机械过载引起的损坏事故
2020-10-21张永友
张永友
摘 要:本文列举了生产中发生的8种产品破坏的事例,分析了它们各自失效的原因.归纳出它们的损坏有一个共同的特点,就是机械过载,即拉伸应力,剪切应力,扭转应力,弯曲应力等过载.
关键词:机械过载;拉伸应力;剪切应力;扭转应力;弯曲应力
1引言
机械过载是产品在使用过程中比较常见的一种现象.具体的表现方式有过载的拉伸,过载的弯曲,过载的扭转,高的交变压缩应力,高的交变剪切应力,以及强烈的摩擦等等.由于机械过载而导致的产品失效或损坏的事例很多,下面看一些实例。
2拉伸,弯曲,剪切及扭转过载
过载是在应力过高或者材料的强度过分降低时发生的.对于拥有了必要纯度的材料,要判断其是否满足规定的强度,是不难的.但是,要使材料能承受预期的载荷,而倒推材料该做成不大不小的尺寸,通常比较困难.做大了,浪费材料;做小了,零件承受不起工作的载荷。
某联接螺栓装夹工件时发生了颈缩现象,检查原因:该螺栓化学成分符合标准,金相组织是均匀的调质组织,螺栓的抗拉强度为930兆帕,也符合标准.只所以出现拉伸过度即颈缩的原因,是因为螺栓拧的过紧,即拉伸应力过大.超过了屈服强度,螺栓过载而大量伸长及颈缩。
某塔吊上的螺栓,失效方式与上例不同.已经破坏的螺栓,在第一圈螺纹部分,由于剪切力的作用,在垂直轴线的方向上偏离了原来的位置,观察其破坏面,是通过纵断面的韧性断裂,分析其金相组织,是均匀的细晶粒,没有组织缺陷,所以是过度的剪切应力导致了该螺栓的破坏。
某大吨位的矿山运输车,启动时冲击载荷过大,使得变速箱里的齿轮产生了裂纹,虽然齿轮渗碳及其淬火都符合要求,渗碳层深度有1个毫米,但是齿两侧的齿根部分还是有多处产生了疲劳裂纹,甚至有两处的齿都断掉了.齿轮心部的硬度约为1400兆帕,偏高,降低了冲击韧性,对于过载的冲击载荷,造成变速箱齿轮的提前损坏。
下面是一个比较复杂的事例.某石油钻井装置中发生了破坏.该装置中有一个起吊杆,长3600米,在进行起吊操作时其下端的连接管接头发生了损坏.进行力学分析发现,该杆在工作状态下,承受拉伸应力,扭转应力,弯曲应力的综合作用.总体载荷大,且频繁作用,导致了裂纹的产生及扩展.具体分析是,起吊杆在起吊的过程中,受到偏大的拉伸载荷,使得杆下部的连接管接头产生了初期裂纹;之后,起吊杆抱紧与其相配的钻杆,会受到扭转力矩,造成初期裂纹发展成裂缝.对已经破坏的连接管接头进行分析和检查,连接管接头的材料是中合金钢三六铬镍钼四,毛坯是无缝钢管,进行了调质,抗拉强度约为1100兆帕.破坏从装在接头中的衬套的螺纹部和圆柱部之间呈锐角环形发生.判断最初的破坏是冲击性剪切载荷引起的.最终破坏却是另外一种现象.裂纹扩展成与纤维方向垂直,而且围绕中心轴呈螺旋状延伸.破坏的衬套残留部分,照原样套在连接管接头的螺纹部分中,这说明:起吊杆抱紧与其相配的钻杆时,扭转应力造成了裂纹的扩展.衬套的成分,组织及其韧性都符合标准,这种情况下的破坏,明显是过载的缘故.为了增加衬套的承载能力,希望衬套具有合理的纤维组织,所以,衬套的毛坯,最好不用无缝钢管,而应在机械加工之前,锻造出毛坯.锻件内部纤维组织保持连续,具有更高的承载能力。
也有的破坏发生在温度比较高的时候.某蒸汽锅炉,在切线方向上,受到拉应力,超过了其本身的高温强度,就在管子的全长上出现裂纹.此时,温度往往会明显地超过规定值,但导致这一现象发生的原因,并不止一个.可能有多个原因.究竟是水的中断,还是蒸气流的中断,还是由于给水生成的水垢的绝热,还有待进一步的研究。
某耐热钢十五钼三,制成的过热器管发生裂纹破坏.观察其横断面组织,未加热部分的组织是铁素体和细小的珠光体,是正常组织,在发生裂纹附近区域的组织,珠光体显著球化了,并且,在铁素体晶粒内,还析出了聚集起来的钼的碳化物.在裂缝的边缘,一部分珠光体转变成了马氏体.这个现象表明,温度超过了临界点,比合理温度超过两百度以上.在这个温度下,该耐热钢的蠕变强度极低.因此发生了裂纹而破坏。
还有一个由于明显过热,所加载荷超过了材料的高温强度,引起了破坏事故的事例.某高炉的热风炉,使用一年半之后进行检查,燃烧室完好.又使用三个月,燃烧室破坏而变得粉碎.以前平整的喷嘴,现在变得凸凹不平,并且上附大量的鳞片.检查喷嘴的钢材化学成分,是规定的铸钢,该钢具有很好的耐热性,高温强度也很高,所以,这个喷嘴,在最后的三个月发生了破坏,是异常的.从喷嘴的嘴部取样,进行金相观察,发现喷嘴鳞片下方有许多空穴,碳的浓度也有增加.为探查许多空穴及碳浓度增加的原因,另外做了一个退火试验,得到同样的结果,是在1200度以上的温度,加热两小时后开始出现的.根据这个试验可知,最后的几个月,由于燃烧室火焰倒流,喷嘴的嘴部,经常被加热到1200度以上,超过了正常值(1100度),使得所加载荷超过了材料的高温强度(此时喷嘴的高温强度已经下降),导致了燃烧室的破坏。
下面是剪切应力造成损坏的事例.某四五铬镍钼合金钢制造的锻造模具,从型腔底部为起点发生了裂纹,锻工认为是材料缺陷或淬火缺陷.分析裂纹的成因,先是确定了材料化学成分符合规定,材料没有缺陷,再回过头来分析裂纹.裂纹从型腔底部发生,然后,不管是底部还是侧壁,都沿着约45度方向在材料中传播,这是典型的剪切应力裂纹的传播方式,完全可以与淬火裂纹区分开来,排除了淬火缺陷.另外,该锻造模具在制造过程中,型腔上端也产生裂纹,这个裂纹不再是剪切应力造成的,而是型腔上沿的周边拉伸应力引起的,该裂纹可以用奥氏体钢焊条进行焊接修补.最终的结论是,该模具的破坏,排除了其它的因素,完全是操作过程中,剪切应力过载引起了型腔底部裂纹。
3.结束语:
机器或者零件出现损坏或者失效,需要具體情况具体分析,从而找到避免或者解决的办法。