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0.5Mt/a轻汽油醚化装置转化率的调整优化

2020-09-27萌,李

化工技术与开发 2020年9期
关键词:烯烃进料转化率

王 萌,李 明

(中国石油广西石化公司,广西 钦州 535008)

南方某炼厂轻汽油醚化装置,设计规模0.5Mt·a-1,年加工时间8400h,操作弹性60%~120%。采用凯瑞化工股份有限公司开发的“轻汽油催化蒸馏深度醚化技术”,加工原料为汽油精制反应分离后的轻汽油,先进行选择性加氢以除去其中的二烯烃,然后与甲醇在固定床反应器内进行预醚化反应,再进入催化蒸馏塔实现深度醚化。

该工艺主要是将轻汽油中的异戊烯(2-甲基-1-丁烯和2-甲基-2-丁烯)和工业甲醇混合后,通过催化剂床层,反应合成TAME,以降低催化汽油中的烯烃含量,是目前降低轻汽油中烯烃最有效的工艺之一。该工艺可将催化汽油的辛烷值(RON)提高1~2个单位,蒸汽压降低6kPa左右,还可将低价值的甲醇转化为高价值的汽油,是装置经济效益的核心,因此提高转化率就能把更多的甲醇转化为汽油。TAME反应的方程式如下:

醚化反应为可逆放热反应,反应温度30~80℃,反应压力0.6~1.0MPa,催化剂为大孔强酸性阳离子交换树脂。为了保证异丁烯转化率,一般情况下醇烯比为1.3,进料中的甲醇摩尔数略高于进料中异丁烯的摩尔数。

1 醚化装置简介

装置的醚化反应分为预醚化、深度醚化两个阶段。经过选择性加氢饱和二烯烃后的轻汽油与新鲜甲醇混合,进入醚化反应器R101,冷却后进入R102,完成第一阶段的预醚化反应。反应结束后,经过过滤器SR102,与C101B底的产品换热后进入C101B,经塔底重沸器E104加热后,送至醚化蒸馏塔上塔C101A。气相中剩余的2-甲基-1-丁烯、2-甲基-2-丁烯在C101A催化剂床层上,完成第二阶段的深度醚化反应。

图1 醚化装置原则流程

2 醚化转化率偏低的原因与优化措施

2020年3月的大检修期间,对催化蒸馏塔和两台醚化反应器进行换剂处理,2020年5月初开工运行。投用后,碳五可醚化烯烃的转化率相对偏低,醚化汽油产品中,碳五可醚化活性烯烃的含量最高达到7%(m/m)左右,总烯烃为40%(m/m),对罐区的汽油调和造成了一定影响。

2.1 醚化转化率偏低的原因

1)R101醚化反应器顶的气相阀开度较大,部分碳五可醚化活性烯烃未经过醚化反应器反应,直接进入醚化蒸馏塔,造成催化蒸馏塔进料中的可醚化烯烃含量增加,影响了上塔反应段可醚化烯烃的转化效果。

2)催化蒸馏塔下塔提馏段的灵敏点温度偏低,上塔顶压的控制相对偏高,导致塔底醚化汽油中的碳五可醚化烯烃不能到达C101A催化剂床层而直接出装置,造成混合后醚化汽油产品中的可醚化烯烃含量增加。

3)醚化反应器进料醇烯比的控制相对偏低,影响了醚化反应器的反应转化率。

4)催化蒸馏塔上塔顶的回流比在1.1左右,偏低,导致剩余的碳五可醚化活性烯烃在C101A催化剂床层中的空速过大,影响了转化率。

2.2 装置的调整优化措施

1)与国内相同工艺的醚化装置相比,本装置多了选择性加氢降低二烯烃的系统,因此醚化反应器顶部设置了升气线,可根据R101反应器的压力情况,逐渐关小顶部气相阀。压力控制在0.55~0.65MPa,可增加活性烯烃在醚化反应器中的停留时间,降低催化蒸馏塔进料中可醚化烯烃的含量。

2)催化蒸馏塔上塔C101A的顶压由0.29MPa调整为0.25MPa,下塔C101B灵敏板的温度优化控制区间维持在103~108℃,可降低塔底醚化汽油中碳五可醚化烯烃的含量。

3)逐渐提高反应器进料的醇烯比,由1.0提高至1.3。

4)催化蒸馏塔上塔C101A顶的回流比,由1.1提高至1.2~1.3。

3 优化后的效果

醚化反应的作用主要是使甲醇与异戊烯反应,降低轻汽油系统含量,同时将价格相对便宜的甲醇转化为TAME,成为汽油调和组分。因此提高醚化转化率,让更多的甲醇转化为汽油,是装置经济效益的核心。经过调整优化,增加了C5叔碳异构烯烃与甲醇的反应时间,第一醚化反应器的转化率和醚化蒸馏塔的总转化率明显提高,总烯烃含量降低了约 30%(v/v)(图 2~4)。

图2 C5第一醚化反应转化率

图3 C5醚化反应转化率

图4 醚化反应前后轻汽油烯烃

装置处理量为55t·h-1,醇烯比1.3,轻汽油深度醚化反应后,总转化率提高了15%~20%,甲醇转化率增加了8kg·h-1,相当于有0.44t·h-1甲醇转化为汽油。醚化汽油预估价格为人民币4500元·t-1,甲醇预估价格人民币3000元·h-1,则一年内可增加效益:0.44t·h-1×(4500-3000)t·h-1×365 d×24h=578 万元。

4 结论

1)调整醚化反应器R101、R102升气线,对转化率的影响较大。调整开度后,反应器压力在0.55~0.65MPa之间,进料醇烯比控制在1.3,第一醚化转化率由70%提高至75%~80%。

2)醚化蒸馏塔的上塔压力在0.25~0.27MPa,回流比增加到1.2以上,下塔C101B灵敏板的温度控制在103~108℃,醚化反应的总转化率由70%提高至86%~90%。

3)轻汽油醚化转化率提高后,醚化后汽油的总烯烃降低约8个单位,维持在32%(v/v)左右,甲醇转化率增加了8kg·(t原料)-1,每年能够产生较大的经济效益。

4)轻汽油原料中的2-甲基-1-丁烯、2-甲基-2-丁烯含量在18%(m/m)~30%(m/m)之间,提高醇烯比和醚化蒸馏塔的回流比,醚化反应总转化率能够达到85%~95%。

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