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川西气田自动泡沫排水采气注剂装置研究及应用*

2020-10-17

油气田地面工程 2020年10期
关键词:口井排液柱塞泵

中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院

天然气井开采进入中后期,会因为携液能力不足发生井底积液,造成气井水淹停产。泡沫排液采气工艺是排除气井积液、维持气井稳产的有效手段,在各类排液采气工艺中应用最为广泛[1-2]。以川西气田为例,1 500多口生产井中80%需要采用泡沫排液采气工艺维持稳产[3-5]。传统人工判识积液和人工泡排方式存在积液预警不及时、劳动强度大、人工泡排频率无法维持气井稳产、频繁的车辆动用和人工操作增加运行成本和安全风险,降低了泡排工艺应用效果,制约了气藏采收率的提高[6-8]。

通过设计自动化泡排注剂流程,开发泡排加注远程监控决策软件,提出了手动加注、自动定时加注、智能加注3种运行模式,配套泡排自动安全防护系统,研制了单井自动泡沫排水采气注剂装置(简称自动注剂装置)、丛式井自动轮井注剂装置、自发电自动注剂装置,形成了泡排井无人值守、安全高效的工作模式,提高了气井产量,降低了运行成本。

1 自动注剂装置设计

开展泡排自动注剂流程设计、自控系统硬件配套、远程监控决策软件开发、安全系统集成,形成了自动注剂装置设计方案。

1.1 装置原理

气井自动注剂装置由储药装置、动力系统、控制系统组成,具体包括:储液罐、搅拌器、液位计、压力传感器、高压泵、电动机、各类管线、阀件、控制柜、无线接收器等[9-10]。该装置安装于气井井口,在控制柜的指令下,将储液罐中的药剂通过高压泵自动抽吸,经过注剂阀和单流阀自动加注至气井中,实时采集注剂压力、药罐液位、井口压力等参数。对于井多的丛式井组,可对多口气井进行自动轮注;对于无市电的偏远井,还可采用光伏产品离网供电。为了便于中心站集中管理,利用电脑或手机APP远程监控,也可通过远程自动决策软件发送指令,满足单井、丛式井、偏远井远程自动、智能泡排注剂需要。

1.2 自控系统

系统运行过程中,控制软件通过不同信号传输方式将控制指令发给PLC控制器的变频器,变频器闭合,柱塞泵打开,开关量将柱塞泵开启状态反馈给控制软件,控制软件在界面上显示柱塞泵已开启。当柱塞泵停止运行时,控制软件发出断电或停泵指令,PLC控制器收到指令后,继电器断开,柱塞泵停止;开关量收到断电或停泵指示后,将指令反馈给控制软件,控制软件将在界面上显示柱塞泵已停泵。设备控制原理见图1。

图1 远程自动控制流程Fig.1 Flow of remote automatic control

1.3 远程监控决策软件

应用C#编程语言开发了远程监控决策软件,一方面用于对注剂压力、药箱液位、排量等设备参数进行实时监测,另一方面通过远程指令控制泵的启动和停止。控制方式可分为三种:

(1)手动控制。手动控制泵的启/停。

(2)自动控制。自动控制泵的启/停,设定自动加注时间间隔、加注时刻、单次加注量等。

(3)智能控制。在线诊断积液,并向设备自动发送控制指令控制泵的启/停。在传统油套压差诊断积液基础上,创建了基于流型、持液率等5项指标的积液深度解析法,形成多指标积液在线数字诊断技术,编制了气井积液在线预警软件,自动提示积液井与井筒积液量,解决了单一指标判识积液误差大的问题,积液在线预警正确率≥90%。

1.4 安全系统

超压、低液位、双单流阀、过载保护是保障自动泡排工艺安全运行的关键。当泵出口压力过高,为防止管线憋压爆裂,要求将自动强制停泵;当药箱液位过低时,为防止泵空转,要求自动强制停泵;当泵启动电流过载时,自动强制停泵;此外还具有双单流阀保护功能,必要时增加可燃气体报警和温度监测等,以保证设备的安全运行。

1.5 技术特点

(1)基于多指标积液在线数字诊断技术的自动加注模式,提升注剂效率和剂量精度,提高气井产量和寿命。

(2)实现1泵对多井自动泡排加注,大幅降低丛式井泡排成本。

(3)基于光伏产品的偏远井自动加注模式,解决无市电偏远井自动泡排难题。

(4)既可用于向气井自动加注起泡剂,也可用作向地面管线自动加注消泡剂。

(5)设备排量可变、制度可调,持续工作时间长、防盗、防雨等,且具有低液位、超压、过载等报警切断功能,现场检验安全可靠。

(6)最大限度地节约人力、设备和运行成本,消除人工操作引起的跑冒滴漏现象及人员安全风险,实现气井远程、精细、集中管理。

2 自动注剂装置的研制

研制出三个系列的产品:GCY-PP-02型单井自动注剂装置、GCY-PP-03型丛式井自动注剂装置、GCY-PP-04型自发电自动注剂装置。高压泵额定工作压力0~25 MPa任意定制,排量15~900 L/h任意定制;储药罐容积1~5 m3任意定制,防爆等级ExdIIBT4,无线网络接口4G,工作介质为起泡剂或消泡剂。

2.1 GCY-PP-02型单井自动注剂装置

设计研制了GCY-PP-02型单井自动注剂装置,满足自动、定时、定量向单口气井加注起泡剂溶液,同时具备智能加注功能,即自动诊断积液量,自动预警,自动决策,基于积液量变化的自适应加注,适用于需要间歇加注或连续加注泡排的无人值守单井。

2.2 GCY-PP-03型丛式井自动注剂装置

针对丛式井人工加注劳动强度大、加注效率低、故障处理滞后、安全隐患多等问题,设计研制了GCY-PP-03型丛式井自动注剂装置,满足在丛式井模式下,1泵对多井的自动、定时、定量轮流加注起泡剂,该设备的最大优势在于应用的丛式井数越多,降本越明显;当该装置同时用于6口井时,与传统泵相比,降低设备成本可达75%。

针对现有泡排装置质量较重、搬运成本高、山区运输困难、检维修停运影响工期等问题,开发了一种便携式组装结构。将泵模块、阀模块和控制模块分别独立设置于相应的柜体内,不同柜体之间通过快插接头实现快速连接及组装。降低了装置的搬运成本,缩短了装置的安装周期,避免了装置因检修而造成的采气过程停运的现象,装置质量仅为200 kg,单模块约50 kg。

2.3 GCY-PP-04型自发电自动注剂装置

针对偏远地区气井无市电、井位分散、井数众多、连续加注难度大、费用高等问题,设计研制了GCY-PP-04型自发电自动注剂装置,即在GCYPP-02型单井自动注剂装置的基础上,增加了太阳能和风能发电、防盗、保温功能,满足小剂量、间歇加注起泡剂的要求,同时兼顾自动加注功能。

3 现场应用

2019年,自动泡排注剂装置应用于川西气田16口井,累计自动运行2 374井次,累计采出天然气1 879.881×104m3,与前期人工泡排相比,产量增产约10%,节约人工泡排费用48.6万元,降本增效显著;作业期间,安全隐患提示17次,故障自动报警切断13次,最高实现1泵对8口井加注,创造了川西气田泡排工艺“自动化、智能化、网联化、8分支”四项记录,取得显著经济效益的同时,提高了排采工艺精细、安全、高效、人性化管理水平。

3.1 JS203-7HF井自动泡排试验

X203-7HF井是位于川西坳陷东部的1口水平井,造斜点深1 830 m,井内管柱为内径62 mm全通径油管,试验前采用车注泡排剂+强排方式维持生产,加注频率一周2次,每次加注起泡剂15 kg,起泡剂与水的配比为1∶10。由于劳动强度大,人工加注频率不满足排液需要。

图2 JS203-7HF井自动注剂试验Fig.2 Automatic agent injection test of JS203-7HF Well

2019年4月3日采用GCY-PP-02型单井自动注剂装置后,泡排周期由4~5天缩短至2天,油套压差由1.33 MPa降至0.78 MPa,产量递减率由643 m3/mon降至460 m3/mon;6月22日试验智能泡排,泡排周期自适应调整,油套压差由0.78 MPa控制到0.39 MPa,产量递减率由460 m3/mon降至191 m3/mon,排液更连续,产气更平稳。该井油套压差受积液影响敏感,采用智能加注模式具有更高的排液效率。该井三个阶段泡排的生产曲线见图2。

3.2 X886井站4口井自动泡排轮注试验

X886集气站有4口中浅层的定向井(X886、X887、X890、X51),均在2006年9月10日前投产,长期处于低压低产,井筒积液多,采用每日投固体泡排棒和每3~5天车注液体泡排剂10 kg(配比1∶15)的方式维持稳产,泡排加注频率高,劳动强度大。

2019年7月9日,采用GCY-PP-03型丛式井自动注剂装置后,4口井的油套压差分别由0.45 MPa降至0.27 MPa、2.45 MPa降至1.0 MPa、4.78 MPa降至3.3 MPa、0.44 MPa降至0.3 MPa,合输产气量由1.036 5×104m3/d增加至1.335 7×104m3/d,合输水量由5.8 m3/d增加至6.5 m3/d,平均增产约3 000 m3/d,见图3。同时减少车注作业近200井次,按每井次600元核算,节约人工作业费用约12万元。该工艺最近在L111井站8口井也得到了成功应用,创造了川西地区1泵对8口井同时泡排的记录。

图3 X886井站4口井自动轮注泡排试验Fig.3 Automatic alternate injection foam drainage test in 4 wells of X886 Well Station

4 结论

(1)自动泡沫排水采气装置具有智能加注、远传远控、自动报警、多井轮注、多源供电、小型手抬等功能,满足泡排井无人值守、安全高效工作模式,在气井排水采气提效方面具有推广潜力。

(2)该装置在川西气田获得了成功应用,运行平稳,产量提升,验证了装置的可靠性。

(3)通过将积液在线诊断与自动泡排加注相结合,形成了智能加注模式,其与自动加注模式相比具有更高的排液效率。

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