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天然气快装锅炉低氮燃烧器改造总结

2020-09-10孙志刚

中国化工贸易·上旬刊 2020年4期
关键词:改造

关键词:快锅;低氮燃烧器;改造

1 背景

达州玖源化工有限公司(以下简称“达州玖源”)使用的100t/h快装锅炉的性能特点为:采用美国ABB-CE公司的D型全膜式壁结构的双锅筒自然循环水管组装锅炉,为上、下双锅筒纵向卧式布置,两锅筒之间布置有对流管束。锅炉安置在钢结构的底座上,炉体侧墙、顶部和后墙均为水冷壁管包覆。该型锅炉容量大,采用2只燃烧器,其布置在用耐火绝热材料砌成的前墙上,炉膛设计成向上膨胀。该锅炉为正压燃烧方式的锅炉,使用燃烧油、气体及液体燃料,适于轻柴油、重油、天然气、炼厂气、焦炉煤气、及其他废气和液体,排放烟气中NOx≤200mg/Nm3。

2 快锅烟气排放现状

达州玖源快锅烟气中的氮氧化物(以NO2计)实际值为190mg/m3左右。为进一步减少大气污染物排放,达州玖源通过对多种烟气治理方案的考察和交流,并进行综合讨论和对比,结合现有锅炉的实际情况,决定实施快锅燃烧器低氮改造。

3 改造项目的实施

最终确定改造计划为,首先完成低氮燃烧器改造和控制系统升级,烟气外循环(FGR)择机实施[1]。由燃烧器制造厂家负责快锅低氮燃烧器改造项目。2019年11月28日,快锅低氮燃烧器及附属设备到达生产现场;2019年12月2日-2020年1月5日完成低氮燃烧器改造项目施工。

4 低氮燃烧器系统运行

4.1 快锅烘炉

因更换燃烧器后,快锅炉墙的浇注料进行了更换,因此需要对快锅炉膛进行烘炉。锅炉具备烘炉条件后,2019年12月26日17:48开始按《快装锅炉烘炉方案》进行烘炉,29日23:00升至250℃后无法继续升温,按250℃恒温烘炉,31日17:15停止烘炉,自然降温。

2020年1月12日19:00引天然气入界区置换至快锅天然气管道,20:46 1#燃烧器点火运行,20:49 2#燃烧器点火运行,快锅烘炉,炉膛出口烟温控制320℃恒温后,进入正常开车程序。

4.2 低氮燃烧器调试

2020年1月6日至12日改造项目完成“三查四定”内容整改和快锅系统静态调试。1月13日10:25至16:00燃烧器制造单位工程师到生产现场进行快锅低氮燃烧调试,情况如下:①快锅不同负荷下的烟气中NOx折算后浓度均<80mg/m3;②调试期间快锅蒸汽产量最高96t/h(蒸汽压力5.86MPa、温度458℃)。因快锅调试期间,省煤器进水温度为54-76℃,未达锅炉设计温度104℃以上,对蒸汽产量有一定影响。

4.3 低氮改造前后运行对比分析

因快锅低氮燃烧器改造前后的运行参数和消耗情况进行收集期间,装置处于正常生产状态,为防止装置大幅度波动,未对快锅进行额定满负荷测试。

改造前选取2019年11月16日至19日快锅蒸汽产量85~90t/h;改造后选取2020年2月10日至13日快鍋蒸汽产量约85t/h。同等负荷下对比分析结果如下:

从表1看出,改造后,同等负荷运行对比,炉膛进风量增加,风机电流、炉膛出口烟压、过热器出口烟温、省煤器出口烟温(高于设计值130℃)等参数上涨,热量损失,导致吨蒸汽耗天然气、耗电均上涨。

5 改造后的效果

5.1 快锅蒸汽质量和水质情况

快锅水质及蒸汽质量情况执行GB/T 12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》。如下:

5.2 排放情况

装置正常生产后,对快锅烟气进行了检测,检测结果见表3:

从上表可知,快锅燃烧器低氮改造后,氮氧化物(以NO2计)排放含量可以达到<80mg/m3,满足GB 13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》中天然气锅炉的排放标准。

5.3 改造前后关键参数对比

6 运行期间存在问题及改进措施

快锅自2020年1月12日完成改造后点火开车,运行能耗有所上涨。快锅蒸汽产量87.5t/h工况下,天然气消耗为92.2Nm3/t;电耗为9.0kW·h/t。在锅炉蒸汽产量大于约86t/h后,风机B-301A/B电流超额定电流(11.7A),长时间运行存在隐患。改进措施:待燃烧曲线调整后,再对风机电机能力进行评估。

7 结语

快锅实施低氮燃烧器改造后,投入生产使用,运行稳定,各项环保数据运行良好,达到了环保减排的效果。未改造前烟气氮氧化物浓度为200mg/m3左右,标干流量为100000Nm3/h,改造后氮氧化物浓度为70mg/m3左右,按年运行8000h计算,每年可减少氮氧化物排放104t。虽然锅炉能耗略有上涨,还需待快锅停炉时对燃烧曲线进行进一步优化,但该项目具有良好的社会效益。综上所述,快锅此次低氮减排改造达到了预期的效果。

参考文献:

[1]王宪辉,李钟.燃气锅炉低氮改造技术探讨[J].山西建筑,2017,43(5):203-204.

作者简介:

孙志刚(1977- ),男,助理工程师,从事化工生产技术管理工作。

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