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提高扎西康铅锌锑银多金属矿选矿回收率的研究与工业实践

2020-09-09欧阳金德

资源信息与工程 2020年4期
关键词:磨矿选矿细度

欧阳金德

(西藏森继选矿科技有限公司,西藏 拉萨850000)

扎西康铅锌锑银多金属矿床是北喜马拉雅铅-锑成矿带的典型代表,更是该成矿带内为数不多的已达到大型规模的矿床[1]。 该矿地处高海拔地区,位于西藏隆子县境内,富含铅、锌、锑、银等有价元素, 为了提高有价元素的选矿回收率和产品质量,进行了大量研究工作,带来了显著的经济效益与社会效益,为加速隆子县脱贫致富起到推波助澜的巨大作用。 原矿性质研究和大量试验研究结果表明:矿石中主要铅锑矿物为硫锑铅矿、脆硫锑铅矿, 方铅矿较少, 辉锑矿极少[2], 且采用选矿法无法产出单一的铅精矿和单一的锑精矿,最终确定优先选铅锑, 再选锌的原则工艺流程[2]。

1 流程查定主要成果

1.1 铅尾和总尾的物相分析

1.1.1 铅尾样物相分析

对流程生产铅尾样物相分析结果可知,在铅尾矿中损失的铅金属近半以上属方铅矿和砷铅矿,正是所要回收的对象矿物,因此铅回收率应有提升潜力;在铅尾矿中损失的锑金属70%左右属辉锑矿和脆硫锑铅矿,也同样是所要回收的对象矿物,因此锑回收率也应有足够的提升空间[3]。

表1 铅尾样铅、锑、锌、银物相分析结果

1.1.2 总尾样物相分析

总尾样物相分析结果可知,在总尾矿中损失的铅金属50%以上属方铅矿和砷铅矿[3];在总尾矿中损失的锑金属80%以上属辉锑矿和脆硫锑铅矿,认为总尾中损失偏高的原因如下:①磨矿细度影响了铅、锑回收率的有效提高;②原设计流程为800×2 =1 600 t/ d 的生产系统,而现场生产己增加至1 250×2=2 500 t/ d 生产能力,浮选时间严重偏短,建议增加浮选时间。 针对以上问题对铅尾和总尾进行了试验研究。

表2 总尾样铅、锑、锌、银物相分析结果

2 铅尾和总尾的试验研究

2.1 铅尾试验

在应用铅尾物相分析成果的基础上,对铅尾进行了试验研究,其试验流程与药剂制度具体见图1与图2,试验结果列于表3。

对比表3 试验结果不难看出,采用直接浮选方法,粗精矿富集比和回收率均比再磨后浮选稍低,这说明提高细度对提高铅锑回收率有一定帮助,但从直接浮选试验结果对比不难看出,添加SL-36 后铅锑回收率均有较大提高。 说明:①铅尾中有部分铅锑是可浮的,或许是浮选时间不够,造成铅锑上浮不完全;②经过再磨之后,铅锑富集比有一定提高,铅锑金属均得到较好的回收,这也充分说明提高磨矿细度,增加浮选时间对强化铅锑的回收均有一定帮助。浮铅浮选时间验证如下:

图1 铅尾直接浮选铅锑试验流程及加药条件

图2 铅尾经过再磨后浮选铅锑试验流程及加药条件

表3 铅尾浮选铅锑探索试验结果

根据流程查定作业浮选浓度和顺环负荷,以实际给矿量为参数计算如下[3]:

浮铅粗选作业:

浮铅扫一作业:

浮铅扫三作业:

因此整个浮铅作业浮选时间为:

由于地处雪域高原的选厂所在地气温偏低,选矿生产用水温度普遍较低,选矿药剂在矿浆中溶解和弥散速度均受到影响,根据小试研究成果,浮铅时间最好延长至45 min 以上,建议在现有流程基础上延长浮选时间。

2.2 铅尾浮锌试验

为了对比铅尾等用量加药条件下,仅仅只改变加药顺序,锌回收率的对比,其小型探索试验其试验流程与给药制度具体见图3,试验结果列于表4。

图3 铅尾直接浮选锌试验流程及加药条件

表4 铅尾浮锌试验结果

对比表4 试验结果不难看出,先抑制、再活化、最后捕收的给药顺序,能使目的矿物彻底活化,有效提高目的矿物的浮选回收率。 先活化、再抑制、最后捕收的加药顺序,在抑制时造成部分较难浮目的矿物捕收难,从而拉开了回收率的差别。 现场操作中应该引起注意。

3 总尾试验

在应用总尾物相分析成果的基础上,对总尾进行了小型探索试验,其试验流程与药剂制度具体见图4 和图5,试验结果列于表5。

图4 总尾直接浮选锌试验流程及加药条件

图5 总尾再磨再浮选锌试验流程及加药条件

从表5 试验结果不难看出,现场生产总尾直接浮锌,锌浮选回收率并没有显著提高,说明现场生产工艺流程是较适合该矿种的;但经过再磨后,入选矿浆细度提高,锌金属回收率明显提高,锌金属也得到较好强化回收(铅、锑只有在浮铅时完全回收,才不会在后续浮锌过程中产生干扰),这充分说明浮锌也存在提高磨矿细度的问题,只有提高磨矿细度,锌金属的回收才会更完全。 但从直接浮选方案②可知,添加少量硫化钠,可收到强化收锌的效果。

综合铅尾与总尾探索试验结果,现场生产管理抓好 “磨矿工艺” 的管理,对选矿经济技术指标的提高有着不可低估的作用。

表5 总尾浮选试验结果

4 研究成果的工业应用

通过选厂工艺流程查定和试验研究等一系列工作,找到了选厂工艺存在的一些不足,在2014 年开工后选厂依据工艺流程查定和试验研究成果开展相关技改工作:①破碎最终粒度控制工作;②确保磨浮车间入选细度;③控制原矿处理量,延长浮选时间;④调整给药制度,强化铅锑浮选效果,提高选矿指标[4];⑤调整锌浮选段药剂添加位置与顺序。 2014年复产后开展技术改造,同时选矿技术人员做好后期调试跟踪、指标整理分析工作见表6。

从表6 数据对比不难看出:试验探索研究进行技改、调试工作,生产指标产生了可观的变化,效果显著。 铅回收率提高了1. 6%, 锌回收率提高了3.4%,锑回收率提高了5.6%,伴生银回收率提高了2.3%,为企业带来了可观经济效益和社会效益。

表6 工业应用前后生产指标情况

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