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某型内燃机低温启动性能初步研究

2020-09-24吴瑞斌王盘龙曲其磊韩云龙张佳琪

设备管理与维修 2020年17期
关键词:压缩比混合气缸内

吴瑞斌,王盘龙,曲其磊,韩云龙,代 伟,张佳琪,齐 凤

(中国石油集团济柴动力有限公司,山东济南 250306)

0 引言

中国石油集团济柴动力有限公司研制的某型内燃机,作为钻井动力广泛应用于各大油田。以塔里木油田为例,其冬季最低环境温度可达-40,该型内燃机存在低温、超低温启动的工况。由于低温启动时,存在气缸漏气量大、滑油黏度高、发散热量多等问题,往往无法达到维持缸内点火的最低稳定转速。因此,对该型内燃机的低温启动性能进行分析研究,有利于解决首次启动困难的问题[1]。

1 低温启动过程分析与优化设想

1.1 低温正常启动过程

该型内燃机在低温启动正常时,首先进行预供油,然后启动马达拖动内燃机转动,在吸气冲程吸入新鲜空气,压缩冲程使缸内温度初步提高。当出现首个做功冲程后,此时的高温废气对气缸内外进行加热,并推动曲轴转动。排气冲程的高温废气进入涡轮增压器,增压空气被压缩时温度升高。当进入到下一个吸气冲程时,部分高温废气混合空气,使混合气温度进一步提高。如此往复循环,使内燃机的转速逐步提高,缸内压力和压缩终点温度逐步增高,当各缸可稳定点火时,启动马达在预设时间退出,此时内燃机逐步达到最低稳定转速[2-3]。

1.2 低温启动失败的影响因素

一般来讲,低温启动时存在气缸漏气量大、滑油黏度高、摩擦系数高、发散热量多和燃油密度高等问题。但是,内燃机各缸能否稳定点火与缸内温度、缸内压力和混合气浓度密切相关。

如果缸内温度过低,往往使燃油雾化不充分、混合气的化学反应和热运动变缓,不能达到燃油的燃点,如此时启动马达在预定时间退出,则启动失败。

如果缸内压力过低,气缸内的混合气密度降低,点火对缸内温度提出更高的需求,也是造成低温启动失败的原因之一。

在一定的压力和燃料特性下,混合气的可燃浓度范围随温度的降低而变窄。如果缸内温度过低,混合气浓度在超出可燃浓度的上下限时,亦不能正常点火,造成低温启动失败。

1.3 针对低温启动失败的优化设想

(1)对内燃机加装油、水加热装置,强制循环预热,使机组启动前的整机温度达到理想状态。

(2)对启动马达进行优化,通过改变启动转速,改善缸内压力状态,提升内燃机的低温启动性能。

(3)通过改变缸内压缩比,提高缸内压力、混合气浓度和温度,提升低温启动性能。

(4)对配气正时进行优化,控制充气效率、废气系数和气缸内压缩温度,改善低温启动性能。

(5)通过优化喷油参数,如缸内喷油量、喷射角度、喷射压力和喷油正时设定等,使燃油雾化更加充分,进而影响点火时间和火焰传播状态,改善缸内燃烧,从而优化内燃机低温启动性能。

2 低温启动优化试验验证

2.1 加装油、水预热装置

表1 预热后进气温度对内燃机低温启动影响

表1 为预热后进气温度对内燃机低温启动的影响,其中,t进为进气温度,Tmax为缸内最高温度,充为充气效率,r残为残余废气系数。

根据经验,在缸内最高温度达到约700 K 时可认为点火成功,此时进气温度约10。通过逐步提高进气温度,缸内最高温度显著提高,但启动初期的充和r残变化不大。由于强制油、水加热循环,润滑充分,启动摩擦因数得到降低。加装油、水预热装置可有效改善该型内燃机的低温启动性能[2]。

2.2 提高启动转速

该型内燃机低温启动时,由于活塞的运动速度较低、活塞环与气缸壁的气隙较大,导致缸内漏气量较高,当缸内温度和压力降低到一定数值会导致点火失败。但缸内漏气随转速的增加和缸内温度的升高而降低。有必要研究启动转速对低温启动性能的影响。

图1 启动转速对缸内漏气率的影响曲线

图2 未预热启动转速对缸内最高温度影响曲线

2.3 提高缸内压缩比

内燃机压缩比是影响机组综合性能的重要指标之一,因此设想通过提高内燃机压缩比来提高缸内压力、混合气浓度和温度,改善低温启动性能[1-2]。在进气温度为0时,内燃机压缩比对缸内最高温度的影响如图3 所示。在进气温度为0时,内燃机压缩比对缸内最高压力的影响如图4 所示。

图3 压缩比对缸内最高温度影响曲线

图4 压缩比对缸内最高压力影响曲线

试验数据显示,压缩比增加使缸内最高温度和压力上升。在压缩比提高到15 时,缸内最高温度达到700 K。由此可知提高压缩比,有利于提高低温启动性能。

限于试验条件,未对优化配气正时和喷油参数的设想进行试验验证。

3 结语

通过试验验证得出,增加油水预热装置、提高启动转速、增加压缩比均有利于该型内燃机的低温启动能力,达到了初步掌握了该型内燃机低温启动影响规律的目的。下一步计划改善试验条件和方法,对优化配气正时和喷油参数进行试验验证。

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