煤矿地测防治水卸压控水装置的设计与应用
2020-08-28杨剑萍
杨剑萍
(山西汾西矿业集团 南关煤业有限责任公司, 山西 晋中 031304)
0 引言
探放水施工是消除采区水患,保证矿井安全生产的重要技术手段。目前煤矿施工探水钻孔进行排水,包括短孔超前钻探(钻孔<100 m)及深孔定向钻探,主要对积水区按照设计施工若干钻孔,然后在孔口处安装空口管及控水装置进行放水[1]。但在实际生产过程中,由于积水压力不同,采用传统控水装置进行放水时,会导致喷孔事故。
山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司1209回风巷位于井田一采区。1209回风巷东西布置,东为盘区大巷,南为实煤区,西为1207工作面,北为井田边界。
1209回风巷设计长度为1 100 m,巷道设计断面规格为宽×高=4.5 m×3.0 m,工作面所采煤田属霍西煤田,2#煤层,煤厚2.10~2.40 m,均厚2.30 m,1209回采工作面的水文地质条件中等。1209回风巷下山掘进,标高由920 m到750 m。根据井田专门水文地质勘查报告可知,1209回风顺槽北侧49 m处含有两处小煤窑采空区,预计积水量为5 799 m3,水压为1.1~1.4 MPa,预计本工作面掘进期间正常涌水量为9 m3/h,最大涌水量为21 m3/h。
为了保证巷道安全掘进,1209回风巷施工超前钻孔对老窑采空区进行放水,工作面每掘进20 m在巷帮布置2个探水钻孔,钻孔深度为60 m,钻孔施工后安装空口管及控水装置进行放水。由于传统控水装置不具有卸压功能,所以在积水水压作用下经常出现喷管现象。根据矿地测科统计发现,1209回风巷在前期共计施工20个探水钻孔,在放水期间有13个钻孔出现喷管事故,导致巷道积水量加大,不仅降低了巷道探放水施工效率,还严重威胁着巷道掘进安全。对此,南关煤矿通过技术研究,设计了一套卸压控水装置,并在1209回风巷后期掘进中进行应用。
1 卸压控水装置的结构
1) 卸压控水装置主要由环形抱箍、控水管、控制闸阀、压力表接头、顶丝扳手、控水阀门、法兰盘、钻头套管等部分组成,如图1所示。
2) 钻头套管应根据封孔长度进行确定。1209回风巷钻头套管由PVC材料制成,直径为130 mm,总长度为12 m,单管长度为4 m,共计三节,管与管之间采用丝扣式连接[2],套管外露长度为1.0 m。
3) 由于钻孔扩孔深度为11 m,钻孔扩孔直径为150 mm,钻头套管与孔壁之间存在间隙。为了保证钻头套管与孔壁连接稳固,采用ZBQ120型注浆泵向间隙处注入膨胀水泥砂浆进行充填。
4) 套管外露端分别安装压力表、控制阀闸、控水管、环形抱箍及控水阀门等。环形抱箍为环形橡胶塑料材质,在其上下端分别安装顶丝扳手,通过顶丝扳手可实现抱箍完全固定钻杆。
5) 压力表主要是对钻孔放出的积水水压进行检测;控水阀门位于控水管下端,当水压较大时可以人工开启控水阀门进行卸压;控制闸阀主要对钻孔出水时进行临时堵水。
1-钻杆; 2-环形抱箍; 3-控水管; 4-控制闸阀; 5-压力表; 6-钻孔; 7-水泥砂浆; 8-钻头; 9-钻头套管; 10-法兰盘; 11-控水阀门; 12-顶丝扳手。图1 煤矿防治水卸压控水装置结构
2 卸压控水装置的工作原理
1) 当钻孔施工深度达11 m后,钻孔停止施工,对钻孔内安装钻头套管,相邻套管间采用丝扣式连接。钻头套管安装到位后,采用ZBQ120型注浆泵向套管与孔壁的间隙高压填充膨胀水泥进行封孔处理[3],封孔后套管稳固时间不得低于2 h。
2) 钻头套管安装稳固后,在外露端依次安装控水装置的其他配件。待全部安装完毕后,钻孔继续钻进。当钻孔施工至积水区时水压小于0.5 MPa时,直接拔出钻杆,通过闸阀控制放水流量,进行放水施工。
3) 当水压大于0.5 MPa时,为了防止水压大导致钻头套管出现喷管现象,钻孔出现流水时禁止拔出钻头,人工拧紧顶丝扳手使橡胶环形抱箍紧紧抱住钻杆,从而有效防止在水压作用下出现钻杆射出。钻杆固定后,及时打开控水阀门进行卸压放水。在卸压放水时,应通过闸阀控制放水流量,防止水压大使控水阀门失灵。
4) 当放水卸压且压力低于0.5 MPa后,及时关闭控水阀门,人工反方向拧开顶丝扳手,使环形抱箍与钻杆脱离,然后拔出钻杆进行钻孔放水。
3 卸压控水装置的优缺点
3.1 装置优点
1) 结构简单。该装置结构相对简单,便于人员操作,装置故障率低,整套装置的成本费用仅需0.24万元,成本费用较低[4]。
2) 安全性能好。与传统控水装置相比,该装置实现了卸压功能,可根据水压大小实时对积水进行放水卸压,有效防止了因水压大在放水时导致套管脱落、喷管、钻杆射出等事故,安全性能好,可保障巷道安全放水施工。
3) 实用性强。该装置可用于不同复杂地质条件下探水钻孔内,不受地质条件及施工环境影响,而且还可以用于其他领域中(如隧道、地铁施工等),实用性强,适用区域广。
3.2 装置缺点
1) 由于在钻孔施工时粉尘浓度大,且压力表密封差,导致压力表内附着粉尘较大,从而影响了压力表精度,需定期更换。
2) 环形抱箍橡胶材料具有一定的弹性,长期张紧使用使材料弹性降低,需定期更换。
4 实际应用效果分析
南关煤矿1209回风巷掘进至300 m处,在探放水施工时,对探水钻孔安装了卸压控水装置。截至2019年2月,1209回风巷已掘进完成,在后期掘进期间共计施工80个钻孔,其中64个为湿孔,16个为干孔,共计放水量为4 981 m3,平均水压为1.2 MPa。通过现场观察发现,采用卸压控水装置后,在放水过程中未发生一起因水压大导致套管窜动、喷管及透水等事故[5]。该装置可承受最大水压为2.5 MPa,有效保证了巷道放水施工安全,预计全年可为煤矿节约成本费用约72.4万元。
5 结论
山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司通过技术研究,对采掘工作面原探放水控水装置主要存在的问题进行了分析,并设计了一套卸压控水装置。通过实际应用表明,该装置结构简单,放水效果好,解决了传统控水装置无法卸压等技术难题,保证了钻孔安全高效放水,取得了显著的安全、经济效益,具有很好的推广意义。