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某金铜矿含铜酸性废水硫化沉淀法工艺优化

2020-10-22

世界有色金属 2020年14期
关键词:硫化新工艺工艺流程

(紫金矿业集团股份有限公司,福建 龙岩 364200)

1 项目背景及必要性

随着铜矿资源的不断开发,某矿山矿区含铜酸性水量逐渐增多,使得含铜酸水的治理及其有价金属的回收显得尤为重要。常用含重金属酸性废水处理方法主要有化学沉淀、吸附法、离子交换法、膜分离法和生物法[1]。随着矿山上部金矿逐渐剥离,铜矿开采逐渐揭露,产生废水铜离子等污染物逐渐升高,传统的石灰中和工艺难以满足新的环保要求[2]。经过前期比对,鉴于硫化沉淀法工艺成熟,国内有成功的矿山使用实例,不存在技术风险,某矿引进了硫化沉淀工艺处理含铜酸性废水[3]。

在硫化沉淀工艺处理含铜酸性废水过程中发现,硫化沉淀水处理系统出水(浓密池溢流液)pH值、总铜浓度难以直接达标,导致该出水还需要通过中和池中和、库区沉淀,外排水质虽然能达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)要求,但总铜浓度相对偏高,以此浓度外排将影响某矿铜的年排放总量[4,5]。

因此,现亟需对现有硫化沉淀工艺流程进行优化,通过加强各项工艺指标的控制,期望实现快速、全面、稳定达标排放的水质处理目标。

2 工艺优化研究

优化前,硫化法水处理系统原工艺流程为先沉铁后沉铜,即先采用液碱沉淀Fe,再采用硫化法沉淀回收Cu,沉铁浓密池溢流液经中和池中和后进入沉淀库沉淀,水质经沉淀库沉淀后达标外排,原工艺流程图见图1。

原工艺运行过程中,需要同时控制pH值和除铁、除铜ORP值,精确度要求较高,可控性及可操作性难度较大。同时,沉铜浓密池溢流液pH值偏低、总铜浓度较高,因而需要利用中和池进一步中和,最终进入沉淀库沉淀后才能让水质达标外排,硫化法水处理系统原工艺出水水质情况见表1。

图2 硫化法水处理系统新工艺流程图

表1 原工艺出水水质情况

表2 改造后新工艺产水水质情况

本次研究拟将硫化法水处理系统工艺流程进行优化,优化后,硫化沉淀处理工艺由先沉铁后沉铜改为先沉铜后沉铁工艺,新工艺流程图详见图2。

新工艺运行过程中,控制点少,只需重点控制除铜ORP值即可,且ORP值控制范围较大(100mV~230mV),在生产现场容易调节,操作较为简单,可控性及可操作性强。此外,新工艺的沉铁浓密池溢流液水质各项指标良好,不需再经中和池调节即可达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)要求,新工艺出水的总铜浓度也较原工艺出水的总铜浓度低,含铜酸水中金属铜的回收率由89.80%提高至97.53%,含铜酸水资源回收及污染物减排效果明显,硫化法处理系统新工艺出水水质情况见表2。

3 结论

经过工艺优化,硫化沉淀处理工艺由先沉铁后沉铜改为先沉铜后沉铁工艺,新工艺出水不需要经过中和池中和处理便可直接排至沉淀库,出水总铜浓度明显降低,含铜酸水中金属铜的回收率由89.80%提高至97.53%,含铜酸水资源回收及污染物减排效果明显,取得了一定的经济效益;此外,新工艺运行过程中,控制点少,只需重点控制除铜ORP值即可,且ORP值控制范围较大(100mV~230mV),在生产现场容易调节,操作更为简便,可控性及可操作性强。

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