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某种转向异响原因分析及改进探讨

2020-09-10皮秋生

交通科技与管理 2020年13期

皮秋生

摘 要:转向系统是车辆重要的部件组成,其控制着车辆的行驶方向。转向系统也是车辆重要的安全部件,其可靠性关系着驾驶员的生命安全。整个转向系统存在多处运动副,组成运动副之间的零件存在相对运动。在驾驶车辆的过程中,由于某种原因,转向系统可能会出现各种异响。本文介绍了某型车辆在转向出现某种异响时,通过大量的原因排查,找出了故障的原因,给出了故障的整改方法,总结了一些分析经验,为以后出现的转向异响提供参考。

关键词:转向系统;转向异响;改进探讨

0 引言

转向系统是车辆非常重要的人机交互系统,其直接关系到车辆的驾驶安全性,操控性。当出现转向异响时,务必排查并锁定异响源,找出异响原因,针对故障原因进行有效的改进及验证,确保转向系统的安全可靠。

1 转向异响现象

某车型转向为C-EPS转向助力系统,其在进行第一轮样车试装时,车辆下线并在试验场内行驶了几百公里,驾驶员反馈出现了转向异响,异响现象为转向换向时发出砰砰的声音,根据异响现象初步分析为间隙产生的金属碰撞声。根据经验对可能出现松旷的连接点进行了排查,未发现异常。

2 异响原因排查

为锁定异响源,对转向传动路径逐一断开排查。(1)断开左边转向横拉杆球头,打方向异响仍然存在;(2)继续断开右拉杆球头,继续打方向,异响仍然存在,但声音变小;(3)断开转向中间轴与转向器输入轴安装点,打方向,存在异响,但声音变微弱;(4)继续断开中间轴上点,异响存在并无变化。初步判断异响源为转向管柱。

拆下故障件进行台架测试,异响复现,并在增加负载后异响变大。且根据异响时伴随的震动判断为涡轮蜗杆位置。拆下涡轮盖板,发现转向换向时,涡轮与齿轮轴之间的转动存在迟滞,即有间隙。如图2所示。涡轮与齿轮轴之间为齿形过盈配合,但故障件存在间隙,导致转向换向时,助力电机带动涡轮换向时碰撞齿轮轴产生异响。

3 异响原因分析

针对异响问题,从人、机、料、法、环、测几个方面来查找原因。

人:齿轮轴与涡轮在进行压装装配工艺时,只对压装力的下限值进行的监控,而未监控压装力的上限值,如图3所示。该过程可能会出现压装件倾斜被强制安装,压装力偏大但未监控,而倾斜装配并未使蜗轮齿轮轴之间充分过盈配合,导致使用一段时间后出现松旷。

机:涡轮齿轮轴压装设备垂直固定工装设计不合理,如图4所示,现有工装设备无法保证蜗轮齿轮轴压装时上、下同心定位要求,无足够同心定位导向基础上,涡轮与齿轮轴压配前很容易放倾斜。

料:涡轮钢芯材料为40Cr,零件需做調制处理,其硬度要求为HRC20~28。对故障件及同批次件检测其硬度如下:

以上数据可知,故障件材料硬度满足设计要求。

法:由上述可知,压装工艺监控存在缺陷,压装力的检测方法只关注了最小压装力,而未对过大的压装力监测。同时,压装对中工装设计不合理,工装并不能保证齿轮轴与涡轮之间完全垂直,有压装偏离的风险。

同时对故障批次件及图纸检查发现,齿轮轴并未设计压装的导向结构,零件的结构设计存在缺陷,如图5所示。

环:生产质量管理不严谨,工艺及质量管控验证不充分,生产环节规划存在缺陷。

测:压装件总成每批次需进行首末件抽检,抽检力矩270 Nm,抽检件报废处理,故障件批次零件按要求进行,检测未出现异常。如图6所示。

通过如上各方面的调查和分析,对引起故障的原因总结如下图7所示。

通过以上分析可知,本次齿轮轴与涡轮松动导致的异响主要出在压装工序,包括压装力监测不到位,齿轮轴导向设计不合理,对中工装设计缺陷。

4 问题整改

对于上述分析的故障原因,采取有针对性的整改方案。主要如下:

(1)更改齿轮轴设计,在齿轮轴与涡轮配合位置增加导向面设计。如图8所示。

(2)压装机增加压装力上限值监测,如超过设定值,则报警并停止压装。

(3)优化压装定位工装,确保齿轮轴与涡轮对正准确。

(4)除首末件进行破坏性抽检外,增加设计负载的1.5倍扭矩常规检查。

最后,上述措施改进落实后,抽取几套改后的样件进行台架耐久试验,重点考察扭转耐久,检验齿轮轴与涡轮的耐久性能并验证改进措施是否有效。

5 总结

本文主要是针对出现换向异响,通过声源的查找,相关件的排除来锁定故障源。针对故障源,从其全工艺链,按照人、机、料、法、环、测的分析方法,找出引起故障产生的环节,针对缺陷环节,采取有针对性的改善措施,并抽取改善后的样件,通过台架验证改善的效果,从而达到问题解决的闭环效果。

参考文献:

[1]孙桓,陈作模,葛文杰.机械原理[M].北京:高等教育出版社,2006.5.

[2]刘惟信.汽车设计[M].北京:清华大学出版社,2001.

[3]吉林工业大学汽车教研室.汽车设计[M].机械工业出版社,1981.