检修难度和风险,缩短了检修时间。降低了罐内检修的安全风险和配件费用,
通过对二套微球装置容33/1的技术攻关改造,在安装过程中,对下短轴进行安装检修,大大减少了检修用时,提升了检修效率,达到了预期目标值,并且开车运行平稳正常,保证了装置的长周期运行。
本次所有改造设计均符合强度条件。