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热电联供电厂CFB冷渣器余热回收利用关键技术研究与应用

2020-09-07李涛李中海孟凡茂

写真地理 2020年22期
关键词:环保

李涛 李中海 孟凡茂

摘 要: CFB锅炉冷渣器原使用开式冷却塔,锅炉排渣温度高、热损失大,余热全部排至大气,浪费热能且污染环境。“热电联供电厂CFB冷渣器余热回收利用关键技术研究与应用”项目是响应国家产业政策,为提高机组热效率、降低能耗,同时减少对环境的热污染,根据企业需求,于2019年1月立项自主开展的研发项目。该项目对冷渣器冷却水系统进行技術改造,将原来冷渣器开式冷却水循环系统改为封闭式热力循环系统,利用热力系统的低热凝结水冷却冷渣器热渣,提高凝结水温度,减少机组抽汽量,增加发电量,同时避免了冷渣器冷却系统工艺环节的热污染,实现了节能减排的目的。

关键词: 环保;热污染;余热回收利用

【中图分类号】TQ172 【文献标识码】A 【文章编号】1674-3733(2020)22-0173-01

引言:电冶分公司三台CFB锅炉冷渣器冷却系统原设计为开式冷却系统,该系统的冷却水由反渗透制水系统提供,冷却方式为开式玻璃钢冷却塔降温。该冷却系统由于出力小,不能满足三台锅炉冷渣器运行需要,在运行中经常靠直接排放红渣维持生产。这种方式威胁职工安全,易产生扬尘污染。玻璃钢冷却塔使用除盐水作为冷却工质,除盐水在冷渣器吸热后排至玻璃钢冷却塔通风散热,热能直排至大气,不仅浪费除盐水及热能,也产生热污染。由于该冷却系统热能浪费大、冷却水消耗多、水质环境易污染等缺点,因此决定对该冷却系统进行技术研究改造。

1 技术方案

通过研究分析,技改组决定使用汽轮机凝结水作为冷渣器冷却水,凝结水在吸收冷渣器热能提升焓值,再重新回到汽轮机汽水系统,全系统为闭合系统。冷渣器冷却水量要求为85t/h(冷却水水温为50℃工况下),汽轮机凝结水量为90-100t/h水温为40℃-50℃(汽轮机额定出力工况下),远可以满足冷渣器冷却水技术要求。该技术方案可利用凝结水吸收冷渣器内热渣余热,凝结水焓值得到提升后重回到水汽系统(#2低压加热器)继续运行,减少用于加热凝结水的汽轮机抽汽,提升了机组热经济性。

2 工艺流程改造方案

2.1 改造前凝结水系统流程:

汽轮机凝汽器——凝结水泵——轴封加热器——1#低压加热器——2#机低压加热器——除氧器——给水泵——1#高压加热器——2#高压加热器——锅炉。

2.2 改造前冷渣器冷却水系统流程:

除盐水开式冷却塔冷渣器冷渣器

2.3 改造后冷渣器冷却水系统工艺流程:

汽轮机凝汽器——凝结水泵——轴封加热器——锅炉冷渣器——2#机低压加热器——除氧器。

工艺流程改造后,简化、合并了凝结水与冷渣器冷却水系统,使一个系统起到原来两个系统的作用,不但有利于日常的巡回检查和维护保养,而且更方便了职工的操作,节省人力物力。

工艺流程改造后,冷渣器的冷却水系统与凝结水系统进行有机组合,不仅保证了冷渣器的长期稳定运行,减少了除盐水的污染和蒸发浪费,而且凝结水在冷渣器内吸取热量,进入凝结水系统循环,减少了1#低压加热器的投运,既吸收了热渣的余热又节省了低压加热器所需蒸汽,同时避免了该工艺环节对环境的热污染,起到良好的节能减排效果。

3 技术改造要求

本次技术改造将1#锅炉冷渣器的开式冷却系统改为闭式循环系统。冷渣器冷却水由汽轮机凝结水供给,凝结水在冷渣器中吸热后,回到汽机热力系统继续运行。主要涉及冷渣器进水管和回水管的架设安装,以及管道与凝结水系统、与冷渣器冷却水系统的连接。

冷渣器进水管和回水管的架设安装要根据现场实际环境进行测量,以架空为主,采用一进一回两条管道并行的模式,符合生产现场便于操作和检修的要求,并且要做到横平竖直,做好保温。管道与凝结水系统连接主要包括:1#低加进口管上开口焊接进水管,并加装一只电动门和一只手动门。1#低加出口管上开口焊接回水管,并加装一只手动门和一只电动门。管道与冷渣器冷却水系统的连接主要包括:两台冷渣器冷却水系统采用并联方式,每台冷渣器配进水电动门一只,手动门一只,出水手动门一只,出水电动门一只。确保单台冷渣器也能够投入运行。

4 项目实施效果

4.1 经济性

4.1.1 利用冷渣器热量,提高凝结水的温度。

技术改造后,通过凝结水吸收了锅炉冷渣器热渣的热量,被吸收的热量随着凝结水重新回到机组热力系统,继续在2#低压加热器中吸热后进入除氧器。有效利用了锅炉热渣的余热,避免了原冷却系统对环境的热污染。改造后仅利用冷渣器的热量可将凝结水温度由45℃升至70℃,每年可节约标煤2635吨。

计算方法如下:凝结水初始温度t1=45℃,经过冷渣器后凝结水温度t2=70℃。水的比热容C=4.2*103j/kg*℃,经过冷渣器的凝结水每小时85吨。

①凝结水每小时从冷渣器中吸收的热量为:

Q = C*m*△t=m*C*(t2-t1=85*1000*4.2*1000*(70-45)=8925*106j=8925*103kj;

②标煤的发热量为29271kj/kg,则年可节标煤(按年运行7200h计算):M=Q*24*30*12/29271=8925*1000*7200/29271=2195吨

4.1.2 无需再投入1#低压加热器,节约蒸汽消耗,提高发电量。

改造完成后,退出1#低压加热器运行,这样正常运行情况下,1#低压加热器的汽侧就不需再投入。按照1#低压加热器的运行时每小时消耗蒸汽1.5吨计算,可发电150kwh,每年可多发电150*7200=108万kwh。

4.1.3 减少两台冷却水循环泵的投入,节省厂用电。

改造后,原冷渣器冷却水循环泵就被凝结水泵所代替,无需再运转。每台循环泵的功率为25kw,按照原设计的一用一备进行计算则每年可节约厂用电=25*7200=18万kwh。

4.1.4 节约除盐水。

原冷却系统为开式循环,冷却水随热量蒸发的大气中,加之系统不可避免的泄露,造成除盐水的大量损耗。改造后则冷却水全部回收,杜绝了除盐水的污染和损耗。保守估计每天因为冷渣器消耗除盐水60吨,每年消耗除盐水60*30*10=18000吨。

4.2 环保性。

大气热污染损害环境质量,进而又影响人类生产、生活,降低热污染的有效途径之一就是废热的有效综合利用。本项目利用凝结水吸收锅炉炉渣余热,提升焓值的凝结水重新回到机组热力系统,提升了机组热经济性。通过改变原有工艺流程,有效避免了该工艺环节造成的热污染,减少了热电厂对环境的污染。

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