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一起锅炉水冷壁泄漏事件分析

2020-09-02李衍平

山东电力高等专科学校学报 2020年4期
关键词:飞灰水冷壁冲刷

李衍平

(华电国际莱城发电厂,山东 济南 271100)

0 引言

锅炉“四管”泄漏是威胁电厂安全的重大隐患之一,泄漏量的大小直接影响锅炉燃烧稳定。泄漏的原因很多,需要从多个方面、多种角度防止“四管”泄漏。本文结合一起锅炉水冷壁泄漏事件进行原因分析,指出所暴露的问题并提出预防措施。

1 事件经过

某电厂锅炉水冷壁泄漏事件发生当日18∶22,锅炉给水流量比蒸汽流量大3 kg/s,烟气湿度为7%,较平时上升了1%,锅炉床温床压等参数正常,现场巡视未发现异常。21∶40,锅炉给水流量比蒸汽流量大10 kg/s,烟气湿度升至21%,炉膛负压维持困难,两个小时内锅炉补水增加了78 t,负荷由63 MW降至55 MW,巡视检查初步判断水冷壁泄漏。由于机组无法维持运行,23∶40 申请停机。次日 00∶23,机组解列停运安排抢修。机组经检查处理于一周后恢复并网运行。

2 检查情况

2.1 设备概况

发生水冷壁泄漏事件锅炉为常压[1]、单汽包自然循环、户外410-9.8/540-Pyrofow型循环流化床锅炉,该炉与双缸、双排汽100 MW凝汽式汽轮发电机组配套成单元式机组。锅炉炉膛为单炉体,共480根水冷壁管,前后墙各160根,两侧墙各80根,规格为D63.5 mm×6.3 mm,材质为St45.8Ⅲ。炉膛下部渐缩段为防止磨损,形成低温还原区,渐缩段和水冷布风板都敷设了耐火浇注料。甲乙两侧炉膛出口与旋风分离器相连处也使用了耐火浇注料。

2.2 现场检查情况

炉膛冷却清理床料后,搭设脚手架至标高28 m,检查发现泄漏点位于锅炉甲侧炉膛出口耐火浇注料端部区域,该部位耐火浇注料局部脱落,与水冷壁管之间形成缝隙。

靠近耐火浇注料向炉后方向的第1,2根水冷壁管泄漏,第1根管道上有3个泄漏点,分别为泄漏点1,3,4,泄漏点 1尺寸为 5 mm×8 mm。第 2 根管道上有1个泄漏点,为泄漏点2。泄漏点上下区域有明显的冲刷减薄现象。

对其他区域进行检查,发现后墙翼型壁耐火浇注料上方800~1 500 mm范围内,从甲侧往乙侧数第4屏(共6屏),从前往后数第8根(共12根)磨损严重,厚度减薄至3.2 mm,其他未发现异常。

3 原因分析

3.1 磨损分析

在机理上,金属的磨损可分为两类:一类是金属表面在固体颗粒的冲刷下发生摩擦,导致金属部件逐渐减薄;另一类是在金属表面形成一层氧化膜,氧化膜的硬度较好,但是比较脆。在烟气颗粒的冲刷下,氧化膜容易出现剥落,而在剥落的金属表面再形成新的氧化膜层,磨损就发生在这个替换过程中。在本事件磨损的水冷壁管表面未发现氧化膜痕迹,只有被打磨光滑的金属表面,由此可以判断该处磨损属于第一类磨损。经过研究发现,磨损主要是与飞灰流速、飞灰浓度、飞灰颗粒大小及流场的不均匀性有关系,磨损量E就是衡量材料磨损性能的常用指标,其计算公式如下:

式中:f1为灰粒特性系数,其大小与飞灰粒径有关;f2为受热面布置形式与冲刷方式系数;C为飞灰浓度;v为飞灰流速;n为3~4之间的指数。

由式(1)可知,在飞灰浓度一定的情况下,磨损量E的大小与飞灰流速v的n次方成正比。

3.2 磨损源查找

从现场耐火材料和管道磨损泄漏情况看,炉膛出口甲侧墙覆盖水冷壁的耐火浇注料由于长期运行,耐火浇注料逐渐老化,结合力下降,运行中局部脱落,与水冷壁之间形成缝隙。在烟气流向炉膛出口时,部分烟气进入耐火浇注料缝隙并形成漩涡,飞灰流速v增大,致使水冷壁管磨损[2],导致迎烟侧的1点位置管壁厚度逐渐减薄而泄漏。1点泄漏后持续冲刷左侧水冷壁管,导致2点位置泄漏,2点泄漏后又冲刷3,4点位置导致其泄漏。

耐火浇注料脱落后造成烟气冲刷水冷壁,使水冷壁管因磨损而发生泄漏。因此,烟气中飞灰冲刷是本次水冷壁泄漏的主要原因。

4 暴露的问题

本次水冷壁泄漏事件,暴露出的主要问题有:

1)防磨防爆检查工作不细致。尽管在每年小修期间对水冷壁进行了检查,但工作开展不够细致,未对耐火浇注料和水冷壁磨损情况进行全面检查。

2)对可能存在的设备隐患重视程度不够。该区域自投产至今未发生过泄漏,耐火浇注料也未进行过更换,对长期运行后耐火浇注料脱落的可能性认识不足,存在侥幸心理。

3)技术管理不完善。在小修期间对受热面管的检查记录不详细,部分换管部位无测厚数据,检查发现缺少问题位置的记录,不便于追溯。

5 处理及防范措施

查出泄漏点后,更换了水冷壁管,修复了耐火材料,并针对锅炉受热面提出了预防泄漏的措施。

1)更换泄漏区域水冷壁管2根长度为2 m的D63.5 mm×6.3 mm光管,恢复该处耐火材料,更换翼型水冷壁1根长度为1 m的D63.5 mm×6.3 mm光管。焊补炉膛磨损水冷壁管及鳍片70多处,焊补后进行了打磨处理。

2)严格执行焊接工艺,焊后对焊口进行100%射线探伤,对焊补的管子进行磁粉探伤。

3)利用本次停炉的机会对锅炉受热面进行全面细致的防磨防爆检查,特别是检查耐火材料的开裂、脱落及水冷壁磨损情况,发现问题及时处理修复。

4)加强运行及防磨防爆检查人员的技术培训,提高业务素质;与其他循环流化床锅炉电厂加强沟通交流,提高设备管理水平[3]。

5)加强水冷壁磨损管控。详细测量记录水冷壁厚度和换管情况,健全设备台账,掌握磨损速率,积累磨损数据及防磨经验,及时检查消除隐患。

6)加强耐火材料管理。建立健全耐火浇注料设备台账,结合机组容量修订滚动检修治理工作计划;检修期间认真检查耐火浇注料磨损厚度和开裂情况,对损坏、脱落的耐火浇注料及时修复;选择质量优良的耐火浇注料,严格执行施工工艺,加强抓钉焊接和耐火材料浇筑的全过程管控,保证施工质量[4]。

7)加强运行管理。根据煤质状况,合理调节一、二次风配比[5],有效控制床温和流化速度;严格控制升降温速率,避免耐火浇注料与抓钉和基体之间产生较大的热应力。

6 结语

严格按照锅炉防磨防爆工艺进行锅炉水冷壁等受热面的维护,运行检修中做到有章可循,把问题缺陷消灭在萌芽状态。事件处理后水冷壁未再发生泄漏的情况,确保了锅炉安全运行。

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