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富氧微油低负荷稳燃技术研究

2020-09-26周尚勇虞涌宋继坤蔡飞

机电信息 2020年23期

周尚勇 虞涌 宋继坤 蔡飞

摘要:常规情况下,锅炉低负荷稳燃需要投入大油枪,消耗大量燃油,尤其是W火焰锅炉,燃油耗量巨大。为了在低负荷稳燃过程中节约燃油,W火焰锅炉采用了富氧微油低负荷稳燃技术。实践结果表明,富氧微油低负荷稳燃技术能够满足W火焰锅炉的燃烧要求,保证火焰燃烧稳定,减少了燃油消耗量。

关键词:W火焰锅炉;富氧微油;低负荷;稳燃

0 引言

W火焰锅炉燃用无烟煤,煤质较差,不易着火,导致锅炉点火、稳燃时油耗比較高(单台锅炉单次正常冷态启动油耗100~130 t,大修后单台锅炉单次冷态启动油耗200~250 t),低负荷稳燃时需长期投入大油枪进行稳燃,燃油消耗更大,现阶段暂无更有效的节油手段。针对上述问题,本文对W火焰锅炉富氧微油低负荷稳燃技术进行了深入研究,并将此技术成功应用于600 MW超临界机组锅炉。

1 工程概况

1.1    锅炉概况

某电厂#1机组是600 MW超临界汽轮发电机组配套的燃煤锅炉机组,锅炉为超临界、W型火焰燃烧、垂直管圈水冷壁变压直流、一次再热、挡板调节再热汽温、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构型?蒹锅炉。

1.2    锅炉参数

该锅炉设备参数如表1所示。

该锅炉实际燃用煤种的煤质情况如表2所示。

该锅炉点火及助燃用油(0号轻柴油)特性数据如表3所示。

1.3    制粉系统

该锅炉采用双进双出钢球磨煤机正压直吹冷一次风制粉系统,每台锅炉配6台双进双出钢球磨煤机,每台磨煤机带4只双旋风煤粉燃烧器,24只煤粉燃烧器顺列布置在下炉膛的前后墙炉拱上。煤粉细度R90≤6%。每台锅炉配2台一次风机。

1.4    富氧微油技术改造情况

将锅炉B、E磨2台磨对应的8台原双旋风燃烧器共16个一次风煤粉喷口改造为富氧燃烧器,共安装16只富氧燃烧器。富氧燃烧器在锅炉前后墙拱上的安装位置示意如图1所示,其中,加粗字体表示富氧燃烧器。

1.4.1    改造说明

(1)燃烧器改造前后,其整体结构、形式保持不变,燃烧器喷口有效面积一致。(2)将改造前锅炉原燃烧器中的喷嘴、燃烧室,全部更换为改造后的富氧燃烧喷口、富氧燃烧室。(3)取出改造前锅炉原燃烧器辅助通道中的原油枪,保持辅助通道不变,在辅助通道中安装火检、复合型富氧微油枪、打火枪,并在改造后的富氧燃烧喷口上安装两组温度传感器。(4)复合型富氧微油枪、打火枪通过推进器进入或退出富氧燃烧室。(5)改造后的所有结构、设备共同组合为富氧燃烧器。

1.4.2    改造后结构说明

(1)改造后的富氧燃烧器(辅助燃油量小)内产生的气阻比改造前原燃烧器产生的气阻更小,不会影响一次风送粉能力。(2)改造后的富氧燃烧器的富氧燃烧喷口、富氧燃烧室结构材质采用耐高温、耐磨的特殊材质,短时可抵抗高温1 200 ℃,长时间可承受高温900 ℃,且富氧燃烧室迎风面采用了耐磨工艺处理。(3)改造后的富氧燃烧的火焰温度由中心向外围扩散,富氧燃烧室外的一次风粉形成了气膜保护。

1.4.3    改造后的富氧微油燃烧器运行说明

(1)在机组冷态启动或锅炉稳燃中,启动相应的富氧燃烧器。

(2)启动/停止(点动或联动)步骤为:

启动:打火枪进到位,复合型富氧微油枪进到位→高能点火器打火→开启油氧调节阀(油氧通过复合型富氧微油枪送入富氧燃烧室内,供给燃油燃烧)到设定值→打开燃油气动球阀(燃油通过复合型富氧微油枪送入富氧燃烧室内)→火检检测有火→停止打火,退出点火枪→燃油火焰点火成功→在投入煤粉前,开启煤氧调节阀(煤氧通过复合型富氧微油枪送入富氧燃烧室内,供给煤粉燃烧)到设定值→火检持续检测有火→煤粉火焰点火成功。

停止:关闭煤氧调节阀,其吹扫自动打开→关闭燃油气动球阀,其吹扫自动打开→火检检测无火→关闭油氧调节阀,其吹扫自动打开→退出复合型富氧微油枪。

(3)在富氧燃烧器运行过程中,可根据炉内燃烧工况实时自动调整供油、供氧量,当富氧燃烧器喷口壁温>550 ℃且继续呈上升趋势,关闭油氧调节阀开度值的5%,3 min为一个调整周期(程序自动运行期间调节阀的最低开度值为15%),在某个周期内如壁温呈下降趋势,则维持该阀门开度值不变;若壁温不能得到有效控制>900 ℃,可考虑停止复合型富氧微油枪,从而确保喷口温度<550 ℃,并在燃烧器喷口壁上对称布置2个温度监测点,采用一备一用二者取高值的方式对温度实时监测,保证燃烧器安全、稳定工作。

(4)复合型富氧微油枪在每次使用完毕后,智能启动吹扫压缩空气和高压风进行冷却和清洁,保证复合型富氧微油枪不堵塞、不结焦,满足24 h备用状态。

2 低负荷稳燃调试

当锅炉负荷低于最低稳燃负荷时,需投入富氧微油燃烧器进行低负荷稳燃,具体调试过程如下:

2.1    BMCR的35%负荷工况

锅炉稳定在BMCR的35%负荷(215 MW)下的工况。该工况下锅炉干态运行,投入4台磨煤机,投入8支微油富氧油枪,未投运大油枪,总油耗1.2 t/h左右,总耗氧量3 500 Nm3/h左右。主汽温度544 ℃,主汽压力9.1 MPa,锅炉燃烧稳定。

2.2    BMCR的23%负荷工况

锅炉稳定在BMCR的23%负荷(143 MW)下的工况。该工况下锅炉湿态运行,投入3台磨煤机,投入8支微油富氧油枪,未投运大油枪,总油耗1.2 t/h左右,总耗氧量3 280 Nm3/h左右。主汽温度527 ℃,主汽压力8.3 MPa,锅炉燃烧稳定。

2.3    BMCR的10%负荷工况

锅炉稳定在BMCR的10%负荷(62.9 MW)下的工况。该工况下投入2台磨煤机,投入8支微油富氧油枪,未投运大油枪,总油耗1.6 t/h左右,总耗氧量3 360 Nm3/h左右。主汽温度489 ℃,主汽压力7.3 MPa,锅炉燃烧稳定。

3 结语

从以上锅炉实际运行情况及分析来看,锅炉在215 MW(BMCR的35%负荷)、143 MW(BMCR的23%负荷)、62.9 MW(BMCR的10%负荷)3个工况下,采用某公司的富氧微油低负荷稳燃技术(不投运任何大油枪的情况下),完全可以实现锅炉的低负荷稳定燃烧。微油枪总油耗1.2~1.6 t/h,耗氧量3 280~3 500 Nm3/h。

[参考文献]

[1] 万立.W火焰超临界机组富氧燃烧节油点火技术[J].广西轻工业,2013,29(11):70-71.

[2] 吴庆龙,张兴豪,周虹光,等.富氧条件下低挥发分煤微油点火试验研究[J].热力发电,2016,45(9):51-55.

[3] 王毅岩,宋继坤,姜志军.关于富氧微油点火技术应用研究[J].资源节约与环保,2019(9):43.

收稿日期:2020-08-05

作者简介:周尚勇(1972—),男,四川宜宾人,工程师,从事火力发电厂锅炉检修、运行技术管理工作。